一(yī)例船舶尾軸軸承損壞事(shì)故及修複

2014-12-12

黃(huáng)雲頭
(江蘇海事職業技術學院)
  內容提要:此(cǐ)文介紹了(le)尾軸裝置(zhì)及一起尾軸軸承損(sǔn)壞事放和原因分析,並簡單地介紹了其修(xiū)複過程。
  關(guān)鍵詞:船舶軸係;軸係校中;尾軸軸承;環氧樹脂
  1 前言
  某(mǒu)輪(22,000載重噸,多用途雜貨船,1997年9月出廠),於2000年8月25日進北方某船廠進行次塢修。該輪出廠後不久曾報(bào)告尾軸後密(mì)封令泄漏。當時密封令製造廠家曾(céng)派人登船進行調(diào)查,結果報告顯示這樣的泄漏量屬正常範圍。後來又取油樣進行(háng)檢測分析(xī),發現其中(zhōng)金屬顆粒大小和形狀稍稍有些異常(cháng)。所以這次塢修時,公司(sī)準備更換尾軸後密封,並訂購了備件,把各(gè)項拆檢的內容也寫進(jìn)了修理(lǐ)單中。拆開後發現,在(zài)密封令周圍有許多白合金碎片,遂(suí)懷疑後(hòu)尾軸軸承有損壞的可能。因此,船東機務及船廠決定抽出尾軸以便檢查後軸承。第二天將(jiāng)尾軸抽出,發現後軸承(chéng)嚴重損壞,前部約20cm的範(fàn)圍內幾(jǐ)乎未見接觸磨損的痕跡(jì),中(zhōng)後部白合金(jīn)嚴重擠壓後脫落,上部拉(lā)痕累(lèi)累,兩側油槽擠滿了白合金。前軸承下部(bù)幾乎沒有磨損,而上部稍有磨損的跡象,尾軸經探傷(shāng)檢查沒(méi)有損(sǔn)傷,滑油基本上屬(shǔ)正(zhèng)常。經CCS驗船師檢查後,確認後(hòu)軸(zhóu)承不能再使用,並要求更換。該輪的尾軸管結構如圖1。
  2 故障原因分析
  根據以上情況,我們分析認為造成後軸承損壞的原因是:
  (1)原軸係布置不準
  船舶(bó)在建造時,軸係(xì)的布置工程是一項重要(yào)工程,無論船廠還是船東均比較重視。每項測量數據(jù)均有船東代表、船員代表及驗船(chuán)師的簽字確認。尾軸前軸承與後軸承的定位(wèi)與校中是在船台時進行的,中間軸與主機的定位是在漂浮狀態時(shí)進行的。如果假想認為船舶在建(jiàn)造時軸係的布置與校(xiào)中是正確的,但(dàn)事實上當船舶從船台上下水,尾軸軸承的相對位置發生了變化,或者原先的測量定位存在一定的誤(wù)差,當船舶受載或(huò)海況的影響,這種變化很大。由於螺旋槳重(chóng)量的(de)作用,後軸承存在一定的後邊緣局部支(zhī)撐,導致負荷超過軸承極限,而損壞軸承。從這一點上來看,有可能是前後兩道尾軸軸承(chéng)的相對位置沒有達到要求。
  (2)船舶結構太(tài)軟(太弱)
  該輪為大開口多用途雜貨船舶,所有圖紙均(jun1)經LRS及CCS船級社(shè)審(shěn)批,總縱強度肯(kěn)定沒有問題,但剛(gāng)度卻有可能不足。這一點可以通(tōng)過從船舶在塢墩上及出塢後(hòu),主機拐檔差的變化可以見得到。現在(zài)船舶由於大量高強度船板的使用,有可能導致船舶剛度不足(zú),船舶在受載後或經受大風浪,船舶的彈性變形過大,從而導致損壞中間軸承或尾軸承。
  3 軸係校中方法
  旋轉機械的同軸度進行矯正是非常困難的,很少能達到滿意的效果。其主要方法大體(tǐ)上有以下幾種:
  (1)按連接法蘭的偏移(yí)及曲折校中法
  軸係是(shì)由各段軸用法蘭連接而成的。一般認為法蘭外圓與軸線是同軸的,法蘭(lán)端麵與(yǔ)軸心線是垂(chuí)直的。因此當毗鄰(lín)的兩(liǎng)根軸以(yǐ)其法蘭連接時,如(rú)果兩軸的連(lián)接法蘭同軸,則(zé)此(cǐ)兩根軸可視為同軸(如忽(hū)略加工誤差及軸的撓度等影響);反(fǎn)之,若兩連接法蘭不同軸,則兩根軸亦不同軸。不同軸時會產生偏移和曲折。把偏移和曲折調整(zhěng)到允(yǔn)許的範圍之內,就可以達到校中的目的。本法簡單易行,對(duì)小船的軸係且是(shì)同軸線軸係是(shì)可行的,但對於中大型船舶(bó)來講,軸係本身就不是同軸的,此法在本例中是不適用的。
  (2)測力計(jì)校中法
  在(zài)進(jìn)行軸係布置設計時,必(bì)須使軸承負荷在許可範圍(wéi)內(nèi),並力求使各軸承的負荷分配均勻。軸承負荷(hé)的大小多用軸承比壓P表(biǎo)示,但軸承比壓的測量比較(jiào)複雜,所以我們經常用直觀的測力(lì)計來測量軸承的負荷。采用測力計校中時,應先將軸係連接好,在每個軸(zhóu)承的支腳孔中對稱地裝上測力計和調(diào)節螺栓。用調節螺栓預調軸承的垂直與水平位置,放鬆調節螺栓,使測力計承受(shòu)軸承負荷。這時可用測(cè)力計的扳手繼續調節(jiē)軸承(chéng)的位置(zhì),使軸承的負荷(hé)都處於允許(xǔ)的範圍內。在(zài)本例中應用此法校驗了中間軸承的負荷。
  (3)光學(xué)儀器校中法
  采用光學儀校中(zhōng)軸係是利(lì)用光直線傳(chuán)播的特性,將光學儀器先按軸係中線的基準(zhǔn)點(diǎn)定位,使光學儀的主光軸代(dài)表軸係中線。然後在(zài)需校中的(de)軸係各部(bù)件中孔內安裝對光靶,按儀器的主光(guāng)軸調節這(zhè)些部件的位(wèi)置,進行定位,達到校(xiào)中目的。儀器一般有激(jī)光儀(yí)和準直望遠鏡。在本例中使用了準直望遠鏡。
  (4)軸係合理校中法(fǎ)
  本船在建造時(shí),采用的就是合理校中定位(wèi)法,它是通過電腦計算使軸(zhóu)係安裝成曲線(xiàn)狀態(tài),使全軸係各軸承(chéng)負荷合理分配,其過程非常複雜,這裏一一敘述。其軸係如圖2所示:
  這種布置,主要考慮了以(yǐ)下兩個因(yīn)素;
  a.本(běn)輪螺旋(xuán)槳重18噸,在尾軸(zhóu)上安裝好槳後,必然會使尾軸上翹,所以在本輪(lún)的軸承布置中,前軸承比軸係中心線高出0.35mm,且後軸(zhóu)承也並非水平放置,也是向前軸承方向上翹。這樣(yàng)就使得尾軸與前後軸承有較好、較大的接觸麵,防止局部接觸或邊緣接(jiē)觸。
  b.主機的(de)中心軸線要比軸係中(zhōng)心線低0.8mm,這是考慮(lǜ)了船舶的變形才這麽設置的。大家皆知(zhī),主機底(dǐ)下是循環油櫃,主機在運行時,機油的溫度一般在(zài)50度左(zuǒ)右。由於金屬的熱(rè)漲冷縮特性,這樣的溫(wēn)度就會使主機底座升高約(yuē)為0.50mm,所以在冷態(tài)布置(zhì)主機(jī)時,就要考慮此因素。
  4 修複過程
  尾軸軸承的損壞,必使得軸係原校中(zhōng)狀態發生了變化,所以要進行軸係裝合狀態下的中心線(xiàn)狀態檢(jiǎn)測。軸係中心線狀態是通過軸係中(zhōng)心線的彎曲度和尾軸與柴油機曲軸軸線(xiàn)的同軸度檢驗來確定(dìng)的。為了排除外界的幹擾(rǎo),檢查應在夜間或陰雨天進行,並要求船舶排水量不小於船舶空載總排水量的85%,各水艙壓載要均勻,船上(shàng)無集(jí)中符合的遷移及停止敲打和振動性(xìng)作(zuò)業等。在一切準備妥當後,船舶再次進塢。船東和船(chuán)廠首先確定主機的中心線位置。圖3是測(cè)量主機中心線的示意圖。說明:
  ①假軸直徑與準直望遠鏡(jìng)的直徑相同;
  ②兩千分表之間(jiān)的間距(jù)是250mm;
  ③反複盤車,調整軸套,使兩千分表的跳動不大(dà)於0.02mm;
  ④假軸與軸套的問隙不大於0.04mm;
  經過(guò)兩天的準備與調整,終於找到了Z佳位置。但(dàn)隻能調(diào)到兩隻千分表(biǎo)跳(tiào)動量為(wéi)0.02mm,且兩隻千(qiān)分表不出現在同方(fāng)向一正一負(fù)的現象(xiàng)。然後抽出假(jiǎ)軸,裝進準直望遠鏡;再次測量跳動量(此時僅能放一隻千分表)測得跳動量僅為0.01mm。同時在尾軸前後軸承中心處安裝光(guāng)靶,放好燈光,測量數據如圖(tú)4。
  實測後在垂直(zhí)方向軸承位(wèi)置如圖5所(suǒ)示:
  據所測結果發現(xiàn)尾軸的二(èr)道軸(zhóu)承與原設計(jì)要求相差甚(shèn)大,前軸承要求布置(zhì)在軸係中心線(xiàn)以(yǐ)上0.35mm處,現反(fǎn)而比主機軸線低0.9mm。後軸承(chéng)原要求位置(zhì)剛好在軸(zhóu)係中心線,現在反而(ér)比主機軸線低0.52mm。產生這麽大的誤差,前、後軸承該(gāi)如何(hé)定位?
  Z後(hòu)船東和船廠確定如下方案:
  前軸(zhóu)承保持不動;後軸承後端比原位置下降0.50mm,前後軸承的相對位置與原圖紙相同,也就是如圖6所示:
  後軸承的中(zhōng)心線與前軸承前端的位移為0.55mm;後軸承的(de)中心線與前軸承的後端位移(yí)為0.47mm。
  船廠做了專用工具,用了200噸力的千斤頂,在測量好(hǎo)有關數據(jù)及做(zuò)好標記後,拉出了後(hòu)軸承。原法蘭從(cóng)舊(jiù)軸承上(shàng)拆下(法蘭是紅套(tào)在軸承布司上的),在經過必要的加工後,重新紅套在新(xīn)的(de)布司上。在新軸承定位(wèi)前,當然還要做不少準備工作,如清潔尾軸管(guǎn);打通澆鑄環氧樹脂的通道;清潔尾尖艙,打通澆鑄環氧樹脂的(de)放空氣通道,加接漏鬥等工作。一切就緒後,就開始後(hòu)軸承的定位,這是整個工作中Z關(guān)鍵(jiàn)的一道工作。經過反複的測(cè)量與調整,Z後在實際(jì)下調了0.46mm、左右位置未動給予(yǔ)定位固定,並開始(shǐ)澆鑄環(huán)氧樹脂(zhī)。當然在新的軸承定位前,對軸承、尾軸管的表麵要進行(háng)清潔、噴灑防粘劑等工作。在軸承的兩端處,用橡皮條封妥並用鐵皮在外麵包好;把各螺(luó)絲塗上(shàng)牛油(yóu),隨手上緊。準備(bèi)就(jiù)緒後,就可以澆灌環氧樹脂了。整(zhěng)個澆注過程約需4個小(xiǎo)時,固化時間根據當時的溫度約(yuē)為18小(xiǎo)時。接著重新安裝好了軸(zhóu)係並在(zài)塢內測得主機缸的拐檔如圖7。
  大家一看(kàn)就知道,上述所測拐檔(dàng)值已嚴重超過允許值。原考慮到塢內調整中間軸承,但(dàn)考慮為了按原計劃出(chū)塢和出塢後照樣可以調整中間軸(zhóu)承的高低,所以決定(dìng)先出塢,再決定是否調整中間軸的高低。出塢後再次測得主機缸拐檔(dàng)如圖(tú)8。
  這時可看到,主機的拐檔值已恢複到正常值。後來經過東南亞兩個來回航次的運(yùn)行情況表明(míng),軸承布置得比較成功,各道軸承溫度正常,滑油化驗正常。
  5 結論
  通過對整個(gè)修複過程的觀察發現,開始對事故原因的分析是正確的。造成軸承損壞的主要原因是由(yóu)於船(chuán)舶原軸係布置不準和船(chuán)舶結(jié)構太軟造成的,這一點希望在今後(hòu)的造船過程中應該引起足(zú)夠的重視。
  參考文(wén)獻:
  [1]王國峰,周亦武,郭金(jīn)光(guāng).軸承疲勞剝落的早期診斷方法.大連海事大學學報,2002.3.
  [2]吳恒(héng).傳動軸係(xì).船舶(bó)動力裝(zhuāng)置技術管理.大(dà)連海事大學出版社,1999.4.
  [3]顧卓明(míng).軸係的檢(jiǎn)修.輪機維護與修理.人民交通出版社,2001.2.
 
來源:《航海技術》2004年第5期
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