徐明
(山西天脊集團水泥廠)
我廠濕法回(huí)轉窯窯頭和窯尾電收塵器配套用的GX型螺旋輸送機出灰(huī)口的滾動軸(zhóu)承損壞頻繁,有時使用不足一個月。
軸承損壞的主要原因是粉塵磨損。設備在停車前(qián)後這段時間,軸承(chéng)腔內受溫差的(de)變(biàn)化會(huì)形成微負壓,造成往內吸塵的趨勢;在運行過程中隨著(zhe)軸承座內潤滑脂的消耗,也使(shǐ)該腔形成微(wēi)負壓(yā)而吸塵(chén);原軸承密封為毛氈,使用壽命較短,有時不及時更換,使灰塵(chén)進入軸承腔(qiāng),Z終導致軸承損壞。
1996年春我們從保護(hù)軸承、加強軸承密封入手對原(yuán)設備(bèi)結構進行改進,如圖1所示。把設備的出灰端(duān)部(bù)的(de)螺旋去掉一節,長度是出灰口中部(bù)至軸承座法(fǎ)蘭處的距離。在出灰口的外側焊(hàn)裝一組隔板及密封結構,把(bǎ)灰塵同(tóng)軸承座隔開,在隔板外側的殼體中間位(wèi)置開一弧長1/4圓周、寬度(dù)適當的矩形排灰口,對端部軸承進行雙重保護。
兩年(nián)多來,再未出(chū)現過事故損壞,有效地解決了螺旋輸送(sòng)機不能長周期運行的(de)難題。再則,隔板上的密封結構簡單(dān),檢修工作量也(yě)未增多,達到了花錢不多,效(xiào)果很好的目(mù)的。
來源:《水泥》1990年50期