磨煤機減速機推力瓦溫度高的原因分析及改進

2014-08-07

夏國慶 石俊峰 王鋒 劉世俊
(神華內蒙古國華準格爾發電有限責任公司,內蒙古(gǔ)準格爾 017100)
  摘 要:國華準(zhǔn)電ZGM113K型磨煤機(jī)減速機(jī)運行中存在推力(lì)瓦溫度高(gāo)的(de)問題,對(duì)影響(xiǎng)磨煤機減速機推力瓦(wǎ)溫度的主要因素進行了(le)分析;指(zhǐ)出磨煤機減速機推力瓦溫高的原因為機組供油方式不合理(lǐ);通過改造,將原來的單(dān)側(cè)供油方式(shì)改(gǎi)為環形管路均(jun1)勻供油方式;改(gǎi)造後機組(zǔ)再未發生推力瓦溫度升高的現象。
  關鍵詞:磨煤(méi)機(jī)減速機;推力瓦;稀油站;供油方式
  1 設備概況及存在的問(wèn)題
  內(nèi)蒙古國華準格(gé)爾發電有限責任公司(下稱國華準電)三(sān)期工(gōng)程2×330MW亞臨界(jiè)燃煤鍋爐機組,每台爐各配備5台磨煤機(分別為A、B、C、D、E)。鍋爐磨煤機由北京電力修造(zào)廠製造,型號(hào)ZGM113K;磨煤機減速機由重慶齒輪廠(chǎng)製造,型號JLX61Z,設備主要技術參數如表1所示。
表1 設備主要技術參數(shù)
  2007-09-08,10台磨煤機減速機推力瓦溫度都升高到85℃,檢查4號爐(lú)B、D磨煤機減速機發現推力瓦(wǎ)燒損,推力盤磨損深度達0.81mm,各稀油站冷卻器、加熱器、外部油管路等未見異常。2008-01-25,3號爐A磨推力瓦溫85℃;03-03,3號爐(lú)D磨推力瓦溫達90℃。檢修消缺運行一段時間後,除3號爐A磨(更換為二期減速機)外,另外9台減速機推力瓦又相繼出現溫度升(shēng)高現象。
  2 影響因素
  2.1 潤滑油壓力及油質
  潤滑油壓力低會使磨煤機減速機內部供油量減少,推(tuī)力盤和瓦之間形成的油膜(mó)較薄,磨煤機運行中發生振動時,因部(bù)分瓦與盤麵產(chǎn)生接觸性摩擦導致瓦溫(wēn)超溫甚至燒(shāo)損。
  潤滑油髒汙或(huò)變質後,運(yùn)行中如有(yǒu)髒物鑲嵌在瓦麵上,會因(yīn)瓦麵磨損致使瓦麵溫度升高。
  2.2 磨煤機的熱風溫度(dù)
  如果進入磨煤機的熱(rè)風溫度過高,會引起磨煤機整體溫度上升並通過磨盤傳熱給潤(rùn)滑(huá)油,導致油溫、瓦溫升高。
  2.3 密封風壓力
  磨煤機的密封風壓力低,會導(dǎo)致密(mì)封風無(wú)法密封驅動盤密風室內的熱(rè)一次風,使傳動盤(pán)受(shòu)熱後油溫、瓦溫升高。
  2.4 磨煤機磨盤與磨輥間的煤層厚度
  磨煤機磨盤與磨輥間的煤層過薄容易引(yǐn)起磨煤機整體振動,導致推力(lì)瓦和推力盤之間油膜波動,瓦和盤麵接觸摩擦(cā),導致瓦溫升高。
  2.5 稀油站冷卻器冷卻效果
  如果稀(xī)油站冷(lěng)卻器冷卻效果不好,磨煤機減速機推力瓦和磨盤之間的潤滑油(yóu)因潤滑升(shēng)溫後無法(fǎ)冷卻或冷卻效果不好,導致油溫升高;溫度逐步升高後,油質粘(zhān)度變(biàn)小,油(yóu)膜變薄,使盤和瓦之間產生摩擦發熱,更加快了(le)溫度上升的速(sù)度,形成惡性循(xún)環,導致瓦麵燒損(sǔn)。另外,出(chū)現稀油站加熱器無法停運的情況時,潤滑油會因連續受熱直接導致油溫升高。
  2.6 推力瓦材質
  國華準電二期磨煤機(jī)減速機推力瓦材質是巴氏合金,抗磨(mó)性能較好(hǎo)、造價高,適用於重載、中高速場合;三期(qī)機組推力瓦材質是聚四氟乙烯,耐腐(fǔ)蝕性、密封性(xìng)、耐溫性(能在-180~250℃長期工作)等性能優異,造價低,但材質線脹(zhàng)係數大且隨溫度發生不(bú)規律的變化,在長時間連續載荷作用下容易發生塑性變形[1]。相比而言,巴(bā)氏合金瓦較耐用,磨損後一般能自動磨去高點恢複(fù)正常,但價格(gé)昂貴。
  2.7 減速機內部供油方式
  油質不合格或供油方式不合理容(róng)易造成瓦麵局部溫度過高,在長時間載荷(hé)作用下易使瓦麵(miàn)產生麻點或變形,甚至損(sǔn)壞推力瓦。
  3 原因分析
  稀油站供油進入減速機(jī)內部後分為4路:第1路給輸入軸軸承供油;第2路給減速機行星齒輪供油;第3路給(gěi)大傘形固定傳動中間軸承供油;第4路給推力瓦供(gòng)油(通過上箱體垂直於(yú)輸入軸(zhóu)上(shàng)方的油孔進入軸(zhóu)瓦室),此路供油為單(dān)側(cè)、單孔供油。
  通過現場解體檢查、分析,認為減速機推力瓦溫高主要是減速(sù)機內部供油方式不(bú)合理造成(chéng)的。因聚四氟乙(yǐ)烯瓦對油(yóu)質和供油方式要求較(jiào)高,油質髒汙容易造成瓦麵(miàn)局部溫度過高,油溫(wēn)不均勻,從而使聚四氟乙烯瓦麵溫度變化頻率過高,而且在長時間載荷作用下容易使瓦麵產生麻點或變形,Z終損壞推(tuī)力(lì)瓦。供油(yóu)方式直接影響磨煤機推力瓦接觸麵的供油狀況、供(gòng)油瓦麵的油量均勻度及油膜厚(hòu)度,決定推力瓦能否正常運轉。
  減速機推力瓦為埋入(rù)式,供油孔在上油箱下部,進入油箱底部的油容易將箱底油泥和運行中的油沫混合在一起後漂(piāo)浮(fú)在(zài)油中,通過(guò)瓦的油口間隙(xì)進入瓦麵,使推力瓦和盤麵潤滑不足,因發熱造成局部溫度過(guò)高。
  由於(yú)是單側、單孔供油,磨煤(méi)機啟動(dòng)時(shí)供油口側瓦麵形成的油膜較(jiào)厚、非供油側油(yóu)膜較薄,磨(mó)盤(pán)在磨輥(gǔn)和加載力的作用下,受力不均勻,非供油側受力較大,摩(mó)擦係數過大,盤麵和瓦產生摩(mó)擦發熱,導致瓦溫、油溫升高,Z終使聚四氟乙烯推力瓦超溫損壞。
  4 改(gǎi)進(jìn)措施
  為了改善推力瓦的供油狀況(kuàng),決定將單孔供油(yóu)方式改造成環形管路供油方式。將內徑20mm、厚5mm的不鏽鋼管路製作成環(huán)形管路,兩端(duān)接頭(tóu)與供油口連接。在環形管路上均勻布置11根內徑16mm、厚3.5mm、長275mm的分支(zhī)管路,每根(gēn)支管分別布置在各(gè)推力瓦塊之間。每1根支(zhī)管上打直徑2.5mm的小孔,向上對準推力盤麵,供油通過各個小孔直接噴射到盤麵上形成油膜,經過瓦口間隙(xì)進入瓦(wǎ)和盤之間,產生良好潤滑(huá),避免(miǎn)了低位供油時髒物翻(fān)起(qǐ),使磨煤機推力瓦處於良好的潤滑狀態。管路改造圖見圖1、圖2。

圖1 推力瓦油管路改造

圖(tú)2 油管路改(gǎi)造局部放大圖
  5 預防(fáng)措施
  (1)運(yùn)行中應(yīng)定期檢查(chá)油泵、油站供油壓力,盡量使油壓與設備要求保持一致;定期對磨煤機減速機潤滑油取(qǔ)樣、化驗,保證油質符合標準要求。
  (2)運行中需定期檢查空預器出口溫(wēn)度、磨煤機一次風室入(rù)口混合風溫度及磨煤機分(fèn)離器出口溫度等,出現異常應盡快查找原因並解決。
  (3)如發現(xiàn)磨煤機的密封風壓力降低(dī),應檢查密封風機風壓及係統漏風情況,檢查(chá)磨煤機輸出盤密(mì)封風入口有無雜物(wù)堵塞情況。
  (4)定期(qī)檢(jiǎn)查磨煤機磨盤與磨輥間的煤層(céng)厚度,保持煤層厚度在規程(chéng)要求的範圍內。
  (5)定期檢查稀油站冷卻器進、出口油溫和(hé)冷卻水溫差,清理冷油器,保持設備正常運行。
  6 結語
  國華準電三(sān)期工程(chéng)磨(mó)煤(méi)機減速機推(tuī)力瓦溫度高的問題,一直威脅著機組的安全穩定運行。對(duì)減速機供油方式進行改造後,至今再未發生瓦溫升高的現象,徹底解(jiě)決(jué)了這一長期困擾電廠的問題,改善了磨煤機(jī)的運行狀況,提高了機(jī)組運行的安全穩定性。
  參考文獻
  [1]北京電力設備總(zǒng)廠.ZGM113K中速輥式磨煤機檢修維護說明書[M].北(běi)京:北京電力設(shè)備總廠,2006:5-50.

來源:《內蒙古電力技術》2010年第28卷第(dì)6期
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