馬駿馳
(諫壁(bì)發電廠,江蘇 鎮江 212006)
摘 要:針對(duì)早期國產(chǎn)300MW汽輪發電機組在運行中存(cún)在膨脹不暢的問題,與西(xī)門子公司合作,利用7號機大修,在軸承座改造(zào)中采用先進的Deva合金材料替(tì)代原有的軸承座底部台板滑塊(kuài),消除了缺(quē)陷,取得了較好的(de)節能效果,還介紹了(le)安裝工藝和注意事項。
關鍵詞:國產機組;軸承座;膨脹不(bú)暢;消除(chú)缺陷
我廠7號機[N300-165/550/550(Ⅰ)型,上汽廠(chǎng)國產300MW第5台]第6次大修中,針對3號軸承座在機組啟停(tíng)過程中經常(cháng)出現翹頭,致使4號軸承負載較大,軸瓦溫度偏高、烏金燒壞等缺(quē)陷,與西(xī)門子公司合作,采用Deva合(hé)金材料替代原有的1、2號軸承座底部台板滑塊,經過一段時間的運行證明,較好地(dì)解決了機組在運(yùn)行中膨脹不暢的(de)問題。
1 軸承座改造方案
1.1 設備狀況
7號機本體(tǐ)部分由4隻汽缸(gāng)和5隻軸承座(zuò)組成(chéng),高、中壓缸各通過其外上缸前(qián)後貓爪(zhǎo)支承在軸承座上,並由4對橫銷來保持前麵3隻軸承座與高(gāo)中壓缸的軸向(xiàng)距離,2隻低壓缸通(tōng)過外下缸座落在汽缸座架上。
在3號軸承座的底部與座架之間裝(zhuāng)有2隻(zhī)橫銷,構成高中壓缸及前麵2隻軸承座對座(zuò)架的膨脹死點,膨脹時3號軸承座不動,中壓缸向機頭方向膨脹,同時推(tuī)動(dòng)高壓缸及前麵2隻軸承座向前;另外,高壓缸的膨脹又繼續將(jiāng)1號軸承座向機頭推進,因(yīn)此1號軸承座的軸向位移表示了高中壓缸的膨(péng)脹值之和。
為了減少1、2號軸承座與座架(jià)平麵在脹縮時的摩擦係數,製造廠采用在座架台板上(shàng)嵌入由20號鋼加工(gōng)製成的滑塊(kuài),並通有潤滑油槽。運行中(zhōng)每隔15d從外部用專用泵注入按一定配方(fāng)比例(lì)調製的高溫潤滑脂,以改善脹(zhàng)縮性能。
1.2 缺(quē)陷分析
在運行中往軸承座底部與20號鋼滑塊之間加高溫潤滑脂,這種(zhǒng)措施不太合理。盡管理論上(shàng)摩擦係數較小,但(dàn)高溫(wēn)潤(rùn)滑脂在運行一段時間後容易在(zài)金屬滑塊表麵形成幹(gàn)結(7號機1、2號軸承座解體後發現滑塊(kuài)表麵有幹結現象),影響了滑動效果,導致機組啟動過程中高中壓缸膨脹受阻。一旦中壓缸(gāng)膨脹受阻(zǔ),汽缸(gāng)貓爪(zhǎo)便在3號軸承座軸向產生一個很大的翻轉力矩,而國產早期300MW機組3號軸承座剛性差,與台板固定不牢,容易發生軸承座翹頭,使4號(hào)軸瓦抬(tái)高,載荷增加(jiā),瓦溫升高。
1.3 改(gǎi)造方案
解決該問題有兩種基本方法:種是降低(dī)1、2號軸承座滑動表麵的(de)摩擦(cā)係數;第二種是降低(dī)基座的翻轉力矩,重新設計軸承座(zuò),降低汽缸固定在軸承座上的高度。
我廠同西門子公司經過充分接觸後,決定在軸承座底座與台板(bǎn)之間采用(yòng)一種低摩擦係數材料(liào)(Deva合金)替代原有滑(huá)塊,這樣就不用在運行中注入高溫潤滑脂。
2 Deva合金材(cái)料
Deva合金(jīn)是一種燒結金屬,由一種固體潤滑劑(石墨)埋入金屬母體(青銅(tóng))內做成。廠商規定(dìng)摩擦係數(shù)為(wéi):0.10~0.15,Z高承壓(yā)能力接近150N/mm2 。在蒸汽輪機(jī)行業的應用中(zhōng),西門子公司將(jiāng)其(qí)承壓限製到7N/mm2,以保證Z小的(de)摩損。
通過計算,我(wǒ)廠7號機通流部分改造後,采用Deva合金作滑塊,1、2號軸承座底(dǐ)部Deva合金滑塊承壓分別為2.21N/mm2和(hé)2.47N/mm2。Deva合金的摩損率呈非線性,在開始(shǐ)的5a內,摩損率不超過0.025mm/a,在下一個5~10a內,降低到0.008mm/a或更低。經過計算,我廠7號機改造後,1、2號(hào)軸承座滑(huá)動力分別為(wéi)71250N和116850N。
西門子公司介紹,自1968年至今,在30~660MW多台機組上使用了Deva合金(jīn)材料,效果很好。如英國Tilburyp.S發電廠某(mǒu)台350MW機組升至某一轉速時,發生高壓缸與中壓缸之間軸承座傾斜,使軸承卸(xiè)載。當時(shí)采取的(de)措施是暖機3~4h,讓其自身校正不均(jun1)勻的(de)膨脹。在1991年,安裝了Deva合金滑塊(kuài),至今沒有發生不均勻膨脹和軸承(chéng)卸載問題,因此在(zài)啟動措施中取消了暖機階段。經過4a的運(yùn)行,DaVa合金板的厚度經檢查沒有改變(biàn)。
3 安(ān)裝工藝(yì)
原1、2號軸承座(zuò)底部各有6組和8組滑塊(kuài)分別嵌入台板滑塊槽中,滑(huá)塊(kuài)略高出台板基準麵與軸承座底部平麵構成滑動表麵(miàn)。改進後的滑動麵采用軸承座底部裝不鏽鋼板與Deva合金嵌塊接(jiē)觸的形式,以確保0.15的摩擦係數。Deva合金嵌入一托板中,高(gāo)出托板約3mm,托板(bǎn)嵌(qiàn)在台板(bǎn)的原(yuán)滑塊槽中。因不鏽鋼板約厚20mm,故滑動表麵低於台板基準麵,給合金的安裝及檢查帶來了一定的困難。原設計考慮(lǜ)對軸承座底部切削加工後(hòu)加裝不(bú)鏽鋼板,以保證Deva合金表(biǎo)麵與原滑塊表麵高度齊平,從而保證軸承座中分麵標高不變。後(hòu)因考慮軸承座底部切削後的強度及滲漏油得不到保證,故取消了原設計方(fāng)案(àn)。
安裝Deva合金滑塊必須注意以下問題(tí):
(1)要釋放盡高中壓缸殘餘應力,確(què)保(bǎo)汽缸及軸承座收縮到(dào)位。
(2)測定1、2號(hào)軸承座相對於台板的(de)定位尺寸、軸承座標高尺寸、軸承座中分麵水平;在軸承(chéng)座A、B排底部(bù)標定與各滑塊槽道中心線對應點位置,作(zuò)為安裝(zhuāng)不鏽鋼板時的軸向定位基準。
(3)軸承座加裝不鏽鋼板時,需根據不鏽鋼(gāng)板寬度、原(yuán)滑(huá)塊槽道寬度、Deva合金寬度(dù)等(děng)尺寸統籌考慮不鏽(xiù)鋼板的軸向定位,確保1、2號(hào)軸承座膨脹過程中,不鏽鋼板不受(shòu)滑塊槽(cáo)道壁(bì)阻礙。在脹(zhàng)足位置,不鏽鋼板與Deva合金表麵應有Z大的承載接觸麵積。
(4)加(jiā)工後的軸承座底部不鏽鋼板平麵,必須在同一平麵上(shàng)並保證足夠的光潔度,加工厚(hòu)度的確定以保證返送電廠裝(zhuāng)配後軸承(chéng)座中分麵標高基本不變為前提。
(5)認真檢查每塊不鏽鋼板與對應的Deva合金(jīn)表(biǎo)麵的接觸情況,若接觸不(bú)好,可(kě)對相應Deva合金托板高度進行適當調整,確保每塊接觸均勻。
(6)1、2號軸承座就位後(hòu)必須保證其定位(wèi)與吊出前定位尺(chǐ)寸一樣,從(cóng)而確保汽缸及轉子就位後相對(duì)軸承座位(wèi)置基本不變。
4 結束語
從1999年4月9日至今,7號機經(jīng)曆了數次啟停,每次啟動,高(gāo)中壓缸均能迅速膨脹,節約了衝轉及(jí)暖機時間(jiān),且4號軸瓦溫度一直處於正常。改(gǎi)造後,在330MW負荷下(xià),1號軸承座膨脹值(zhí)長期為29mm,2號軸承座(zuò)為18mm。
通過Deva合金在軸承座改造中的應用,膨脹不暢這(zhè)一長期困擾著運行及檢修人員(yuán)的問題(tí),終於得(dé)到解(jiě)決。
來源:《華東(dōng)電力》2000年第5期