馮仁彬
(鶴崗立達矸石熱電公司,黑龍江鶴崗 154100)
0 引言
帶式輸送機是電廠輸煤係統的主要設備,它能否安全穩定運行直(zhí)接影響到電廠鍋爐的燃煤供應。我廠二期輸煤係統的第二段皮帶輸送機的兩台減速機和第四段皮帶(dài)輸送機的兩台減速機,自安裝以來,減速機的輸出軸根部一(yī)直存在漏油問題。在2006年,車間曾將二期2#、4#皮帶(dài)輸送機的減速機拆下(xià)來,送到礦務局機電總廠(chǎng)進行大修。但是,這四台減速機(jī)經過(guò)大修(xiū)後,減(jiǎn)速機的輸(shū)出軸根部漏油問(wèn)題並未得到(dào)解決。減速機缺油會造成減速機齒輪磨損加快,減少減速機的使用壽命。為了(le)避免這種事(shì)故的發生就得安排檢修人員經常檢查減速機油位情況(kuàng),發現減速機缺油就得及時進行補油,以保證(zhèng)減速機(jī)齒(chǐ)輪潤滑的需要。減速(sù)機漏油又會造成其設備及地(dì)麵汙漬難於清理,影響環境衛生(shēng)。因而徹底解決減速機漏油是為保障其安全穩定運行。本文就是根據當時減速(sù)機解體(tǐ)檢修的實際情況,分析此類故障的原因(yīn)尋找出合(hé)理的處(chù)理方法。
1 減速機(jī)漏油的原因(yīn)分析(xī)
在夏季停機大修期間,我們為了要徹底根治減速機的漏油問題,對第二(èr)段和第四段皮帶輸送機的(de)減(jiǎn)速機進行解體檢查,經測量後發現,該減速機漏油的原因主(zhǔ)要有以下三個方麵:
1)減速機的輸出軸與軸承端蓋之(zhī)間磨損間隙過大,通過測量軸與軸承端蓋其間隙在1.8mm~3mm之間,軸(zhóu)承端蓋處軸的表(biǎo)麵有非常明顯的磨損溝痕,這是減(jiǎn)速(sù)機漏油的主要原因。
2)減速機軸承端蓋(gài)上沒有回油槽,使減速機箱體中的油,受齒輪擠壓後的高壓油直接衝擊到軸承(chéng)端蓋上,而軸(zhóu)承端蓋上又沒有檔油環與回(huí)油道,所以高壓(yā)油直接從輸出軸的根部(bù)與端蓋間(jiān)隙流出,造成軸根(gēn)漏油。
3)減速機軸承端(duān)蓋有(yǒu)的即使有回油槽,但在安裝時,回油槽的回油孔不在軸的Z低位置,使油順軸的根部底漏(lòu)出。
2 處(chù)理減速(sù)機(jī)漏油的措施
1)針對減速機的輸出軸與軸承端(duān)蓋(gài)之間磨損間隙過大的情況,我們對減速(sù)機輸出軸的磨損(sǔn)部分進行修補、研磨(mó),以保證減速機軸的同心度和表麵的光潔度,並且按照(zhào)減(jiǎn)速機輸出軸的現有尺寸重新進行加工軸承端(duān)蓋,並配(pèi)備合理的(de)油檔圈、骨架密封圈(如圖1所(suǒ)示(shì))。

2)針對減速機軸承端蓋沒有密封圈和回油(yóu)槽的情(qíng)況,把原有的軸承端蓋進行加厚,重新加工(原來的軸承端蓋厚28mm,現在我們改造加工成(chéng)厚38mm)並在軸承端蓋內側(cè)安裝了骨架密封圈(quān)進行密封。
3)在軸(zhóu)承端蓋骨架密封圈外側再加一道油檔圈,這個油檔圈也安裝在軸承端蓋內,在油檔圈(quān)上(shàng)加工回油槽,並將油檔圈固定在軸承端蓋(gài)內,在(zài)油檔圈回油槽的Z低處加工回油(yóu)孔(同時,在軸承端蓋外側作好標誌,以便在安裝時以保證(zhèng)油檔圈的回油孔(kǒng)在軸的Z低處),使減速(sù)機內的齒輪擠壓出(chū)的高壓齒輪油衝到(dào)油檔(dàng)圈(quān)上,被油檔圈攔截,經油檔(dàng)圈上的回油槽的回油孔(kǒng)流回油箱,即使有少量的油通過油檔圈也被安裝在裏側的骨架密封圈擋住,然後經過油檔圈流回油箱。改造後的皮帶輸送機的減速機,通過(guò)幾年(nián)來運行檢(jiǎn)驗,減速機的改造(zào)非常成功,從而徹底根治了減速機輸出軸根部漏油問題。
3 結語
通(tōng)過對減速機軸承端蓋的改造,增加骨架密封圈和檔油圈對油進行密封,固定了(le)回油孔的位置,保證回油槽的暢通,從而提高減速機輸出軸的密封效果,延長了減速機的使用壽命,節省了人(rén)力、物力,降低了生產成本(běn),改善了(le)設備周圍的環(huán)境衛生,為設備安全穩定運行提供了保障。
來源:《江西煤炭科技(jì)》2011年01期