數控外圓成型磨床砂(shā)輪主軸軸承“抱死”故障(zhàng)原因及修複(fù)方法

2015-07-13

  概 要:數控外圓成型磨床砂輪主軸軸承“抱死”故障原因,采取各種(zhǒng)措施(shī)保持軸承軸頸外表麵與軸承內表麵(miàn)的間(jiān)隙(xì)均勻,保持(chí)液體靜(jìng)壓軸承(chéng)內腔的液阻,建(jiàn)立液體靜壓軸承壓力(lì),用擴大進油口的方法,或將靜壓軸承端麵和底(dǐ)麵同時去除相同餘量(封油麵磨損量),解(jiě)決因磨損引起的油腔壓力不夠的問題。
  一、 故障:
  我廠有一台西(xī)班牙達諾巴特(tè)(DANOBT)數控外圓成型磨(mó)床。型號H9-3000-A2R,西門子810D控製係統(tǒng)。砂輪主軸(zhóu)軸承(chéng)是靜壓軸承。使用中出現了主軸“抱死”的故障。按原理分析,懷疑過濾器損壞,導致堅硬異物進(jìn)入油腔,將油腔邊緣刮出淺槽。致使油腔內部壓力(lì)油嚴重泄漏,從而使壓力減小,主軸(zhóu)受力不均衡,偏向壓力小的(de)油腔。高速旋轉的主軸與靜壓軸承發生摩擦,導致主軸燒傷與抱死。
  二、 故障可能原因:
  1) 砂輪運轉過程中,因外力碰撞(zhuàng)或突然(rán)斷電,使得軸頸與軸(zhóu)承發生幹磨導致軸承(chéng)磨損,承載能力下降。
  2) 異物將進油小(xiǎo)孔節流器堵塞或油腔的(de)封油麵因異物被刮開,液阻減少,導致軸承內部的壓力消失,軸承的承載能力下降(jiàng)外部載荷將軸頸推向軸承一邊,造成軸承(chéng)被研(yán)。
  3) 主(zhǔ)軸供油路失壓或油箱缺油而導致供油不足,主軸軸承內部出現缺油現象。
  4) 油品(pǐn)不對或油已失效,使得主軸不能正常(cháng)浮起而導致磨損。
  經解體檢查軸承與軸頸有明(míng)顯幹磨現(xiàn)象(xiàng),油腔封油(yóu)麵被(bèi)磨封油麵上粘有異物。說明在供油壓力正常(cháng)的情況下,軸頸(jǐng)沒有正常浮起或受載時軸(zhóu)頸和軸承之間油膜剛度(dù)不夠,導致軸承與(yǔ)軸頸相(xiàng)互磨損。在封油麵和回油槽(cáo)上發現異物說明進油孔曾有堵塞現象。
  經檢測,發現軸頸磨損很少,軸承封油麵被(bèi)磨去一個較深的溝槽,裏麵銅末較多。由於磨損,導致軸承(chéng)與軸頸間隙擴(kuò)大,使(shǐ)得主軸在正常油壓(yā)下無法浮起。


  三、 修複:
  1) 修複方案
  (1) 用煤油將軸承和軸頸清洗幹淨;
  (2) 對軸承進油孔進行徹底清洗;
  (3) 將軸承端麵及底麵(miàn)同時去除相(xiàng)同餘量(即封油麵磨損量);
  (4) 調節上下進油口孔徑大小,保證主軸浮起0.02mm;
  (5) 更(gèng)換主軸液壓油(yóu)和過濾紙,清洗油缸和各進出(chū)油管,以防雜質停留在液壓係統中。
  2) 方案實施
  (1) 先將(jiāng)主軸軸頸清洗並在表麵進行拋光處理;
  (2) 用精密車床將軸承的端麵和底麵同時去除相同餘量,用刮刀輕輕刮掉毛刺,洗(xǐ)掉軸承內表麵的銅末,使表麵與原密封麵高度(dù)一致;
  (3) 用一係列直徑0.8~1.5mm的鑽頭,經重複實驗擴大承載部位進油(yóu)孔孔徑,同時調節節流(liú)閥以確保適(shì)當(dāng)的供油壓力並打表檢(jiǎn)測,保證主軸浮起0.02mm,使(shǐ)軸承與軸頸之間重新建立較強的剛度油膜;
  (4) 將軸承裝入機床;
  (5) 更換主軸液壓油和過濾紙(zhǐ),對油缸進行徹底清洗和擦拭,將各進出油(yóu)管拆下進行逐個清洗,更換(huàn)老化嚴重的(de)油管。
  四、 實施效果及建議:
  1、 效(xiào)果
  采取以上(shàng)措施對軸承進行修複後,主軸能正常浮起(qǐ),不再出現主軸軸承“抱死”現象,設備運轉(zhuǎn)正常。
  2、 建議
  對設備的(de)正常維護保養至關重要,一定要按照設備(bèi)安全操(cāo)作規程做好每項工作(zuò),對液壓油要定期檢查,發現問題及時解決,認真做好(hǎo)交接班記錄,保證設備的利用率。
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