汽輪發電機組軸(zhóu)承振動大原因淺析

2019-02-19

夏兵初
(中國能源建設集團華中電力試驗研究院有限(xiàn)公(gōng)司)
  1 機組簡介
  本項目汽輪機采用中國長江動力集團有限公司生產的NB20-1.6/0.46型汽輪機,為衝動式(shì)低壓、單缸、單軸、補汽凝(níng)汽式汽輪機,額定進汽(qì)壓力1.5MPa、額定進汽溫度290℃、轉子一階臨界(jiè)轉速為1916r/min。配套的發電(diàn)機采用南陽防爆電機集團有限公司生產的QF-20-2型(xíng)發電機,轉子一階臨(lín)界轉速為1650r/min。
  2 振動現象簡介(jiè)
  本次衝轉采用(yòng)的蒸汽參數穩定且基本接近額定參數:1.51MPa、261.4℃,但在機組衝轉(zhuǎn)過程中,各軸承振動隨(suí)著轉速的升高(gāo)在持續增大,當達到額定轉速3000r/min時(shí),#3軸承(chéng)振動162μm(Z大)、#4軸承振動152μm(Z大),且一直穩定不變(biàn),各軸振動見表1。
  由表1知:機組振動嚴重超標(正常運行值(zhí)≤126μm),危害汽輪(lún)發電機組的安全運行,需盡快處理,降低振動值。
  3 振動原因(yīn)分(fèn)析
  排除測點誤報,停機後,檢查各測點檢驗報(bào)告、接線線路(lù)、安(ān)裝間(jiān)隙電壓等,均符合規程規範、廠家安裝(zhuāng)要求,排除測點誤報問題,做進(jìn)一步分析。
  汽輪發電機組的振(zhèn)動(dòng)大(dà)一般由以下原因造成:(1)動靜部位碰摩振動;(2)油膜建(jiàn)立不穩定或破壞,油膜(mó)振動;(3)軸係中心不在同一位置(zhì)、軸係質量不平衡,動平衡振動。
  引起項振動的主(zhǔ)要因素一般有以(yǐ)下幾種:(1)安裝時,動(dòng)靜部位的間隙過小,主要有軸瓦與軸承間(jiān)隙、油擋(dǎng)間隙、發電機風擋間隙、汽輪機葉片與缸體通流間隙、發電機葉輪(lún)與定子間隙、汽封凹窩間隙;(2)汽缸受熱膨脹受阻,相對轉子傾斜。
  引起第二項振動的主要因素一般有以(yǐ)下(xià)幾種:(1)潤滑油供油量過小(xiǎo);(2)軸(zhóu)瓦底部油囊油孔卸油;(3)潤滑油油(yóu)溫過高或過低;(4)潤滑油油質不合格。
  引(yǐn)起第三項振動的主要因素一般有(yǒu)以下幾種:(1)聯軸器找中未(wèi)合格,軸(zhóu)係中(zhōng)心不一致;(2)進汽(qì)蒸(zhēng)汽參數過(guò)熱度太低(dī)或變化頻繁,汽輪機轉子中(zhōng)心變化;(3)疏水不充分(fèn)或暖缸時間不足,轉子、缸體(tǐ)膨脹未同步;(4)汽封溫度(dù)過高,凹窩中心(xīn)上(shàng)移,軸(zhóu)係中心被破壞;(5)真空、排汽溫度過高或過低;(6)軸承座鬆動;(7)軸承磨損;(8)汽輪發電機組大軸彎曲;(9)聯軸器螺栓配重未合格,轉子質量不平衡;(10)輪機掉葉片;(11)發電機轉子配重塊鬆動或掉落;(12)汽輪機轉子質量不平衡;(13)發電機(jī)轉子質量不平(píng)衡。
  4 振動問題處理
  按(àn)照以上所(suǒ)列原因,組織人員(yuán)進行逐項排查。
  (1)安(ān)裝時,動靜部位的間隙過(guò)小。
  停機後,對各瓦口間隙、軸瓦與軸承間(jiān)隙、油擋間隙、發電機風擋(dǎng)間隙、汽封間隙等(děng)動靜部位的間隙全部進行了檢查和處(chù)理,尺寸在廠家(jiā)要求的範圍內且無碰摩痕跡。
  (2)汽(qì)缸受熱膨脹受阻,相對轉子(zǐ)傾斜。
  衝轉過程中檢(jiǎn)查汽缸軸向、徑向膨脹無阻礙,且相對側膨脹同步。
  (3)潤滑油供(gòng)油量過小。
  衝轉過程中,各軸(zhóu)瓦(wǎ)溫度、回油(yóu)溫度符合要求,其中軸瓦Z高溫度為#4瓦支撐軸承瓦溫61.06℃、回油Z高(gāo)溫度為#4瓦57.44℃,且在廠家的(de)指導下,將#4瓦進油節流孔由原設計值8mm擴大至(zhì)10mm,第二(èr)次(cì)啟機檢(jiǎn)查:#4瓦軸承Z高溫度為56.33℃、回油Z高溫度52.65℃,對振動無影響(xiǎng)。
  (4)軸(zhóu)瓦底部油囊油孔卸油。
  安裝時已將各瓦的底部油囊油孔全部焊死,不會卸(xiè)油。
  (5)潤滑油油溫過高(gāo)或過低。
  首次衝轉過程中,對潤滑油油溫在32℃~47℃之間進行多次調節,當母管油(yóu)溫<43℃後,#4振動略微下降8μm,後續衝轉,母管油(yóu)溫都控製在37℃~41℃間。
  (6)潤滑(huá)油油質不合(hé)格。
  停機後,對(duì)潤滑油油箱進行清理、各瓦進行翻瓦,僅發(fā)現#1軸承處有輕微磨痕且由生產單位對油質進行了檢查,符合要求(qiú)。
  (7)聯軸器找中未合格,軸係中心不一(yī)致。
  檢查安裝單位的原始施工記錄,符合廠家要求。並對聯軸器螺栓緊固度進(jìn)行檢查,無鬆動。
  (8)進汽蒸汽參數過(guò)熱度太低(dī)或變化頻繁,汽輪機轉子中心變化。
  整個衝轉(zhuǎn)過程,進汽蒸汽參數一直保持未變。
  (9)疏水不(bú)充分或暖缸時間不足,轉子、缸體膨脹未同步。
  就地測量疏水管道管壁溫度,均>110℃。
  (10)汽封溫度過高,窪(wā)窩中心(xīn)上移,軸係中心被破壞。
  對軸(zhóu)封送汽溫度在設計值126℃~190℃範圍內調整,各瓦振動無(wú)變化。
  (11)真空、排汽溫度過高或過低。
  對真空在(zài)設計值-60~-89kPa、排汽溫度在設計值56℃~78℃之間調整,各瓦振動無變化。
  (12)軸承座鬆動。
  遠方瓦振不大,就地測(cè)量、感觸(chù),無明顯振動。
  (13)軸承磨(mó)損。
  翻瓦檢查,#1瓦有輕微磨痕外,其(qí)他各軸承無磨損,且在翻瓦後進行了處理,第二次啟機振動(dòng)無明顯改善。
  (14)聯軸(zhóu)器螺栓配重未合格,轉子質量不(bú)平衡。
  檢查安裝單位螺(luó)栓配重記錄,符合廠家要(yào)求。
  (15)汽輪機掉葉(yè)片。
  汽輪機振動不大,就地也未聽見異音。
  (16)發電機轉(zhuǎn)子配(pèi)重塊鬆動或掉落。
  衝轉停機後,打開發電機兩端端蓋,檢查(chá)配重塊未鬆動或脫落。
  (17)汽輪機或發電機大軸彎曲。
  轉子熱變形引發的振動特征是與轉子(zǐ)溫度和蒸汽參數有密(mì)切關係,大都發生在機組冷態啟機(jī)定速後帶負荷階段,此時(shí)轉子溫(wēn)度逐漸升高,材質內應力釋(shì)放引起轉子熱變形,振動增大。而本次振動大發生在機組衝轉階段,故可排(pái)除。
  (18)汽輪機、發電機轉子質量不平衡。
  架設振(zhèn)動分析儀,確定#3、#4軸承振動都(dōu)集(jí)中在1倍頻(pín),即質量不平(píng)衡引起軸承振動,對發電機平衡塊重新進行配(pèi)重,再次(cì)開機,各軸承(chéng)振動Z大值不超過70μm,完全符合(hé)廠家及規範要求,能(néng)夠(gòu)滿足機組安全、穩定運行需要。
  5 結語
  通過(guò)本次機組振動大原因的詳細分析,讓參與人員(yuán)對軸承振動有了更深入的理解,也讓運行(háng)人員懂得如何調(diào)整、才能(néng)更好地防止機組因振動大跳機。
來源:《科技創(chuàng)新導報》32期
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