摘 要:洪(hóng)一水電站1#、2#在2009年6月相繼並投產,機組(zǔ)屬於重慶水輪機廠生產的(de)懸吊式(shì)機組,單機容量40MW,共2台機組。至發電以來一直存在下導甩油現象,導致(zhì)發(fā)電機下擋風板、風閘、水車室以及水輪機(jī)頂蓋有多(duō)處積油,運行維護極不方便,5S工作存在很(hěn)大難度,油位(wèi)降低也會導致了瓦溫的(de)升高,也嚴(yán)重影響了機組的安全穩定運行。由運行日誌、檢修(xiū)交待可知,下導(dǎo)平均每(měi)月甩油約20L。下導油槽甩油急需解決。在平時停機也對油槽進(jìn)行了檢查,但一(yī)直沒有找到水導油槽漏油的(de)主要原(yuán)因和行之有效的處理辦(bàn)法。
關鍵(jiàn)詞:洪(hóng)一水電站;油槽;甩油;分析及(jí)處理
洪一水(shuǐ)電站1#、2#2009年6月相繼(jì)並(bìng)投產,單機容量40MW,共2台機組。至發電以來一(yī)直存在(zài)下導甩油現象,導致發電機下(xià)擋(dǎng)風板、風(fēng)閘、水車室以(yǐ)及水輪機頂蓋有多處積油,運行維護極不(bú)方便,5S工作存在很大難度,油位降低導致了瓦溫(wēn)的升高,也嚴重影響了機組(zǔ)的安全穩定運(yùn)行。由運行日誌、檢修交(jiāo)待可知,下(xià)導平均每(měi)月(yuè)甩油約20L。下導油(yóu)槽(cáo)甩油急需解決。在(zài)平時停機也對油槽進行(háng)了檢查,但一直沒有找到水導油槽漏油的主要原因和行之有效的處理辦法。
下導瓦結構:下導瓦麵為巴氏合金構成,下導(dǎo)油槽內壁設有一圓筒型擋油圈,焊於(yú)下機架上。外側及上下部分別由上機架結(jié)構及(jí)所配鋼板封堵。
1 機組下導甩油(yóu)所造成(chéng)的危(wēi)害(hài)
1.1甩油會引起發電機定子溫度升高
發輪機下導甩油(yóu)會引起發(fā)電機定子線圈外層滲油,由於透平油具有一定的(de)粘(zhān)度,定(dìng)子線圈通風孔因有(yǒu)滲漏透平油粘著灰塵而(ér)變成雜質會堵塞通(tōng)風孔。一旦水輪發電機組(zǔ)運行時,通風孔散熱部分被堵(dǔ)塞,就會使定子線圈運行溫度升高,影響發電機安全運行,縮(suō)短定子線圈壽命。
1.2增加發(fā)電機定子線圈保養難度
水輪機(jī)上導甩(shuǎi)油(yóu),使發電機定(dìng)子線圈通風孔粘著雜質全部堵死時,會大大增加保養定(dìng)子線圈的難度。
1.3會引起發電機定子絕緣水平下降
發(fā)電機下(xià)導甩(shuǎi)油致使發電機定子線圈(quān)通風(fēng)性能變差,會引(yǐn)起定子絕緣水平下降。
1.4會引起發電機定子(zǐ)線圈接地、相間短(duǎn)路
發電輪機運行中甩油,當有不正常現象衝擊會引起發(fā)電機定子線圈接地,甚至相間短路。
2 下導油槽漏油的幾種原因分析
2.1設計的下導軸承油路循(xún)環(huán)決(jué)定了甩油趨勢的存在。機組運轉時在旋轉力的作用下,存在沿擋油圈上爬,湧出擋油(yóu)圈的趨勢。
2.2設(shè)計的(de)防(fáng)甩油措施失效。廠家在上導油槽(cáo)蓋設計為梳齒密封,梳齒於大軸的單邊間隙為500微米,梳齒不能阻止潤滑油(yóu)的上竄。
2.3軸頸內腔為補氣孔。當機組運行時,由於軸的旋轉使軸頸內腔頂部形成低壓區(qū),一般設計是在(zài)其頂部鑽孔,使該(gāi)腔連通大(dà)氣,從而避(bì)免形成負壓。
2.4擋油圈(quān)無密封裝置。運行時軸領的高速(sù)運(yùn)行及(jí)油的粘滯性(xìng),使擋油圈和軸領之間油腔中的油流呈紊亂狀態,而此油腔是開敞式的,無任何平抑紊(wěn)亂油流防其上湧的措施。
2.5擋油圈的高(gāo)度不足。擋油圈頂部至油麵距離為235mm,即(jí)使降低30mm油位,擋油圈頂部至油麵距離也僅為265mm,仍未停止(zhǐ)甩油。
3 下導油槽漏油(yóu)的處理(lǐ)方法
3.1分(fèn)別在機組下導擋油筒上頂點往下20mm和(hé)170mm增加焊接兩道Φ8圓鋼(見(jiàn)圖1),可以擋住(zhù)潤滑油沿擋油(yóu)筒上爬,防止下導油槽(cáo)中的油從擋油筒上端甩出。
3.2在下導油槽蓋往(wǎng)下20mm處(見圖2),在主軸上增加粘接一圈Φ8盤根,可以擋住潤(rùn)滑油沿(yán)主軸(zhóu)上竄,防止下導油槽中的油從油槽蓋與主軸之間甩出。
3.3在(zài)油槽蓋梳齒內增加2條(tiáo)羊毛氈(zhān)條(見圖3),防(fáng)止下導油槽中的(de)油從油(yóu)槽蓋(gài)梳齒處甩出。
4 結束語
通過對洪一水電站機(jī)組下導油槽甩油的處理,並經過4個月的試運行,截止5月20日洪(hóng)一水電站節約潤滑油80餘升,下導油槽油位至今未降低,發電(diàn)機下擋風(fēng)板、風閘、水車室也沒有(yǒu)了明顯的甩油(yóu)情(qíng)況,5S工作也變的很輕鬆了,為(wéi)機組(zǔ)的安全穩定運行奠定了基礎。洪一水電站(zhàn)的下導甩油問題改造的(de)成功,也為國產同類機組油槽的設計提供(gòng)了(le)可借鑒的經(jīng)驗。

來源:《科技創新與應用》2014年01期