水潤滑螺(luó)杆式壓縮機常(cháng)見(jiàn)故(gù)障原因分析及解決辦法

2014-12-26

於福友 楊(yáng)勇 鄭雪平(píng)
(中石油西南油氣田公司(sī)重慶天然氣淨化總廠)
  摘 要(yào):列舉了(le)重慶天然氣淨化(huà)總廠引進分廠水(shuǐ)潤滑無油螺杆式壓縮機在實際運行過程(chéng)中出現的常見故障,分析了故障(zhàng)產生的原因,提出了具體的解決辦(bàn)法。
  關鍵詞:水潤滑(huá)螺杆式壓縮機;故障;分析;解決辦法
  1 概述
  水潤滑無油螺杆式壓縮機和往複(fù)式壓縮機相比,具有無汙染、能耗低、噪音小(xiǎo)、自動化程度高、維護費用低等特點。重慶天然氣淨化總廠引進分廠(以下簡(jiǎn)稱(chēng)引進分(fèn)廠)於2000年9月和2001年4月,分別將3300(工廠風、儀表風單元)主壓縮機位號為K一3301AB更換了(le)複盛(上海)實業有限公司生產的ZW755W型水潤滑無油螺杆(gǎn)式壓縮機。由於運行過程中氣量嚴重不足以及其它原因,兩台(tái)壓縮機在運行過程中均出現(xiàn)以下幾種類型的故障。本文結合生產實際,對故障產生的原因進(jìn)行了分(fèn)析,提(tí)出了相(xiàng)應的解決辦法(fǎ)。
  2 常(cháng)見故障及解決辦法
  2.1 水(shuǐ)過濾器堵塞
  水過濾堵塞的問題在設備運行初期經常出現。在潤滑水係統機體內,由於設備組焊(hàn)過程中產生的小顆粒焊渣、鐵屑等附著在過濾器濾芯表麵,造成(chéng)潤滑水壓差達到報警值(zhí)。水過(guò)濾器壓差開關設定的報(bào)警壓力為196kPa。如(rú)果發現(xiàn)控製麵板(bǎn)水過濾器堵塞報警就(jiù)應及時更換水(shuǐ)過濾器濾芯,否則會造成潤滑水不足(zú)或排氣溫度(dù)超高。
  2.2 停機後進氣口噴水
  造成該故障的主要(yào)原因是水停止閥關不嚴。水停止閥為兩位兩通(tōng)電磁閥,壓縮機啟動時則通電(diàn)開啟;停機時則斷電(diàn)關閉,以便切斷(duàn)潤滑水水路防止水氣(qì)筒(tǒng)內潤滑水繼續噴人壓縮機。2002年上半年在停(tíng)機時出現水從空氣進口噴(pēn)出現(xiàn)象。空氣濾芯上粘有的粉塵顆粒(lì)和(hé)水混合成泥漿從而造成空氣濾芯失效。停機後進氣口噴水的另外(wài)一個後果是壓縮機(jī)反轉,易造成壓縮機轉(zhuǎn)動部分(fèn)機械故障。經過檢查,發現(xiàn)水停止閥(fá)密封麵磨損較嚴重,是停機後進氣口噴水的主要原因,更換水停(tíng)止閥後故障消除。
  2.3 高水位報警
  壓縮機(jī)水位通過安裝在水氣筒側麵的浮球式液位計控製。當水位高時浮球上浮,上觸點接觸,泄放電磁閥帶電開(kāi)啟,自(zì)動排水。當液位下降(jiàng)後浮球下降,觸點分開,泄放電磁閥(fá)斷電關閉,停止排水。當液位繼(jì)續下降時,浮球繼續(xù)下降,下觸點接(jiē)觸,自動上水電磁閥通(tōng)電開(kāi)啟,潤滑水在壓力作用下進入機頭,補(bǔ)充潤滑水(shuǐ)。當液位上升後,觸點(diǎn)分開,自動上水電磁閥斷電關閉,上水停止。從現場運行情況看,造成水位高報警(jǐng)的主要原因是自動排水管路(件)堵塞。2003年8月在位號K一3301A發現(xiàn)水位高報警(jǐng),經過檢查,發現自動排水管路上的(de)”Y”型過濾器堵(dǔ)塞。由於自動排水管線是采用Ø6紫銅管,其內徑較小和水氣桶(tǒng)內沉積的鐵鏽等均會(huì)造成管路堵塞,從而導致排(pái)水故障。因水位高,部分潤滑水進入空氣係統影(yǐng)響工廠風、儀表風質量,同時增加了幹(gàn)燥係統的負荷。所以應經常檢查排水管路確保排水通暢,定期清洗水氣桶,清除積(jī)存的髒(zāng)物。
  2.4 排(pái)氣溫度過高
  造成排氣溫度過高的主要原(yuán)因(yīn),是水(shuǐ)過濾器堵(dǔ)塞造成潤滑水不足和板式換(huàn)熱器結(jié)垢換熱效果差。設定當(dāng)排氣溫度達到65℃時壓縮機(jī)自動聯鎖(suǒ)停(tíng)機。正常運行時排氣溫度在50%~55℃,當溫度達到60%時(shí)就應(yīng)當檢查整個(gè)潤滑管路是否通暢,各管件是否工作正常。用除垢劑清洗板式換熱器,對循環(huán)水“Y”型過濾器進行清洗檢查。
  2.5 負荷調整故(gù)障
  螺杆式壓縮機的(de)負荷是通過進口碟(dié)閥的開關來調(diào)整的。當兩台螺杆式壓縮機同時(shí)工作(zuò)且(qiě)風量滿足係統要求時,其中一台壓縮機(jī)進(jìn)口碟閥的開(kāi)啟(qǐ)度減小,壓縮機卸(xiè)載,當風量(liàng)不能滿足係統要求時,壓縮機進口碟閥的開啟度增大(dà),逐漸增加負荷。2003年8月,位號K一3301AB多次出現進口碟閥卡死,壓縮機不能從空負荷轉至滿(mǎn)負荷。拆開進口蝶閥後,發現(xiàn)閥板及密封麵鏽蝕較嚴重,造(zào)成開關困難。清除表麵鐵鏽,對(duì)連杆機構進行了保養安裝後運行正常(cháng)。
  2.6 排量不足
  造成排(pái)量不足有以下(xià)兩個(gè)原(yuán)因:一是進口蝶閥開關不(bú)到位;二是機頭腐蝕磨損,造(zào)成(chéng)星輪(lún)和螺杆間隙變大,造成排量不足。
  更換進口蝶閥可以解決由於進口蝶閥不到位造(zào)成的排(pái)量不足問題。經過重(chóng)點檢查分析機頭腐蝕磨損產生的原因後(hòu)發現,造成機頭腐蝕的根本原因,是空氣中酸性介質(主要是SO2)含量偏高,壓縮機潤滑(huá)水封閉循環使用(yòng),在壓縮機運行過程中酸性介質溶解(jiě)在潤滑水中,逐漸腐蝕螺杆,造成(chéng)星輪(lún)和螺杆間隙變(biàn)大。部分空氣(qì)未被壓縮出去而是停留在壓縮室,使壓縮機效率下降,排量不足。此外,由於星輪(lún)和螺杆(gǎn)隙間變大,潤滑水不能在星輪和螺杆之間產生(shēng)水封,一部分被(bèi)壓(yā)縮的空氣從(cóng)壓縮室漏回吸入室(shì),同樣使壓縮機效率降(jiàng)低,排量(liàng)不足。引進分廠於2003年5月對位號K一(yī)3301AB壓縮機內潤滑(huá)水進行了pH值檢(jiǎn)測,在壓縮機運行(háng)24h後檢測(cè)水氣筒內潤滑(huá)水pH值。
  檢查結果表明,壓縮機潤滑(huá)水(shuǐ)pH值基本上在(zài)6~7.5之(zhī)間。如(rú)果將換水時間(jiān)延長(zhǎng)到(dào)一周一(yī)次或更長時間,則潤滑水酸(suān)性更強,對螺杆的腐蝕(shí)更加(jiā)明(míng)顯。
  3 措施
  2003年5月,壓縮(suō)機潤滑(huá)水(shuǐ)由P一3201AB出口鍋爐給水(pH在7左右),改為(wéi)P一3203AB出口蒸汽凝結水(pH在9左右),以期改善(shàn)進壓縮機潤滑水水質。其次,實行每天換水並進行水質檢測,每月定期拆開機頭進行清洗檢查。到目前為止,引進分廠目前在用的兩台水潤滑單螺杆式壓縮機(jī)運行狀況基本正(zhèng)常。
  4 結論
  水潤滑無油(yóu)螺杆式壓縮機在引進分廠使(shǐ)用過程中,雖然現場逐漸積(jī)累了管(guǎn)理經(jīng)驗和應對故障的技術措施。但仍發現水潤滑無油螺杆式壓縮機雖然具有無汙染、能耗低等特點,但在天然氣淨化廠特定的環境(jìng)中使用有其不適應性,因此,選用時宜綜合慎重考慮。

來源:《石油(yóu)與(yǔ)天(tiān)然氣化工》第35卷第5期(qī)
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