柴油機曲軸主(zhǔ)軸頸(jǐng)及缸體損壞後的(de)修複

2013-03-21

  1、推土機發(fā)動機的曲軸及主軸承蓋
  一(yī)台上海(hǎi)產T-320推土機,在操作過程中發(fā)現,發動機關機(jī)後不能立(lì)即(jí)熄火,而要(yào)以不穩(wěn)定轉速運轉一段時間(jiān)或者敲(qiāo)擊刃(rèn)泵(bèng)電磁(cí)切斷閥才能熄火。熄火後,柴油箱裏的油在大氣(qì)壓力作用下,流經關閉不嚴的PT泵電磁切斷閥,從噴(pēn)油器的噴孔滴入氣缸而流入油(yóu)底殼。經(jīng)一段時間後,曲軸箱(xiāng)內機油被嚴重稀釋,從而導致發動機“抱軸”。
  損壞狀況是,曲軸主軸頸磨損,主軸承蓋嚴重磨損,而缸(gāng)體上主軸承座基本完(wán)好。由於柴(chái)油機各缸在作功行程時,活塞推動連杆使之下行,主軸承蓋受力,而在壓縮(suō)行程(chéng)時(shí)由曲軸推(tuī)動連杆使活塞上行,也是(shì)主軸承蓋受力,缸體上主軸承座受力很(hěn)小,所以主軸承(chéng)蓋嚴重磨損而缸體上主軸承座(zuò)處基(jī)本(běn)完好。
  修複辦法:
  用磨床對(duì)曲軸進行磨削修理,配以相應(yīng)加厚0.50mm的軸承;精鎖(suǒ)出7個主軸承蓋;先測出缸體上每道軸承座切口平麵至弧底Z低點的高度A,然後用主軸承座孔的尺寸∮120.6mm減之,得出主軸承蓋(gài)切口平麵至弧底Z低點的(de)尺(chǐ)寸H;上刨床精(jīng)加工後,配上加厚0.50mm的主軸承和(hé)曲(qǔ)軸組裝(zhuāng)上缸體;以50N·m的扭(niǔ)矩,從第(dì)四道(dào)主軸承座開始,依(yī)次對第三、第五道主軸承的主軸承蓋螺栓進(jìn)行(háng)擰緊;用一根500mm長的撬棍從飛輪端撬轉曲軸,如果次能很輕鬆地轉動曲軸,則可將主軸承蓋螺栓的扭(niǔ)矩(jǔ)增加到100N·m,如果撬不動(dòng),則一定要減小主軸承蓋(gài)螺栓的扭矩,以免損壞軸(zhóu)承(chéng);將曲軸撬轉(zhuǎn)幾圈後(hòu)取下主軸承蓋,由於購置的是裝配軸承,則不需要刮削,可以根據主軸承上的印痕用刮(guā)刀對與主軸承壓痕對應處的(de)主軸承蓋進行手工刮(guā)削,次可下刀重些、刮削範圍大些;將各道主軸承蓋刮好後,擦(cā)去主軸承蓋上的印痕並重新組裝上缸體,再重(chóng)複上述組裝上缸體的過程,即主(zhǔ)軸承蓋螺栓的扭矩每次增加50N·m,直至(zhì)420N·m時用雙手扳動曲軸(zhóu)連杆軸頸(jǐng)而(ér)曲軸能自行旋轉一周為止。
  清洗組裝發動機(jī)、更換(huàn)PT泵的電磁切斷閥後,再裝複並試機,證明(míng)一次修複成功。
  2、自卸車發(fā)動機的缸體
  一台原蘇聯產12t自卸汽車發動機的缸體破損。原因是,連杆軸承蓋(gài)螺栓鬆(sōng)動以致折斷,連杆活塞(sāi)從曲軸連杆軸(zhóu)頸上脫落,曲軸在旋轉過程中使連杆軸(zhóu)頸擠壓連杆大(dà)頭,導致(zhì)缸體破損。
  由於破損嚴重,且正好是缸套下座孔,所(suǒ)以(yǐ)無法(fǎ)用整體加溫焊接法修(xiū)複。因此(cǐ),決(jué)定采取機加工辦法進行修複。選用X53K銑床,並製做一(yī)刀杆,其上銑(xǐ)刀的伸縮用調(diào)整螺釘(dìng)進行調整(zhěng)和鎖定;將缸(gāng)套下座孔破損處搪(táng)出一個直徑加大(dà)10mm的(de)孔,以過盈配合鑲一個套,從而恢複其原(yuán)有尺(chǐ)寸。將(jiāng)鑲的套下端用鎳鐵焊條與缸體焊好(hǎo),以(yǐ)防漏水。對曲軸箱外殼破損處,因無其他零件與之裝配,隻需(xū)用環氧樹脂以10:1的比例與無水乙二胺混合進(jìn)行(háng)粘接,再將外封鐵皮用螺釘加以緊固即可。
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