鶴煤六礦新副井天輪軸承的故障損傷及安全再使用

2015-08-11

陳偉傑 李革(gé)梅 張敏
河南能源化工集團鶴煤六礦,河南鶴壁 458000)
  摘 要:對鶴煤六礦新副井天輪軸承損傷原因進行了查找分析(xī)研(yán)究,同時根(gēn)據其受力特點確定了一個(gè)安全有效的(de)解決方法,並對(duì)具體(tǐ)方法步驟進行了詳細敘述,采用此方法解決問題後,使用結果表明,該方法經濟、安全、可靠,經濟及社(shè)會效益顯著,具有一定的推廣應用價值。
  關鍵詞:天輪;軸承;損(sǔn)傷;安全;再使用 
  1 設備簡(jiǎn)介
  鶴煤六(liù)礦新副(fù)井提升機為落地式多繩摩擦提升機,提升係統由:提升容器、提升鋼(gāng)絲(sī)繩、提升(shēng)機、天輪、井架、裝卸載設備及電器設備等組成(chéng)。兩組同規格(gé)天輪組件位於井架頂部上、下平台(tái),天輪(lún)組件型號為:T-2.8/2,由主軸、四個繩輪、兩個軸架、兩套球麵滾子軸承(22356CA)、四個軸承擋蓋等組成。每組天輪由兩端的軸架(jià)支撐並穩固於井架平台,絞車四根主(zhǔ)繩繞過(guò)絞車主滾筒後經上下兩組(zǔ)天輪(lún)導向後進入井筒與(yǔ)提升容器連接,通過尾繩的平衡(héng)作(zuò)用,形(xíng)成一個穩定的(de)提升係統。圖1為提升係(xì)統簡圖。在絞車運行過程中,天輪組(zǔ)可以以Z高8.2m/s的速度運行。
  2 故障(zhàng)現象
  新(xīn)副井提升係統擔(dān)負著升降(jiàng)人員、物料、設備、提升(shēng)矸石(shí)任務,除了(le)規定的檢查檢修時間,幾乎是連續運轉。天輪組繩輪直徑與絞車滾筒直徑相同,同步運轉,圓周速度及線速(sù)度相同,均為(wéi)29.45rpm和4.3m/s。該天輪組件是2011年4月1日更換並投入使用,2013年10月23日在礦井年度(dù)計劃停產檢修時檢查發現,上組天輪南端軸承外圈(quān)正下偏順時針方向約15°-20°位置有兩處麵積約(yuē)30mm2的疲勞點蝕(shí)損傷,若繼(jì)續使用損(sǔn)傷麵積勢必會繼續擴大(dà),使用條件將進一步惡化,勢必會發展(zhǎn)到滾(gǔn)動體及內圈,影響軸承的運轉精度(dù),產生異常噪聲和溫升,使提升係統處於帶病運轉狀態,不(bú)符合煤(méi)礦安全規程的要求,必須采取有(yǒu)效措施予以解決。
  3 原因分析
  由滾動軸(zhóu)承的負荷分布可知,由於滾(gǔn)動體所處的位置不同,受(shòu)力不同。軸承在工作時各個滾動體所承受的載荷將(jiāng)由零逐(zhú)漸增大到Z大值,然後再逐漸減小到零。因此,滾動體承受的是變載荷。對(duì)於工作時旋轉(zhuǎn)的(de)內圈上任意一點,在(zài)承載區內,每次與滾動體接觸就受載一次,因此,旋轉內圈(quān)上任意一點的載荷及(jí)應力是周期性變化的(de)。對(duì)於(yú)固定的外圈,各點所受載荷隨位置不同而大小不同,對位於承載(zǎi)區內的任意一點,當每一個滾動體滾過便受載一次,而所(suǒ)受載荷的Z大(dà)值是不(bú)變的,承受穩定的脈動循(xún)環(huán)載荷。外圈承載區任意一點的應力變化情況如圖2所示。
  通過提升係統圖可以看出,作為(wéi)支撐件,天輪軸承在罐(guàn)籠自重、提升、平衡鋼絲繩自重(chóng)、提升重物及鋼絲繩張力的作用(yòng)下,始終處於受力狀態,通過受力分析可知,其Z大受力點處於第Ⅲ象限,與鉛垂方向約呈19.5°角位置,與(yǔ)故障(zhàng)點位置進行比對發現,故障點位置與Z大(dà)受(shòu)力點位置基本吻合。天輪軸承內(nèi)圈與主軸(zhóu)連接配合,外圈與軸承座孔連接配(pèi)合,提升係統運行後,天輪軸承(chéng)內圈與滾動體、保持架隨主軸一起轉動,外圈固定不(bú)動。綜合(hé)分析得出如下結論:故障現象的產生是由於該處始終處於受力(lì)狀態(tài),且持續受Z大脈動循(xún)環載荷的作(zuò)用,造成疲勞(láo)點蝕損傷。於此同時也不難發現,由於(yú)軸(zhóu)承中徑(jìng)向遊(yóu)隙(xì)的存在(zài),軸承中負荷區將減小,除了包括Z大受力部位的承載區,軸承外圈其他部位(wèi)基(jī)本不受力,處於非工作狀態(tài)。
  4 解決方法
  解決(jué)問題Z有效、Z直接的方法就是將有損傷的軸承更換掉。采用此(cǐ)方法,首先,必須(xū)購置一套價(jià)值萬餘元的同型號軸承,因其所處的(de)使用位置及其重要性,該軸承一般選用進口(kǒu)軸承,軸承(chéng)到位後,即實(shí)施更換。我礦(kuàng)是(shì)落地式多繩(shéng)摩擦提升機,天輪處在井架頂部,據地麵高度(dù)約25米,且天輪上下平台麵積有限,空間狹(xiá)窄,作業過程中,天輪組起吊、舊軸承拆卸、新軸承加熱、加熱後安裝(zhuāng)等作業都是現場完成,對高空作業而言,作業難度相當大,作業安(ān)全性極差,而且施工時間長,影響礦井正常提升,因此,不是(shì)萬不得已,盡(jìn)可能不采用此法。
  通過軸承受力分析可知,在正常情況下,其受力特點是:軸承外圈非受力部分占到圓周長約1/2-3/4,而且,一旦(dàn)軸承安裝定位,外圈(quān)固定,受力與(yǔ)非受力部位即固定不(bú)變。因此,根據這個特點,決定(dìng)采取軸承外(wài)圈轉(zhuǎn)向的方法解決問題,具體方法步驟如下:打(dǎ)開故障天輪(lún)組兩端軸(zhóu)承座端蓋、上蓋,吊起天輪組,將故障軸承(chéng)外圈逆時針旋轉120°(也可順時針旋轉),即將(jiāng)有損傷的部位旋(xuán)轉至(zhì)非受力部位,為了保持天輪組(zǔ)件轉動精度的統一性,將(jiāng)另外一端的軸承外圈(quān)也同步旋轉120°,天輪組重新落入軸承座孔安裝固定,通過(guò)如此操作(zuò),合理有效(xiào)的解決(jué)了軸(zhóu)承外圈(quān)損傷後的安全再使用問題。這樣處理後,經過一個時期的運轉使用,其受(shòu)力(lì)特點決定軸承外圈該受力(lì)部位仍可能再受損,倘若受力部位再損傷,可采取同樣的方法進行處理,亦即一套軸承在沒有其他特殊問題(tí)的情況下,可以延長兩個使用(yòng)周(zhōu)期安全(quán)再使用。大膽的說,每次旋轉90°,可以延長三個使用(yòng)周期,但考慮到軸承本身製造的使用壽命和受力的合理性,故采取折中保守(shǒu)的(de)方法,每次(cì)同方向旋轉120°予以安全再使用。
  5 效果及效益評估價
  采用此方法處理(lǐ)後,截(jié)止筆(bǐ)者發(fā)稿之前的(de)2014年5月31日,再次打開檢查該軸承,使用狀(zhuàng)況良(liáng)好,未發(fā)現異(yì)常的損傷(shāng)。因此,與更換軸承方法相比,不但節省了萬餘元的軸承購置(zhì)費和(hé)前期大量的準備工作,還避免了一次大型(xíng)高危作業(yè)活動,同時可(kě)縮短施工時間約(yuē)16小時,不但使用效果好,還安全高效,解除了新副井(jǐng)提升係統的安(ān)全隱患,確保其安全運(yùn)行,經(jīng)濟、社會效益(yì)顯著。此法對有類似情況的設備修理維(wéi)護均可借鑒使用,具有一(yī)定的(de)推廣應用價值。
  參(cān)考文獻
  [1]吳宗澤.機械零件[M].中央廣播電視大學出版社,1986.
 
來源(yuán):《矽穀》2014年第14期
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