李運奎
(攀鋼焦化廠)
攀鋼焦化廠一備煤車間的兩台KL-I型堆取料機於1970年開工(gōng)以來,旋(xuán)轉大軸承(3-914推力向心交叉(chā)滾子ø4100/ø3230×240)多次發生(shēng)故障,出現(xiàn)滾道被滾動體擦傷的現象。輕者出現傷痕引起不正常的響聲,嚴重時不能轉動,給(gěi)生(shēng)產、檢修帶來(lái)很大困難(nán)。經分析,找出了軸承設計(jì)中存在的問題,從(cóng)而(ér)解決了大軸(zhóu)承的隱患。
1 滾道擦傷故障分析
(1)該軸承的(de)滾(gǔn)動體是交叉安裝的,承受徑向和軸(zhóu)向兩個載荷,承受軸向(xiàng)載荷的滾動體下平麵與圓(yuán)弧工作麵相接觸,雖然滾道(dào)工(gōng)作麵是很大的(de)弧麵(ø3582mm),滾動體的(de)直徑又很小(ø100mm),因此,實際上滾(gǔn)動體(tǐ)下(xià)端麵與(yǔ)滾道的接觸是(shì)點接觸,而不(bú)是麵接觸,這就是(shì)造成工作麵被擦傷的主要原因。
(2)承受軸向載(zǎi)荷的滾動(dòng)體下端麵按理(lǐ)不應(yīng)承(chéng)載很大的力,但是,由於前後兩個承受徑載的滾動體與承受軸向載荷的滾動悻之間(jiān)夾得很(hěn)緊(在載荷太的方位)而被向前推進的滑動過程(chéng)中將滾道擦傷。在擦傷(shāng)過程中掉下的鐵屑被滾動體滾壓,由於負載較大,工作麵(miàn)被壓成麻點,這樣返(fǎn)複的擦傷、滾壓,就會造(zào)成滾道傷痕越來越嚴重,直至轉動困(kùn)難被迫停機。
(3)該(gāi)軸承潤滑方式原設計選用幹油(yóu)潤(rùn)滑。但由於該機的工作環境差,煤塵經常(cháng)從上(shàng)麵密封處進入滾道內部,影(yǐng)響了軸承的潤滑(huá),嚴重時滾道內全部(bù)被煤塵堵死,另外滾道擦傷(shāng)掉下的鐵屑被油脂粘住,使滾道被擠壓出傷痕,嚴重時(shí)滾動體被擠碎,滾道嚴重擦(cā)傷,造成被迫(pò)停機檢修。
(4)軸承本身在(zài)內圈(quān)有上下兩道毛氈密(mì)封,上密封使用(yòng)不久就會失效(xiào),又不易(yì)更新,而大量的煤塵就從上麵縫隙進入軸承內,因而破壞了潤滑。由於軸承內進入大量(liàng)的煤塵,被下部毛氈堵死,煤塵不能排出。因此,經常發生故障,使大軸承的使用壽命很短。
2 改進方案
(1)幹(gàn)油(yóu)潤(rùn)滑改為稀油潤滑稀油能起到清(qīng)洗作用,進入(rù)軸承內部的煤塵、鐵屑等雜物不致留在內部而被(bèi)清洗到下部油池中,定期放(fàng)出油池下部雜物。去掉軸承內圈下部毛氈,作為雜物排出口和潤(rùn)滑油進入口,見圖1。從而(ér)改善了潤滑,保證大軸承的(de)正常運行。
(2)滾(gǔn)動體幾何形狀的改進(jìn)。將(jiāng)滾動體的一端改成圓弧形(xíng),以改善與滾道的接觸,不致擦傷工作麵。因為外齒(chǐ)圈(quān)上的滾道麵是一個錐體,滾動體下端是一個平麵。因此,滾動體的一端(duān)必(bì)須改成弧麵(miàn)(球麵),但不能大於錐體弧,可用著色法檢查接觸好壞使弧徑得以修正,見(jiàn)圖2。
3 舊軸承的修複方法
被損壞的軸承經修複後(hòu)可繼續使用,將舊(jiù)軸承缺陷部位加工掉,再製作一套直徑加大(dà)的滾(gǔn)動體重新組合,這樣大軸承(chéng)就得以修複。每台可節約二十幾萬元。
如果新軸承沒有安裝,在使用前可將滾動體取出,在車床上安裝專用的磨具,把滾動體的(de)一端磨成一定的弧形球麵後再重(chóng)新組合,這樣大軸承的使用壽命將大大的提(tí)高,再不會出現擦傷現象。
來源:《燃料與化工》1990年第4期