賀誌勇
(武鋼礦(kuàng)業有限責任公司程潮鐵礦,湖北鄂州 436051)
我礦選廠始建(jiàn)於1969年,設計規模為年處理原礦石150萬t,經過三十幾年的(de)快速發展,目前已形成處(chù)理原礦石280萬t/a、生(shēng)產鐵精礦120萬t/a的規模。兩段磨(mó)礦共有2736溢流型球磨(mó)機6台,球磨機處理量達到3.04t/m
3台時、作業率在97%以上,才能滿足正常生產,其中任一(yī)台球(qiú)磨機(jī)出現故障時,直接影響鐵精礦的質量和產量。因此,提高球磨機可開動率、降低(dī)其故障是管理球磨機(jī)的核心與重點工作。
1 存在問題
2000年以前,球磨機故障率一直偏(piān)高,故障(zhàng)集中表現在兩個方麵,一是帶中空軸的磨機端蓋磨損快,使用壽命(mìng)短;二(èr)是磨機主(zhǔ)軸承普通滑動軸承內因進礦或其它(tā)異物而引起“燒瓦(wǎ)”。每次出現故障,更換磨(mó)機端蓋或刮瓦十分麻煩,給生(shēng)產帶來很大影響。
磨機進、出料端蓋,中(zhōng)空軸使(shǐ)用周期短,並Z終以磨破形式而(ér)失效(xiào),以(yǐ)及滑動軸承內(nèi)進礦或進異物而導致“燒瓦”,都是異常情(qíng)況。從(cóng)所出現(xiàn)的磨機故障特征和磨機進出料口、端蓋的裝(zhuāng)配結構入手,認(rèn)真分析研究發現,進、出料(liào)口與端(duān)蓋配合麵之間(jiān)存在間隙,有礦(kuàng)漿滲漏。球(qiú)磨機端蓋、中空軸和(hé)進出料口(kǒu)各加工(gōng)尺寸不是十分精確,磨(mó)機兩端中空軸承受磨機的全部重量和載荷,負荷大,球磨機(jī)運行一段時間後,中(zhōng)空軸與進、出料(liào)口之間的連接螺栓易出現鬆動和被剪斷(duàn),造成進、出料口與中空軸產生同軸度(dù)誤差,從而礦漿從端蓋A處沿進、出料口與端蓋配合麵滲透到(dào)中空軸內腔B處,如圖1所示。進入到中空(kōng)軸內腔的礦漿和礦砂在一定的壓力下自磨,Z終中空軸就被磨破出現小孔,礦漿、礦砂就從小孔直接進(jìn)入滑(huá)動軸承內C處(chù),導(dǎo)致“燒瓦”。

圖1 改進前的進、出料口與端蓋(gài)裝配結構示意圖
2 改造方案(àn)
問題的(de)根源找準後,Z初我們有針對(duì)性的采取了一些措施。提高磨機端蓋和進、出料口的尺寸加(jiā)工精(jīng)度和裝配(pèi)精度,將中空軸與進、出料口之間(jiān)的連接螺栓適當加大(dà),並改用精製螺栓。同(tóng)時在磨機端蓋更換(huàn)高(gāo)錳鋼襯板時,將進、出料口與端蓋(gài)的結合圓端麵加焊一整圈,因磨機端蓋與(yǔ)高錳鋼(gāng)襯板的裝配結構關係製約,每次加焊不(bú)能太多、焊縫不能太高。通(tōng)過(guò)以(yǐ)上改進,磨機運行情況有所好轉(zhuǎn),但不到半年時間,隨著焊縫的磨損,又出現漏礦,回到原來(lái)狀態(tài)。磨機端蓋上的高錳(měng)鋼襯(chèn)板沒到更(gèng)換周期時,不會拆卸更換,遮蓋了進、出料口與端蓋的結合圓端(duān)麵,因此這期間不可能對該結合圓端麵進行二次(cì)加焊。
通過積極技術攻關,Z終采取對進、出料口進行機械密封的改進方案。該方案簡捷、易操(cāo)作,不存在投資費用,隻需對進(jìn)、出料口的結構進(jìn)行改進。在進、出料口外表麵的適當(dāng)位置加工一道5×10的(de)環型方槽(cáo)(如圖2),將Ø10的橡膠密封條環嵌在方槽內,並用棉線把橡膠密封條的兩接頭對接緊緊包紮在一起。進、出料口與磨機端蓋裝(zhuāng)配時,注意(yì)方向對準、用力(lì)均勻(yún),以免刮傷橡(xiàng)膠密封環。采用機械密封後的進、出料口與端蓋裝(zhuāng)配示意圖如圖2所示(shì)。磨機運(yùn)行過程中,當礦漿從進、出料口與端蓋的結合圓端麵(miàn)往中空軸內腔方向滲漏時,在(zài)橡膠條的密封(fēng)作用下,可以實現徹底的阻擋,從而礦漿、礦砂等不再(zài)進入中空(kōng)軸和滑動軸承內,很好的(de)保護了磨機端蓋、中空軸和主軸承。進、出料口的磨損(sǔn)情況可以日常檢(jiǎn)查,到(dào)了使用周(zhōu)期進行更換,同時更換橡(xiàng)膠密封圈。

圖2 改進後的進、出料口與端蓋裝配結構示意圖
3 結(jié)論
2000年磨(mó)機進、出(chū)料口改(gǎi)用橡膠密封前,由於異常進礦等原因,磨機端蓋、中空軸使用周(zhōu)期在2年左右,6台磨機每年出現1~2次“燒瓦”現象,備件消耗高、維修費用大、影響生產時間長。2000年下半(bàn)年對2#、3#球磨機的進、出料(liào)口率先進行了橡膠密封改造,四年(nián)來磨機運行狀況良好,中空軸內腔無任(rèn)何礦漿(jiāng)、滑動軸承內清(qīng)潔幹淨。現在6台球磨機的進、出料口全都改進為該密封結構。依目前的運行情況看,磨機端蓋、中空軸可以正常使用8~10年(nián),壽(shòu)命比改造前提高4~5倍;高溫季節對(duì)滑動軸承采取強降溫等措施後,近兩年沒有出現球磨機“燒瓦”現象。從周期性更換下來的進、出料口上發(fā)現,橡膠(jiāo)密封圈運(yùn)行1年左右,狀況仍然良好(hǎo),密封性能相當可靠。事實表明,采用該(gāi)方案是非常成功的,徹底解(jiě)決了球磨(mó)機端蓋、進出料口長期未解決的漏礦問題,取得了十分理想的(de)效(xiào)果,顯著降低了備件消耗和維修費用,大大改善了設備性能和技術狀況,為生產贏得了寶貴的時間,此次進、出料口密封(fēng)改造,年創效在260萬元以上。
來源:《礦山機械》第33卷2005年第3期