胡福誌 孔慶玲 尹威 肖誌勇
(黑龍江農業經濟職業學院,黑龍江牡丹江 157041)
摘 要:ZC15型窄軌鐵路運(yùn)輸車輛所使用的197717型無(wú)軸(zhóu)箱密封(fēng)式雙列圓錐滾子軸承具有一係列滑動軸承所無法(fǎ)比擬的優(yōu)點,而一旦失(shī)修,也會造成很大(dà)經濟損失。通過實際(jì)案例(lì),分析(xī)了軸承分解(jiě)檢(jiǎn)修的經驗(yàn)和所帶來的經濟效益及社會(huì)效益。
關鍵詞:無軸箱滾動軸承;分解;檢修;修理費用
某廠礦運車間使用(yòng)ZC15型窄軌鐵(tiě)路運輸車輛來完成礦山(shān)至工廠之間的礦石運輸工作。
這種車輛每車安裝有4組輪對,每(měi)組輪對安裝有2套197717型無(wú)軸箱密封式雙列圓錐滾子軸承(chéng)。該軸(zhóu)承(chéng)主要由外圈、滾子、內圈、保持架(jià)、內隔圈、密封罩(zhào)、密封圈組成,其特點是滾動表麵既(jì)能承受徑向負荷,又能承受軸向負荷;其內外圈檔也能(néng)承受(shòu)軸向負(fù)荷,圈套的軸向承載能力,使其更(gèng)加符合在(zài)軌道上運行車輛的(de)要求。
與原來滑動軸承車輛相比,這(zhè)種滾動軸承(chéng)車輛零部件少,故障部位少,運用質量明顯提高;保養簡(jiǎn)單,軸檢輔(fǔ)修方便,基本上隻需加注潤滑脂即(jí)可;運行經濟,節省了滑動軸承的軸箱、油卷、軸瓦、瓦(wǎ)墊、合金等油料、材料、配件,而且檢修周期長(國鐵貨運(yùn)滾(gǔn)動軸承車(chē)輛軸檢周期為(wéi)1年,滑動軸承車輛(liàng)軸(zhóu)檢周期為3個月);不(bú)需要(yào)隨季節更換潤滑(huá)油脂,車輛檢(jiǎn)修周期長,維修費用及維修勞動強度低;軸頸不發(fā)生磨損,車軸的使用壽命長(zhǎng);起動及(jí)運行摩擦阻力小,可增加機車牽(qiān)引噸數。
但在多年使用過程中,由於車間不(bú)具備軸承分解檢修設備及能(néng)力,致使軸(zhóu)承失修(鐵道部(bù)標準“1988-474”中規(guī)定:貨(huò)車無軸箱滾動(dòng)軸承運用滿5年,均(jun1)需作廠修或段修),狀態不良,車輛軸承故障臨修件數和(hé)熱軸事故增加,造成修理占用時間長(zhǎng),影響列車正常編組,製約了生產效率的提高,從而影響了工廠的正常生產。以2002年的統(tǒng)計數據為例,見表1。
故障軸承作報廢處理,經濟損失非常大,僅2002年統計(jì),更換新軸(zhóu)承112套,每套價值600元,僅此一項就支出67200元(yuán),使車輛修理費用大幅度上升。
由此可以看出,解決軸承分解檢(jiǎn)修問題已成為了主要矛盾。
如果外送修理(lǐ),修理費高,周期長,因(yīn)此不太可取;如果上項目自己幹,相對投資少、見效快,並且可以解決長遠問題,因(yīn)此非常可取。
通過對當地(dì)國鐵車輛段軸承檢修現場進行考察學習,結合(hé)車間運輸生產的實際和維修崗位(wèi)的具體情(qíng)況及存在的問題,車間討論(lùn)分析出了軸(zhóu)承(chéng)分解檢修的影響因素,見表2。
由統計表可以看出專業技術水平低(dī)、修理工序能力不足是軸承分(fèn)解檢(jiǎn)修的主要影響因素。具(jù)體(tǐ)來說,專業技術水平低的原因包括:培訓不足、接觸少、無經驗、不熟悉工藝、自學意識不夠(gòu)、作業指導不充分、作業指示不充分等;修理工序能力不足的原因包括(kuò):缺少專用設備儀器、專用工具不足、標準不完善等。
針對以上不足,車間專業技術人員討論確定了具體的實施計劃:專業技術水平低,則可以外出學習提高或加強與外單位進行協作;缺(quē)少專(zhuān)用設備,可以外購關鍵設備儀器(qì),如(rú)專用軸承壓裝機、高(gāo)壓注油泵等,也可以自製部分(fèn)設備,如軸承洗滌機等;專用工具不足,可以外購或自製部分儀器工具,如高精度內徑百分表、外徑千分尺等;標準不(bú)完善,可以製訂完善各(gè)項軸承(chéng)檢修標準。
計劃製(zhì)訂後,車間在指派專業技術人員外出學習的(de)同時,申(shēn)請采購及自(zì)製了係(xì)列專用軸承維(wéi)修(xiū)設備及工具,參考製訂完善了部分軸承檢修標準。
在專業技術學習歸(guī)來後,組(zǔ)織維修人員采取以下措施進行方(fāng)案的實施:
1)首先將以前更換下(xià)來的所有軸承(chéng)進行拆解,對損壞嚴重(chóng)的軸承分(fèn)解配件,對(duì)有部分缺(quē)陷的軸承進行配件更換(huàn),組(zǔ)裝打號備用;
2)通知調度及時甩(shuǎi)掛,采用更換備用輪對的方法減少站停;
3)利用軸承洗滌工(gōng)具定(dìng)期進行軸承清(qīng)洗,保證(zhèng)軸承清潔度;
4)采用粘補劑加強軸承密封效果;
5)采用電刷鍍技術加大軸徑尺寸(cùn),解決部分軸徑磨損及部(bù)分軸承內圈內徑(jìng)超限問題,提高軸承利(lì)用率;
6)建立車輛軸承檔案,使每套軸承數據及使用情況都處在掌握之中。
以前,由於不能分解檢(jiǎn)修軸(zhóu)承(chéng),有237套軸承已做報廢處理(lǐ),而經過分解維修(xiū),實際報廢軸承減少(shǎo)到106套,修複軸承131套;繼續分解保養檢修在用軸承583套,並全部列入了車輛軸承檔案。
為了使這項成果能(néng)夠(gòu)得到鞏(gǒng)固,車間又製(zhì)定了一係列措施:
1)製定軸承分(fèn)解(jiě)檢修工藝流程,檢修作業程序圖定為軸承分解檢修的作業程序,實現了維修人員檢修(xiū)作業程序化、規範化;
2)各(gè)項技術標準和質量標準納入軸(zhóu)承檢修工藝,作為控製指標,提高了(le)車輛滾動軸承檢修質量,消滅了質(zhì)量(liàng)事故;
3)完善班級製度,在班級考核細則中增加軸承檢修(xiū)作業程序落實情況的考核內(nèi)容,加強日常監督管理;
4)將作業程序、技術標準和質量標準納入車間考核標準(zhǔn)和質量檢查標準(zhǔn),並認真檢查考核。
經過幾年(nián)的運行實踐證明,分解(jiě)檢修的197717型滾動軸承能夠繼續(xù)使用(基本可達到新軸承使用年限),不但降低了車輛修理費用,而且提高(gāo)了列車編組率。據2003年與2002年同比數(shù)據統計,車輛臨修件數減少172件,減少了站停時間,使列車編組率提高了2.31%,另外還減少(shǎo)了線路和機車的磨損,消滅了車輛熱軸事故,既保證了礦石運輸任(rèn)務的順利完成(chéng),又取得了良好的經濟效益和社會效益。
來源:《農業開發與裝備》2013年(nián)第2期(qī)