陳(chén)軍
(濟南鋼鐵股份有限(xiàn)公司煉鐵廠,濟南 250101)
摘 要:濟鋼煉鐵廠1#、2#燒結機由90m2擴容改造(zào)為120m2後,配套105m2帶式(shì)冷卻機沒有進行同步擴容,燒冷比的改變使帶(dài)冷機本體設備承受溫度輻射明顯提高,原托輥係統潤(rùn)滑無法滿足現場需要,直接造成托輥損壞,甚至帶冷機跑偏、台車掉道等嚴重設備故障。通過引(yǐn)入智能潤滑(huá)係統徹底解決托輥(gǔn)潤滑問題,大大降低了托輥故(gù)障率,有效解決擴容改造後(hòu)帶(dài)冷機穩定運行的瓶頸問題,生產效益非(fēi)常明顯。
關鍵詞:帶冷機;托輥;智能潤滑
2003年,濟鋼煉鐵廠為滿足高爐熟(shú)料供應需要,對120燒結區域原2×90m2燒結(jié)機進行了工藝優化及燒結機擴容改造,去除原熱篩工藝(yì)段及設備,主機尾輪後移12m,將燒結麵積由90m2擴容至120m2,配套105m2帶式冷卻機受限於現場空(kōng)間,沒有進行同步擴容改造,僅改善了鼓風冷卻係(xì)統,每台帶冷機(jī)增加兩台G4-73-11No12D離心式鼓(gǔ)風機。
擴容投產後生產數據表明(míng),帶冷機運行工況(kuàng)溫度(dù)較改造前平均提高(gāo)100℃左右,帶冷機本體承受熱輻射效(xiào)應加(jiā)劇,對設備運行帶來一係列不良影響(xiǎng),特別是帶冷機托輥潤滑脂受熱輻射(shè)液化失效,托輥損壞嚴重(chóng)。作為帶冷機設備運行的軌道支撐,托輥的大量損壞直接造成帶冷機跑偏、甚至掉道的惡性故障,嚴重製約了燒結係統的正常運行。
1 潤滑係統改造(zào)方案
綜合考慮帶(dài)冷機工況條件(jiàn),采用智能係統代替人工(gōng)加(jiā)油,可大(dà)大(dà)降低勞動量(liàng),同時周期、定量供油充分滿足托輥運行需要。ZDRH-2000智能集中潤滑(huá)係統采用可(kě)編程控製器作為主要控製係統,可網絡掛接與上位機計算機係統進行(háng)對話以實時監控,使得潤滑狀態一目了然;現場供油分配直接受可編程控製器的控製,供(gòng)油量大小,供油循環時間的長(zhǎng)短都(dōu)由主控係統來(lái)完(wán)成;流量傳感器實時檢測每個潤(rùn)滑點的運行狀態(tài),如有故障及時報警,且能準確判斷出故障點所在,便於操作工的維護與(yǔ)維修。
1.1 ZDRH-2000智能集中潤滑係統原理
(1)該(gāi)係統分為六大部分:計算機處理中心(主設(shè)備控製中心)、主控係統(tǒng)、高壓潤滑泵(bèng)站及油路、執行機構、檢測係統。
計算機(jī)處理中心(主設備控製中心)是設備運(yùn)行監(jiān)控中心,主要功能為:設備運轉實時監控;設備運轉信息處理;設備運轉參數調整;與(yǔ)網絡連接,實現遠(yuǎn)程監控、維護。
主控設(shè)備(bèi)為潤滑係統的指揮(huī)中心(xīn),其主要功能為(wéi):安裝(zhuāng)、調試、維護過程中的監控(kòng)及調整;設備運轉實時監控;設備(bèi)運轉(zhuǎn)信息收集;設備運轉參數修改;執行控製中心的命令;輸出報警。
高壓潤滑泵站為潤滑係統的心髒設備,其主要功能為:將潤滑脂輸送(sòng)到油路,通過油路管道及執行機構,到達(dá)每一(yī)個需要潤滑的部位。
執行機構由電磁給油器組構成,其主(zhǔ)要功能(néng)為(wéi):執行主控係統傳輸的(de)指令,控製油路的(de)開啟(qǐ)、關閉。
檢(jiǎn)測係統由壓力傳(chuán)感器和流(liú)量傳感器組成(chéng),適時監控潤滑點運行的壓力,將信息反饋給主控係統,實現閉環控製(zhì)。
(2)設備運行分為手動、自動兩種狀態。
手動狀態為調試、檢修時使用。主控麵板上的每一個按鈕開關對應現場的一個潤滑點,當開啟高(gāo)壓潤(rùn)滑泵,注油至主管路,按(àn)下潤滑點按鈕開關,執行機構動作,油路(lù)開通,潤滑脂注入潤滑點。自動狀態為正常工作狀態。主控(kòng)係統依照程序控製高壓潤滑(huá)泵啟動,執行機(jī)構工作,檢測係統監(jiān)控。具(jù)體為:高壓潤滑泵開啟,1號電磁(cí)給油器打開,按所設定的流量時間開始給1號潤滑點供油。當流量時(shí)間到後,主控係統(tǒng)發出指令,1號電磁給油器關閉,2號電磁給油器打開……直至(zhì)Z後一個潤滑(huá)點供油結束,Z後一個電磁給油器關閉。
1.2 1#2#帶冷機潤滑係統改造方(fāng)案
1#、2#帶冷機設計共用一(yī)套潤滑係統末端476點,含主控櫃一套、上位監控(kòng)電腦一套、高壓潤滑泵二套、儲脂加油係統一套、電磁給油器93套、流量傳感器93套、6點定量給油器75套所用管(guǎn)路兩套,方案設(shè)計如圖1所示(shì)。潤滑係統改造采取開機狀態(tài)下(xià)安裝泵站、鋪設油路(lù)及電纜,借用計劃檢修逐步合(hé)茬,在(zài)不影響生產的情(qíng)況下完成潤滑係統(tǒng)改造。
2 改造(zào)後效果
潤滑(huá)係(xì)統改(gǎi)造後,托輥在(zài)線壽命明顯延長,月均更換數量由Z高時(shí)45個(gè)降至3~4個(gè),月平(píng)均降低設備采購費8萬元,因托輥損壞而造成的帶冷機跑偏現象(xiàng)銳減,造成事故障停機(jī)時(shí)間基本為零,極大提高(gāo)了設備有效作業率。運行實踐(jiàn)證明兩台帶冷機以及燒(shāo)結係統運行穩定率都大大提高,智能潤滑係統在燒結帶冷機上應(yīng)用(yòng)成效顯著。
來源:《科技資訊》2012年第18期