300MW空預器推力(lì)軸承潤滑係統改造

2009-12-15

沈永成
(萬能達發電(diàn)有限責任公司擴(kuò)建(jiàn)處)
  摘 要:利用空氣預(yù)熱器推力軸承箱內部空間,加裝自行設計的盤管式油冷卻器,拆除原推力軸承潤滑油係統(tǒng),使空氣預熱器軸承潤滑方式由強製循環改為自潤滑(huá)。改造後潤滑效果較好,達到消除滲漏點,減(jiǎn)少維護量的目的。
  關鍵詞:內置式盤管;油冷卻(què)器(qì);推力軸承
  安徽馬鞍山萬能達發電有限責任公司一期工程裝機容(róng)量2×30OMW國產引進型機組,其鍋(guō)爐空氣預熱器根(gēn)據(jù)美國cE預熱器公司技術進行(háng)設計製造,型(xíng)號為LAP10320/3883。采(cǎi)用向心推力球麵滾子軸(zhóu)承,原軸承潤(rùn)滑為外置強製循環供油方式(shì),選用150號極壓工業(yè)齒輪油,容量為300L。采用DGXYZ一16型稀油站,置於軸承座下方。
  一、GXYZ-16型(xíng)稀油站存在問題(tí)
  1.DGXYZ一16型稀油站裝置由螺杆泵、網片式濾(lǜ)油器、列管式油冷卻器、金屬溫度計(jì)、壓(yā)力表、管閥等(děng)組(zǔ)成(chéng)。係統複雜、接頭多、設備維護量大。
  2.螺杆泵采用彈簧(huáng)式機械密封形式,運行中易磨(mó)損。由於油(yóu)泵位於軸(zhóu)承座下方,常有大量潤滑(huá)油流出(chū),造成地麵及周邊環境汙染。螺杆泵電機型號為Y802一4/0.75kW,連續運行,年耗電量相當可觀。
  3.列管式油冷卻器的油、水分界處采用粘(zhān)接式0型圈密封,存在粘接質量不可靠、易(yì)磨損等缺陷。由於冷卻水壓力(lì)高於潤滑油壓(yā)力,先後發生5次推力軸承座進水(shuǐ)事件。加之(zhī)冷卻水(shuǐ)水質(zhì)差,造成(chéng)列管式油冷卻器端蓋處堵塞。另外,潤滑油冷(lěng)卻效(xiào)果差的缺陷也時有發生。
  4.據2001年統計(jì)表明,1號爐A、B空預器推力軸承潤滑油係統,月平均缺陷次數為14次。 
  二、改造措(cuò)施
  1.自製盤管式油冷卻(què)器。依據軸承座內腔尺寸(cùn),設計油(yóu)冷卻(què)器為盤管式。采用雙螺旋結構,保證足夠的(de)冷卻(què)麵積,減少內部焊接接頭。銅管規格為φ20mm×2mm,盤(pán)管由張家港市華電電力設備製造有(yǒu)限公司製作,按JB/1612一94水壓(yā)試驗技術條件進行試驗,壓力為1.OMPa,時間(jiān)為30min。試驗後檢查,受壓元(yuán)件金屬壁(bì)和焊(hàn)縫(féng)上(shàng)無水珠(zhū)和水霧、無殘餘變形(xíng)、無異常(cháng)響聲。盤管的橢圓率和減(jiǎn)薄率均在允許範圍內。 
  2.安裝。將原外置式油係統拆除,在軸(zhóu)承座底蓋合(hé)適位置鑽兩個孔(kǒng),安裝自製的兩(liǎng)個接頭和盤管(guǎn)式油冷卻器。為保(bǎo)證盤管在受壓狀態(tài)下不歪斜和減(jiǎn)少振動(dòng),對盤管(guǎn)采用(yòng)穩固措(cuò)施。冷卻器安裝後(hòu),接(jiē)兩路冷卻水管,改造(zào)工作結束。
  三、改造效果
  改造後的2號爐(lú)冷卻效果良好(表1)。由表1可以看出,2號爐空(kōng)氣預熱器的推力軸承溫度較1號爐低(dī)。經過3個月的(de)運行觀察,軸承冷卻效果好,無滲漏現象,說明改造方案(àn)是成功的。每年節約人工費用8400元(yuán)、節約電費21600元,每年可避免油泵及潤(rùn)滑油的消耗費(fèi)用約2500元。改造投入費(fèi)用約4000元,實際每年經濟(jì)效益達28500元。

表1 2002年10一12月效果對比
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