一起(qǐ)水泵聯(lián)軸器破裂致傷事故的分析

2013-04-18

李(lǐ)光瑾 孫宇明 祁(qí)姃
(上海柴油機股份有限公司)
  一、前言(yán)
  水泵是工廠的通用機構裝備,電機通過聯軸器與水泵聯接,將電能轉變為(wéi)機械能,實(shí)現水的強製輸送。聯軸器成(chéng)其為傳遞轉矩與水泵安全運(yùn)行的關鍵聯軸器在工況下,轉速高、外緣線速度與離心力較(jiào)大。一般電機水泵采用有彈性元件的撓性聯軸器。製造聯軸器須正確(què)選用材料,滿足性(xìng)能要求,確保加工精度以(yǐ)保證聯軸器安(ān)全可靠運行。本文僅以一起因聯軸器破裂,造成人(rén)身與設備的傷害事故進行分析。
  二、事故發生的經過
  2001年(nián)10月的一天,某廠啟動一台備用水泵,在水泵(bèng)運(yùn)行約(yuē)20min時,現場散發出濃烈的橡膠氣味,水泵運轉聲音異常。機修人員隨即前往檢查,切斷電源,在水泵未(wèi)停穩、移(yí)動聯(lián)軸器罩殼的瞬間,水泵一側的半聯軸器(qì)外緣破碎,一塊重481g的碎塊飛出窗戶(hù),在3.7m遠處擊中一員工的左麵(miàn)部,擊(jī)碎其頜骨(gǔ)等(děng),設備停產若(ruò)幹天。
  三、現場檢查
  1、水泵係某廠產(chǎn)品,型號為IS125-100-250,電(diàn)動機(jī)功率(lǜ)75kw,水泵轉(zhuǎn)速2900r/min,流量2000m3/h。水泵2001年6月安裝調試(shì)後,至本次開(kāi)機,一直處於備用狀態。破碎的水泵聯軸器(qì)現場見圖1。

圖1
  從圖(tú)1可(kě)見水泵一側的(de)半聯軸器的破碎狀況。在聯軸器的下方機座上,散落著大量被碾碎的黑(hēi)色橡膠顆粒。
  聯軸器的防護罩為厚1.5mm的鐵皮彎成“U”形,罩殼未與機座(zuò)固定(經核對(duì)產品安裝說明,罩殼必須固定(dìng)),且無“水泵未停(tíng)穩不得移動(dòng)罩殼”的(de)安全(quán)提(tí)示。檢修人員(yuán)也未待水泵停轉便移動了罩殼。
  2、測量兩隻半(bàn)聯軸器端麵實際間隙為0.70mm,水(shuǐ)泵(bèng)安裝的要求(qiú)為≤0.30mm,超差0.40mm。
  3、現場拆(chāi)卸聯軸(zhóu)器,破損的(de)半聯軸器隻三凸爪的外圓弧均(jun1)有嚴重的周向(xiàng)磨痕,金(jīn)屬表麵氧化色呈淡蘭,估計溫(wēn)度在220~250℃範圍。
  4、三隻凸爪的頂端均有嚴(yán)重(chóng)的撞擊痕跡,聯軸器圓盤端(duān)麵有不對稱弧形磨痕,說明半聯軸(zhóu)器在破碎前的運轉中已存在軸向(xiàng)竄動。
  5、聯軸器的橡膠彈性塊,應有(yǒu)六隻凸塊,拆開後僅存三隻,每相鄰的一隻凸塊已被(bèi)碾(niǎn)碎。設備供(gòng)方稱:彈性(xìng)塊未按(àn)圖紙要求選(xuǎn)購聚氨酯質橡膠,而(ér)是任意采購的氯丁(dīng)或丁晴橡膠。
  6、據機修人員反(fǎn)映:在(zài)水泵安裝調試時(shí),曾因水泵(bèng)質量問題,供貨方人員(yuán)強製撬動聯軸器結合部,以拆卸水泵(bèng)。現(xiàn)場檢查半聯軸(zhóu)器斷裂處,有撬動留下的塑性變形痕跡,不排除給鑄件本體(tǐ)造(zào)成內傷的可能。
  四、對半(bàn)聯軸器的測量
  1、半(bàn)聯軸器三隻(zhī)凸爪的分(fèn)度(dù),實測誤差為±0.5°以內。
  2、半聯軸器三隻凸爪的形狀檢測。
  半聯軸器係鑄造成形,三(sān)隻(zhī)凸爪僅其頂端及外圓弧經機械加工(gōng),半聯軸(zhóu)器相互配對的推力(lì)側麵為鑄態毛坯麵,每隻凸爪按30°弧形分配,凸爪的形狀測量數(shù)據見表1,凸爪的形狀分析見圖2。
  
表1: 單位(wèi):mm
圖2
  由(yóu)表1和圖2可見,凸爪的實際推力麵素線,未與設計的半徑素線重合。主動爪通過橡膠彈性(xìng)塊向(xiàng)被動爪傳遞扭矩時,爪的內圓弧,向橡膠彈性塊根部施加一個剪切力(現場檢查多員已損(sǔn)壞的彈性塊,根部幾乎都留下按旋(xuán)轉方向逐步升高的台階,證實(shí)了彈性橡膠塊(kuài)根(gēn)部被不正常(cháng)擠壓、剪切(qiē)的事實)。一旦橡膠塊碾(niǎn)碎,主、被(bèi)動爪(zhǎo)即呈剛性碰撞(zhuàng),使聯軸器過早失效。
  五、聯軸器本體的材料(liào)與組織、性能測試
  1、該聯軸器選用(yòng)灰鑄鐵HT200材料製造。按GB9439灰鑄鐵件標準的規定(dìng),鑄鐵的化學成分由(yóu)供方決定,但必須(xū)達到規(guī)定灰鑄鐵牌號的(de)機械性能指標。在損壞的半聯軸器軸套(tào)筒上縱向取樣,測(cè)得(dé)的(de)機械性能數據如表2所示。
表2
  聯軸器軸(zhóu)套筒部位鑄坯厚度約29mm,與國家標準規定(dìng)的本體取樣的機械性能指標(鑄件壁厚20~40mm)相比(bǐ)較,該半聯軸器的機(jī)械性(xìng)能不合格!
  2、聯軸器的金相組織
  按(àn)GB7216灰鑄(zhù)鐵金相標準評定,該半聯軸器的組織為:A型石墨,石墨長3級(長0.25~0.50mm),石墨(mò)結粗大(圖(tú)3)。
  綜合評價該半(bàn)聯軸器(qì)的材(cái)料與性能,未達到HT200的(de)水平。參照《鑄造工程師手冊》(1997.12機械工業出版社)關於灰鑄鐵應用於推薦,圓周線速度20~30m/s,應(yīng)選用HT300或HT350,使聯軸器本體有足夠的強(qiáng)度。本案聯軸器直徑為160mm,工作時(shí)外緣線速(sù)度為24.3m/s,選用HT200材料,其(qí)可靠性欠妥,更何況實物的(de)強度不及HT100牌號的灰鑄鐵。
圖3 X100
  六、結論
  1、聯(lián)軸器鑄件的材料與組織性能(néng)未達到零件圖紙的要求,與國家標準規定的相應(yīng)牌號的灰鑄鐵件性能相差很大。
  2、聯軸器(qì)的主、被動凸(tū)爪的製造精度極差,凸爪內圓弧易剪切彈性橡膠塊。一旦橡膠塊被碾碎(suì),主、被動凸爪(zhǎo)間失去緩衝,易形(xíng)成剛性碰撞,導(dǎo)致(zhì)半聯軸器失效。
  3、聯軸器的(de)防護罩殼須可靠的固定(dìng),否則(zé)不能真正起到防止(zhǐ)異物纏繞或碎物飛出的阻(zǔ)擋作用。
  4、設備安裝時撬(qiào)聯軸器以拆卸水(shuǐ)泵、檢修時設備損壞狀(zhuàng)況不(bú)明且未停(tíng)穩即移走罩殼等,均(jun1)是不規範(fàn)的行為。
  事後就存(cún)在問題進行了有(yǒu)針對性的整(zhěng)改,供方作出了必要的經濟賠償。
來源期刊:《機電安全》2002年第12期
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