某電廠D-10D磨煤機ODE端主軸承(chéng)損壞原(yuán)因分析

2015-09-02

王樂畢1 趙慷2
(1.國電經貿有限公司,北(běi)京(jīng)市 100034;2.國電靖遠發電有限公司,甘肅省白銀市 730090)
  摘 要:文章簡單介紹了(le)D-l0D磨煤機ODE端軸承(chéng)損壞後的故障特征以及對磨(mó)煤機的全麵(miàn)檢(jiǎn)查情況,然後(hòu)對可能造(zào)成(chéng)D-10D磨煤(méi)機軸承損壞的原因進行(háng)了分析,包括(kuò)潤滑油故障、塵屑顆粒汙染、疲勞損壞、氣蝕和腐蝕、過熱損壞(huài)、旋轉(zhuǎn)部件碰磨等。Z後提出了D-10D磨煤機ODE端軸承損壞的主要原因及防範措(cuò)施。
  關鍵詞:D-10D磨煤機(jī);主軸承損壞特征;原(yuán)因分析;防範措施
  1 設備概況
  D-10D磨煤(méi)機(jī)係美(měi)國福斯特惠勒公司技(jì)術製造,為雙進雙出球磨機,平均出(chū)力(lì)50t/h,筒體直徑3785mm,筒體長度5664mm,筒體轉數17.2r/min,經濟加球(qiú)量70.7t。磨煤(méi)機主軸承材料為巴(bā)氏合金,與耳軸90°麵接觸,主軸承為液壓潤滑,油壓1.7MPa,流量1.7I/min,大瓦溫度正常為42~52℃,達到63℃即保(bǎo)護動作跳閘。磨煤機正壓運行,軸端通密封風,正常(cháng)密封(fēng)風差壓保持在1.0~1.5kPa,運行時定期對密(mì)封室吹掃。配套驅(qū)動電機功率932.5kw,額定電流lllA,運(yùn)行控製(zhì)電流91~93A,靠驅(qū)動電機側磨煤機主軸承簡稱DE端,相對側簡(jiǎn)稱ODE端。該磨煤機及其所在(zài)機組在(zài)6月份進(jìn)行過大修。
  2 主軸承損壞經過
  8月12日l:09,磨煤機ODE端耳軸溫度出現上升趨勢,從45℃上升至49℃,而後又開始(shǐ)下降,至1:25分下降至(zhì)45℃。隨後(hòu)耳軸溫度(dù)又開始上升,在耳軸溫度上升過程(chéng)中,運行(háng)人(rén)員(yuán)就地檢查磨煤機油站、冷卻(què)水係統運行正常,耳軸處無異音,並采取提高冷卻水(shuǐ)壓力、降低磨煤機(jī)出口溫度等措(cuò)施,調整無效。1:45,ODE端耳軸溫度上升至63℃,磨煤機保護動作跳閘。跳閘(zhá)後,耳軸溫度繼續上升,1:53,上升至(zhì)75.4℃後持續(xù)下降。與此同(tóng)時,磨煤機電流從90.4A上升至102A。
  在主軸承的工作區域(yù)裏,Z大載荷和Z高溫度的區域內出現表麵沉降,起始點比(bǐ)較平滑,末端為半(bàn)圓形或波峰的特征。
  3 檢查處理情況
  3.1 6月(yuè)份大修時對該磨煤機的(de)檢查、檢修情況
  (1)ODE側主軸承檢查情況:翻出後檢查接觸區域有輕微劃傷痕跡,塗顯示劑研磨檢(jiǎn)查發現有四處麵積(jī)為80mm×80mm左右的區域軸瓦未(wèi)接觸(chù);主軸承的推力麵無摩(mó)擦等(děng)故(gù)障特征;整個(gè)主軸承檢查無裂紋,起皮等缺陷。
  (2)主軸承檢修情況:對軸承進行刮削,接觸角度為90°;塗紅丹粉(fěn)檢查接觸麵積達到100%,符合質量標準;主軸承就位後測(cè)量問隙,北側:內(nèi)側=12.45mm、外傾4=3.55mm;南側:內壩0=11.95mm、外1貝0=3.85mm,符合質(zhì)量標準。
  (3)磨煤機加鋼球之前頂軸油試驗為DE=0.21mm,ODE=0.19mm;加球後(hòu)頂(dǐng)軸(zhóu)油試驗:DE=0.15mm,ODE=0.13mm;符合質量標準。
  3.2 本次軸承(chéng)損壞(huài)後的檢查處理
  3.2.1 頂軸油試驗及潤(rùn)滑油係統檢查情況
  檢查潤滑油係統,確認油位、油色、溫度正常;啟動潤滑油泵運行,檢查壓力、流量、差壓、溫度(dù)等參數符合規程要(yào)求。即進行頂軸油試驗,頂軸油試驗數據為(wéi)0.15mm,符合規程要求(標準大於0.05mm)。再將ODE端和DE端潤滑油管路出口(kǒu)用塑料軟(ruǎn)管短接做油循環試驗(yàn),檢查兩端流(liú)量平衡。
  3.2.2 冷卻水係統(tǒng)檢查
  利用磨煤機冷卻水(shuǐ)係統臨時排放閥門檢查冷卻水閥門及管路正常,確認冷卻水(shuǐ)流量大,係統正(zhèng)常。
  3.2.3 磨煤機ODE端主軸(zhóu)檢查
  發現主軸(耳軸(zhóu))上有烏金痕跡,判斷主軸承(chéng)損壞,決定對(duì)主軸承翻出做進一(yī)步檢查確認。主軸承翻出後,發現主軸承巴氏合金材料遷移,確認主軸承損壞(huài),即進行軸承刮削研磨恢複。
  3.2.4 磨煤機(jī)耳軸管(guǎn)間隙測量檢查
  ODE端大罐側Z小間隙(位置在上部)大於1.5mm以上,符合規程規定的不小於(yú)1.5mm要求;ODE端(duān)密(mì)封室側Z小間隙:北側部位為1.3mm,上端間隙為1.5mm,南側間隙為2.5mm,均符合規程要求。
  3.2.5頂軸油試驗
  ODE=0.23mm;DE=0.16mm;數據合格。
  3.2.6 主(zhǔ)軸承各間隙
  ODE端瓦口進出油間隙:出油槽0.30mm塞尺塞入525mm;進油槽0.30mm塞尺塞入585mm。
  膨脹間隙:北側:分離器側7.8mm、大罐側7.9mm;南側:分離器側8.15mm、大罐側(cè)7.35mm。
  3.2.7 磨煤機盤車情況
  首次盤車轉動5min後過載,熱偶動作跳閘;再經(jīng)過幾次盤車後(hòu),盤車裝置運行7min後過載,熱偶動作(zuò)繼續跳閘;22min後在(zài)罐內煤粉比(bǐ)較鬆散的(de)情況下盤車,大罐轉動1圈約8min後過載(zǎi),熱偶(ǒu)動作跳閘。
  3.2.8 磨煤(méi)機內部(bù)檢查
  經過檢(jiǎn)查,發現大罐內ODE端煤粉多且在大罐ODE端筒體粘(zhān)煤多,ODE端比DE端煤粉層高(gāo)100mm左右,高低料位塊無法看清,封大罐人孔門。事後(hòu)分析認為在處理事故時,運行人員為了降低耳軸溫(wēn)度,增加ODE端給煤機轉速,煤量(liàng)較(jiào)大造成。
  3.2.9 送電試轉
  臨時檢修、試驗(yàn)合格後啟動磨煤機(jī)運行,觀察磨煤機ODE端主(zhǔ)軸承溫升正常,檢查磨煤機各參數(shù)正常,主軸承溫度經(jīng)過2h後溫度穩定在44℃左右。
  4 主軸承損壞原因(yīn)分析
  可能導致磨煤機主軸承損壞(huài)的原(yuán)因一般可歸(guī)納如下(xià):
  4.1 潤滑油故障
  (1)潤滑油中(zhōng)斷或潤滑油流(liú)量小導致(zhì)主軸承損壞(huài):從主軸承損壞後潤滑油係統的檢查及(jí)試(shì)驗情況分析看(kàn),在運行中潤滑油中(zhōng)斷或流量小的可能性極小,因為潤滑油係統有(yǒu)粗細過濾器,堵塞中斷供油的原因可以排除,即(jí)便潤滑(huá)油中斷,軸承損壞鎢金顏色為黑亮色。
  (2)潤(rùn)滑油質量存在問題:潤滑油牌號(hào)為美孚460,在大修時加油牌號正確,在主軸承損壞後,油外觀檢查色澤無異常現象。
  (3)潤滑油係統進水:檢(jiǎn)查(chá)損壞的主軸承巴氏合金與主(zhǔ)軸承殼體結合嚴密,無裂(liè)紋出現,並且潤滑油係統的油箱油位沒有變(biàn)化(huà)增高現象,可(kě)以(yǐ)排除潤滑油係統進水造成潤滑不良導致主(zhǔ)軸承損壞的原(yuán)因。
  (4)潤滑油氧化物及碳沉積:此原因造成(chéng)損壞的主要特征為主軸承表現有一層黑色和棕色沉積物,觀察磨煤機主軸承損壞的特征(zhēng),完(wán)全可以排(pái)除。
  4.2 塵屑顆粒汙染
  塵屑顆粒汙染造成(chéng)主軸承損壞的主(zhǔ)要現象為(wéi):①顆粒嵌入;②劃傷;③汙染(rǎn)物移動及灰塵(chén)等;而(ér)表現出來(lái)的特征主要是劃傷和在巴氏合金內發現顆粒汙染物,但從(cóng)損壞(huài)軸承的(de)檢查情況看,沒有此故障(zhàng)特征(zhēng)。另(lìng)外檢查主軸承的(de)密封良好,磨煤機的(de)密封差壓在(zài)主軸承(chéng)損壞前期和損壞過程中差壓始終保持在1.5kPa左右,漏粉汙染主軸承的現象不存(cún)在。
  4.3疲勞損壞
  疲勞損壞的主要特征是(shì)出現裂紋(wén)、呈現(xiàn)損壞剝落和脫落現象,而磨煤機ODE端主軸承損壞的故障特征沒有這些現象。因此,軸承疲勞損壞的原因可以排(pái)除。
  4.4 氣(qì)蝕和腐蝕
  與GB/T1884-2002的標準對比,氣蝕及腐(fǔ)蝕的故(gù)障特(tè)征及原因都與磨(mó)煤(méi)機的ODE側主軸承損壞(huài)特征不符合。
  4.5 過熱損壞
  過熱損壞有三種情況,而(ér)其中過熱蠕變的特(tè)征為(wéi):軸承的工作區域裏(lǐ),Z大載荷和Z高溫(wēn)度的區域內出現表麵(miàn)沉(chén)降,起始點比較平滑,末端(duān)半圓(yuán)形或波峰的特征。此特征與磨煤機(jī)ODE端主軸承損壞的現(xiàn)象符合。而原因是主軸承巴氏合金材料在極(jí)端運行的(de)載荷下隨(suí)溫度的(de)增加而發生蠕變現象,根本(běn)原(yuán)因是(shì)主軸承(chéng)過(guò)熱(過熱因素另外分析)。
  4.6 特殊損壞形式
  軸承中部損壞特征示意圖如圖1所示。圖(tú)1所示(shì)原因為腰鼓型軸頸和瞬間過熱(缺油、中斷冷卻水(shuǐ)),此種損壞形(xíng)式的(de)特征與磨煤機主軸承損壞(huài)特征基本吻合。軸承(chéng)一邊損壞特征(zhēng)示意圖如圖2所示(shì)。
  損壞原(yuán)因為:錐形軸頸、軸承座或軸承(chéng),或旋轉載荷使軸彎曲。而磨煤機ODE端損壞的(de)軸承主要在靠近(jìn)裏側(大罐側),也就是說主軸承在靠近磨煤(méi)機的大罐處載荷較大,損(sǔn)壞特征基(jī)本相符。
  4.7 磨煤機(jī)旋轉部件的碰磨及各處間隙
  (1)磨煤機(jī)會造成碰磨的部位為:主要為耳軸管(guǎn)間隙,其次為密封室石棉墊(diàn)、螺旋輸送器、隔音罩與大罐(guàn)。但在搶修過程中,各部件之(zhī)間(jiān)沒有發現碰磨現象(xiàng)存在(zài)。
  (2)磨煤(méi)機傳動係統(減速機、小齒輪(lún))的故障不會造成主軸承的損壞。
  (3)密封室石棉密封墊會(huì)造成耳軸發熱,機組大(dà)修期間(jiān)對該磨煤(méi)機的DE端石棉密封墊進行了更換,對ODE端的密(mì)封墊沒有進行更換,在大修結束初次啟動磨煤(méi)機運行時,更換的DE側密封墊(diàn)由於摩擦(cā)強度大,造成軸頸發熱,引起主軸承發熱曾使磨煤機跳閘。
  4.8 過熱(rè)和過載因素分析
  4.8.1 數據分析
  在軸承(chéng)損壞期間,軸承的溫度(此前溫度平穩)由44.89℃經過5min上升至49.09℃,再經過l0min下降至44.8℃,然後又開始上升(shēng)至磨煤機跳閘溫度(63℃),繼而溫度持(chí)續上升至(zhì)Z高(gāo)75.5l℃後下降。如果軸承混合油膜潤滑情況發(fā)生,那麽軸承的損壞應該是持續的,不可能中間有15min時間(jiān)的(de)軸承溫度上升和下降空間(jiān),而且混合油膜潤滑軸承損壞的故障特(tè)征與磨煤機ODE側軸承損壞的故障特征不符合,所以排除了發(fā)生(shēng)軸(zhóu)承混合油(yóu)膜潤滑的情況。
  4.8.2 0DE端主軸承過載
  (1)進入大(dà)罐觀(guān)察煤層厚度發現(xiàn),大罐處於水平狀態,從煤和鋼球混合物(wù)的高度與耳軸管和料位(wèi)的距離發現,ODE端煤粉較DE端厚100mm左右(ODE端高低料位塊被煤粉完全掩埋);
  (2)從軸承溫度開始變化,電機電流同時從(cóng)91.89A上升至102.37A時跳閘;
  (3)在搶修(xiū)結束磨煤機盤(pán)車(chē)時,盤車負荷大過載,熱偶頻繁動(dòng)作(zuò),既是在罐內煤粉比較鬆散的時候,盤查隻能運行8分鍾就(jiù)因過載熱偶動作而跳閘;
  (4)在磨煤機(jī)主軸承損壞期間(jiān),通過查對分析運行(háng)操作記錄,發現隻(zhī)有密封(fēng)風係統ODE端吹掃門開啟,而這時磨煤機ODE端的主軸承溫度即開始上升(shēng),同時磨煤機的電流也開始上升。從時(shí)間上看,說明磨煤機的吹掃門開(kāi)啟、磨電流上升、主軸承(chéng)溫(wēn)度上升是同時的。由於當時(shí)磨(mó)煤(méi)機的料位比較高,在(zài)開啟吹掃門的同時、密封室壓力出現波動下降現象,在磨(mó)煤機ODE端耳軸管的動靜密封間隙處,進入煤粉顆粒物,在磨煤機的旋轉過程中造成摩(mó)擦阻力,既過載現象發生,使軸瓦運動軌跡和軸承承載力改變,巴氏合金層伴隨溫度(dù)的(de)增加而發生蠕變,軸承損傷情況發生(shēng)。
  綜上原因分析(xī),結合檢修、運行(háng)等技術人員的分析討論,Z後認定磨煤機主軸承損壞的原因為:磨煤(méi)機在較高料位下開啟ODE端(duān)密封風吹掃擋板,致使煤粉顆(kē)粒物進入耳(ěr)軸密封間隙,導致軸瓦(wǎ)運動軌跡(jì)和軸承承載力改變,巴氏合金層伴隨溫度的增加而發生蠕變,軸(zhóu)承損(sǔn)傷情況(kuàng)發(fā)生。另外,公司通過谘詢(xún)製造廠家(jiā)技術專家、同類型(xíng)設備使用單位,進一步對該主軸承損壞的(de)原因給予了肯定。
  5 防範措施
  (1)在磨煤機的料位較高時,禁止對耳軸密封室進(jìn)行吹掃工作(zuò)。
  (2)密封室吹掃時應當在磨煤機的各參數正常,料位正常或較低的情況下進(jìn)行,而且必須在吹掃之(zhī)前將磨煤機密封風母(mǔ)管壓力提高,調整差壓並保持在(zài)1.8kPa以(yǐ)上時方可進行吹掃工作。在吹掃過程中,運行人員嚴密監視耳軸溫度、料(liào)位、電流,若發現電流和耳軸溫度同時(shí)上升較快(kuài)且料(liào)位在較(jiào)高狀態,應緊急停磨。
  (3)在增減負荷時,運行操作一定要避免(miǎn)磨煤(méi)機(jī)負荷(hé)大的波動,防止磨煤機出現瞬間過載現象,當發現磨煤機(jī)電流出現波(bō)動現象,且電流上升較塊,並伴隨耳軸溫度上升,當電流值持續上升(shēng)達到95A時,應緊急停磨。
  (4)大修時軸承的刮削嚴格按質量標準驗收,各間隙符合要求,同時將檢(jiǎn)修後的測量和(hé)試驗數據交付運行人員。
  (5)製訂機組(zǔ)調(diào)峰時(shí)磨煤機的運行管理(lǐ)辦法和(hé)反事故措施。
 
來源:《電力設備》2008年12月
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