景電二期工程大型電機竄軸現象處理措施

2015-12-11

李一平
(甘(gān)肅省水利水(shuǐ)電工程局)
  1990年秋季,景電二(èr)期工程總幹一至十三泵站機(jī)組試運行期間,由我具體負責大型電機(jī)運行時竄軸現象的檢測工作。本文淺議電機竄軸現象及處理措施,以拋磚引玉。
  一、問題的引出
  景電二期工程總幹一至十三泵站設計安裝大型電機86台,其中:1400kw電機38台,2000kw電機8台,2240kw電機40台。1987年至1990年共計安裝44台,其中運行37台(1990年後(hòu)期裝機42台)。先期裝機並運行的37台機,除(chú)1987年安裝投(tóu)運的總幹六泵站和七泵站2#、3#電機軸向竄動(dòng)量較小,未曾出現電機軸瓦端嚴重磨損、瓦溫過高、強迫停機記錄,其餘35台電機隨著累計運行時間和啟動次數的增加,先後發生了不同程度的軸向竄(cuàn)動現象,致使電機軸瓦過熱,軸瓦端麵受到嚴重(chóng)磨損,影響了機組的正常運行。為了不影響景泰古浪兩縣人民數十萬畝良田的灌溉,經有關部門研究決定:采取軸向臨時限位措施,聯軸器(qì)上緊固(gù)M20×180雙頭螺栓4隻,以此克服電機轉子的軸向竄動。
  二、原因淺析
  究(jiū)竟是(shì)什麽原因引起電(diàn)機軸向竄動?有關資料表明,電機產生軸向力的幾種可能:由於彈性聯軸器柱(zhù)銷位置不等距,受力不均勻或柱銷偏斜變形產生(shēng)軸向力;電機和水泵安裝傾斜產生向軸力;電機(jī)轉子和半聯軸器的運動不平衡及振動(dòng)產生軸向力;在磁狀(zhuàng)態下,電機定轉子中心軸向(xiàng)偏移(yí)時產生軸向磁(cí)拉力。
  景電二期工(gōng)程選用(yòng)的大型電機與被拖(tuō)機械(xiè)分別由蘭州綜合電機廠及蘭(lán)州水泵總廠生產,水泵采用徑向軸瓦(wǎ)並帶有雙向止推的複合型(xíng)軸承,帶負荷連轉時軸瓦溫度Z高也僅有54℃,對電機無軸向力的(de)產生。就電機而言,投運的(de)37台電機空載時(shí)運行正(zhèng)常,說明定(dìng)轉子磁中(zhōng)心相對,無軸向磁拉(lā)力。在安裝工程中,我處(chù)嚴格按照(zhào)國(guó)家(jiā)有(yǒu)關規程(chéng)規範,設計圖紙和廠家(jiā)說明書技術要求進行施工。已投入運(yùn)行的37台機組安裝質量經兩級質安處現場逐台檢測認定為合格或(huò)優良。1987年11月,次出現竄軸現象後,蘭州電機廠派出以設(shè)計、裝配、工藝、質檢部門組(zǔ)成的六人專家調試小(xiǎo)組,對總幹三泵站3#機組(zǔ)及(jí)五泵站8#機組進行了全麵調試,並在調查(chá)報告中作(zuò)了如下描述:“機組安裝質量良好、聯軸器對接(jiē)都合乎標準”。
  運行情況表明,水泵和電機采用柱銷式聯軸器連接,水泵有止(zhǐ)推軸承(chéng)的情況(kuàng)下,當電(diàn)機(jī)帶水泵空載啟動至(zhì)額定轉速時,電(diàn)機會發生軸(zhóu)向竄動,竄動量的大小取決於電機(jī)軸肩和軸瓦端麵間允許靠緊為止,而且具有一(yī)個共同特性:運行電機(jī)在啟動過程中,朝著電機端(duān)部竄動,停機後轉子惰(duò)轉狀態時亦有竄(cuàn)軸現象。
  停機組帶負荷啟動過程中,隨著時間推移輸(shū)出轉矩逐漸增加,尼龍注銷承受(shòu)的扭距和彎矩隨之增(zēng)大,注銷傳遞扭距地同時在聯軸器的軸(zhóu)向產生彈(dàn)性彎曲變形,可分解出的一個軸向力。當水泵啟動工程(chéng)中的動不平衡引起機組振動時,反彈力作用在電機軸上,方向背離聯軸器、啟動結束後,機組(zǔ)運行平穩,其軸向呈固接剛性狀態,不再(zài)有反彈力作用(yòng),在電機與電源脫(tuō)開,轉子惰轉狀態時,此時聯軸器不傳遞扭矩,電機沒有磁(cí)力(lì)。在這種情況下,如果轉子傾斜或有振動。則轉子會很(hěn)容易(yì)發生軸向竄動,而在停止轉動時可能會停在(zài)電機軸肩和軸瓦端麵相靠的位(wèi)置上,如果電機重新(xīn)啟動(dòng),則有可能使轉子固定在這(zhè)一狀態下運(yùn)轉,因而發生軸瓦過熱現象(xiàng)。其次,聯軸器配鑽柱銷孔的製造誤差配(pèi)裝聯軸器無鋼號印記,安裝時兩(liǎng)軸產生的不同心度、角度誤差軸向位移,以(yǐ)及電機轉子和水泵轉(zhuǎn)自重引起的撓(náo)度變(biàn)形等因素。使尼龍注(zhù)銷承受一定的彎矩,在啟動過程中,電機轉子和半聯軸器的動不(bú)平衡及振動產生因上述情況引起的軸向力,導致軸向竄動。
  三、處理措施及其效(xiào)果
  1987年末,蘭州電機廠現場調試小組對總幹五泵站8#機組電機端部的軸承底座墊放厚度為0.75~0.50mm銅皮,有意識抬高電機軸(zhóu)承端部(bù),使其(qí)重力分解一(yī)個軸向力,抵消一部分銷子軸向力影響。但(dàn)是,竄動現象未能(néng)消除,運行(háng)30分鍾(zhōng)後瓦溫升至(zhì)74℃,強迫停機。措施之二是調整空氣間隙,並使轉子中心轉向偏移2mm左右(yòu),靠磁(cí)拉力克服(fú)電機竄動(dòng)現象,仍不奏效。加粗同步電機(jī)大軸承尺寸,以減少電機擾度和運行時的擺(bǎi)動,竄軸現象亦未能阻(zǔ)止。采用軸向(xiàng)限位措施,在(zài)聯軸器上緊固4隻M24×180雙頭螺栓,有效地限製(zhì)了電機的軸向竄動。
  四、建(jiàn)議
  綜合所述,為進一步探討和解決大型電(diàn)機軸(zhóu)向(xiàng)竄動現象,使景電二期工程運(yùn)行機組(zǔ)更好的發揮(huī)效益,在國內尚無標準的限製端麵竄動圈(套)注銷聯軸器的情況下,采用和完善現已使用臨時性限位措施,仍(réng)不失為一種積極的解決辦法。
來源:《發展》2013年1期
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