(大唐洛陽首陽山發電有限責(zé)任(rèn)公司,河南偃(yǎn)師 471900)
摘 要:通過對(duì)某(mǒu)型300MW汽輪發電機(jī)組的振動進行跟蹤測試分析,發現該機主勵磁機(#7)軸承振動逐步增大,而軸承垂直、水平振動的高次諧波也同步增大,診斷為軸瓦鎢金損壞。檢查發現#7軸承上瓦脫胎,通(tōng)過檢修處理後,#7軸(zhóu)承的高次(cì)諧(xié)波消失,機組振動恢複到原來正常狀態。
關鍵詞:汽輪發電機組;軸承(chéng);鎢金;高(gāo)次諧波;振動;診斷
0 概述
汽輪發電機組(zǔ)是一個多轉子多軸承組成的轉子軸承係統(tǒng)。引起汽輪(lún)發電機組振動的因素是多方麵的,總體上又可以分為兩(liǎng)大(dà)類,一是由轉子因素引起的,如(rú)質量不平衡、中心不正、斷葉片、轉子裂紋、動靜碰磨等,另一是由支撐(chēng)係統因素引起(qǐ)的,如軸瓦損壞、軸瓦半(bàn)速渦動、結構共振、動剛度不(bú)足等。而汽輪發電機組軸承基本上都是滑動軸承(chéng),滑動軸承種類很多,有橢圓形、可傾瓦等。滑動軸承工(gōng)作原理主要依靠軸承與軸頸之間的油膜來承(chéng)擔載荷,油膜還可以起(qǐ)到減輕摩(mó)擦、減少磨損的作(zuò)用,油膜的特性,對於整個轉子-支撐-基礎係統的動力(lì)特性有很大影響[1]。
某型300MW汽輪發電機(jī)組主勵磁機#7軸瓦發生了(le)隨時間增加振動逐步增大的現象,其軸振動仍然處於報警值之內,但是(shì)其軸承振動頻譜中有大量高次諧波,高次諧波大於(yú)基頻,為主頻率。在(zài)此分(fèn)析的基礎(chǔ)上,檢(jiǎn)查發現(xiàn)#7軸瓦上瓦磨損(sǔn)、脫胎等,同時調整了發電機-勵磁機波形聯(lián)軸器中心,再次啟動機組振動(dòng)正常,軸(zhóu)承的高次(cì)諧波消失。
1 振動試驗
某(mǒu)廠#4機組是日立公司和東方電(diàn)機廠生產的300MW機組,共有10個支(zhī)承軸承。#1、#2號(hào)軸承為支承(chéng)汽機高中壓轉子的落地軸承(chéng),#3、#4號軸承為汽機低壓轉子的兩個坐落在排汽缸上的支承(chéng)軸承,#5、#6號軸承為(wéi)支承發電機轉子的端(duān)蓋軸承,#7、#8號軸承為(wéi)支承主勵磁機轉子的落地軸(zhóu)承,#9、#10號軸承為支承付勵磁(cí)機轉子的端蓋軸承,發電機轉子與(yǔ)主勵磁機轉(zhuǎn)子(zǐ)由波(bō)形筒半撓性聯軸器連接。

圖1 機組軸係(xì)結構示意圖
機組(zǔ)振(zhèn)動測點布置如下:機組#1~#8軸承均裝有1個電渦流傳感器。該電渦流傳感器在其軸承的測量平麵內的安裝角度與上側(cè)軸瓦的垂直(zhí)中心線成45°傾角,自(zì)汽輪機向發電機方向看,是左45°,稱為為x方向,見圖2。

圖(tú)2 軸(zhóu)振動測點布置示意圖
#4汽輪發電機組自2007年5月大修結束後,#7軸振逐漸增大。振動變化分為三個階段:
1.1 2007年5月至2008年5月#7瓦(wǎ)軸振總體上保持在65um至80um之間,說明(míng)振動狀態良好(hǎo)。
1.2 2008年6月至11月,#7軸(zhóu)振呈加速(sù)上升趨勢,軸振總體上升約30um,期間Z高值達117um。此階段開始定期測試#7軸(zhóu)承振動,主要測量了#7軸承垂直方向和水平方(fāng)向的(de)振動速度的有效值。見表1和表2。可以看出(chū),無(wú)論是軸承的垂直方向還是水(shuǐ)平方向振動,均出現了100Hz、150Hz和200Hz的高次諧(xié)波成份,大於基頻振動,其中150Hz的振動值Z大,成為主(zhǔ)頻率,其次是100Hz的振動,也就是通常所說的2倍頻振動,再次是200Hz的振動成份,50Hz振動Z小,也是通常稱為的基頻振(zhèn)動。
表1 #7軸承垂直振動數據 單位:mm/s

表2 #7軸承水平振(zhèn)動數據 單位:mm/s

1.3 2008年12月後,#7軸振略有增加,基本保(bǎo)持在110um至120um之間窄範圍波動。可以看出(chū),此(cǐ)階段,#7軸振動基本穩定。與2008年10月25日對比,無論是軸(zhóu)承的垂直方向還是(shì)水(shuǐ)平方(fāng)向振動,50Hz、100Hz、150Hz、200Hz的振動均發生了比較大的變化,有的增加,有的減少,但是有一個規律,即150Hz的振動總體上是增加的。
2008年12月3日,#4機臨停,為檢查#7軸振動增大原因,對波形聯軸器及其對輪螺栓和#7瓦進行了檢查,發現#7軸瓦上瓦前部左側有局部脫胎(tāi)現象;為查明#7瓦局部脫胎原因(yīn),啟動後對#7瓦進行了振動測試和分析,發現有高次諧波振動成份存在(zài)。
2 振動原因分析
軸承(chéng)振動頻譜中的高次諧波(bō)是指基頻(1X)的整數倍的頻率成分,如2X、3X、4X、5X….。3000r/min運行時(shí)的(de)頻率(lǜ)為100Hz、150Hz、200Hz、250Hz…。高次諧波振動屬於非線性振動。高次諧波具(jù)有較高(gāo)的能量,如在同樣的振幅下,3X分量(liàng)產生(shēng)的交變力是1X的3倍。因此(cǐ)這種振動往往導(dǎo)致軸瓦的損壞,而軸瓦的損(sǔn)壞又使這種振動進一步加劇(jù)。高次諧波振動一般有一個發生和發展的過程(chéng),一旦振動達到較高的水平,說明軸瓦已經損(sǔn)壞。[2]
高次諧波產生的原因是多(duō)方麵(miàn)的,往往是軸承存(cún)在(zài)某種缺陷和損壞的反(fǎn)映。包括:墊鐵接觸(chù)不(bú)良:墊鐵在軸承蓋和上(shàng)瓦之間,軸承蓋(gài)必須(xū)與墊(diàn)鐵接觸良好,並有一定的緊力,一般為0.05~0.15mm。如果緊力消失,甚至出現(xiàn)間(jiān)隙,軸承蓋與墊鐵(tiě)之(zhī)間的剛度將隨著軸(zhóu)承座垂直方向的(de)位移而變化;軸(zhóu)瓦損壞:軸瓦大麵積損壞(huài),破(pò)壞(huài)了油膜形成的正常條件,使軸徑與軸瓦之間發生幹摩檫(chá),這時軸承(chéng)的剛度會表現(xiàn)出強烈的非線性;大的轉子振(zhèn)動:當(dāng)轉子振動超過軸承間隙(xì)時,將引起軸徑和軸瓦的直(zhí)接撞擊,這會導致墊鐵緊力的消失和軸瓦的損壞。
該機組#7軸瓦表現為(wéi)軸振動和軸承振動逐步增大,振動的通頻值遠大於基頻值,振動頻譜除了基頻之外,還有較大的2X、3X、4X….等分量(liàng),其中3X振動Z大。而#7軸瓦的軸振Z大為117μm,說明轉子振動不是太大。另外查閱檢修記錄,墊鐵緊力也在合格範圍。因此軸瓦損壞不能排除,需要檢查(chá)處理。
另外通過觀察隨著#4機#7軸振的增加,軸瓦溫度(dù)呈下降趨勢。2008年6月到2008年12月,#7軸振由76μm上升(shēng)至110μm,其軸瓦溫度(dù)從56℃下降至50℃。而#4機主勵磁機的勵側軸瓦(#8瓦)溫度一直穩定在58℃左右。說明#7瓦運行中軸(zhóu)承脫空,負(fù)載減小,軸頸在軸承中的偏心率(lǜ)減小,穩定(dìng)性降低,導致勵磁機轉子中心發生變化,造成#7瓦上瓦麵與軸(zhóu)頸(jǐng)接觸、磨(mó)損,引起上瓦脫胎是產生高次諧波振動的主要原(yuán)因。因此,除了處理損壞上瓦外,還需要(yào)檢查調整發電機-勵磁機波形聯軸器中心。
3 處理措施
2009年5月,#4機(jī)B級檢修,對#7瓦進行解體檢查(chá),發現#7瓦(wǎ)上瓦局部脫胎,如圖3。與測試分析結果相符。

圖3 上(shàng)瓦脫胎情況圖
檢查(chá)調整情況為:將(jiāng)勵磁機中心比設計(jì)中(zhōng)心提高(gāo)0.03~0.05mm,以增加#7瓦運行狀態下的負載。同時,按照標準將波形聯軸器與發電機轉子同心度調至標準(zhǔn)值以內。#4機勵磁(cí)機修後中心實際提高了0.035mm。#4機勵磁機波形聯軸(zhóu)器與發電機轉子(zǐ)同心度修後Z大偏差為0.2mm。
2009年6月,#4機啟動。負荷300MW時,#7軸振為46μm,軸瓦溫度為(wéi)58.5℃;#8軸振為36μm,,軸瓦溫度為59.5℃。說明#7軸振達到優良水平,而#7瓦軸承振動高次諧波成份消除,至(zhì)今運行穩定,見表3、表4。
表3 #7軸承垂直振(zhèn)動數據 單(dān)位:mm/s

表4 #7軸承水平振動數據 單位:mm/s

4 結(jié)語
4.1 該機組軸瓦損壞的振動特征主要表現在軸振動和正常振動逐(zhú)步增大,軸承振動頻譜中出現明顯的高次諧波成份,其中150Hz為主頻率,100Hz、200Hz振動成份也比較明顯。
4.2 #7瓦由於負載小,主勵磁機運行狀(zhuàng)態下轉子(zǐ)中心發生變化,引(yǐn)起#7瓦上瓦麵與軸頸接觸、磨損和上瓦脫胎,是造成#7瓦產生高次諧波振動(dòng)的主要(yào)原因。
4.3 轉子振動狀態(tài)的細微變化都能從頻譜上有所反(fǎn)映,針對(duì)異常情況,連續跟蹤,認真分析(xī),是發(fā)現和解決問題的關鍵。
參考文獻
[1]張值明.滑動軸承的流體動力潤滑理論[M].北(běi)京:高等教育出版社,1986.
[2]寇勝(shèng)利.汽輪發電機組(zǔ)的振動及現場動平衡[M].北京:中國電(diàn)力出版社,2007.