一起膨脹不暢導(dǎo)致汽機主(zhǔ)油(yóu)泵斷軸事件的分(fèn)析

2019-02-19

樓華棟,呂玥婷(tíng),戴仕(shì)方
(華(huá)電浙江龍遊熱(rè)電有限公司)
  汽輪機主油(yóu)泵普遍應用在(zài)300MW及以下等級的汽輪機機組,用於供給汽輪機(jī)組(zǔ)的軸承潤滑油和調速係統(tǒng)用油(yóu)。某天然氣熱電聯產電廠135MW汽(qì)輪機組於2015年底投(tóu)產運行,該機組配(pèi)備了汽輪機主油泵(bèng)。因該機組為調峰(fēng)機組,啟停頻繁,對設備的可靠(kào)性提出了更高的要求。主油泵做(zuò)為重要設備,其是否能正常運行直接關係到汽(qì)輪機(jī)運行的安全性和可(kě)靠性,因(yīn)此,解決和防範主(zhǔ)油泵斷軸問題非常重要。
圖(tú)1 主油泵結構
圖中,1為泵軸;2為泵殼;3為葉輪;4為浮動軸瓦;5為鎖定螺母;6為危急遮斷裝置(zhì);7為連接靠背輪;8為斷裂(liè)位置(zhì)
  1 主油泵的作用與結構
  主油泵是汽輪機的重要附屬部件之一(yī),安裝在機組前箱內(nèi)部,在汽輪機全速時,為機組提供全部的(de)潤滑油和(hé)保安油。在汽輪機啟、停機過程(chéng)中,機組潤滑油和保安油則由輔助交流潤滑(huá)油泵和高壓啟動油泵提供。使用主油泵既能節省廠用電,也能防止因交流潤滑泵斷電(diàn)而產生斷(duàn)油燒(shāo)瓦的風險。
  該汽(qì)輪機主(zhǔ)油泵結構如圖1所示。
  2 2次(cì)斷軸的現象與過程
  該發電廠2016年曾2次在機組帶負荷運行期間發生主油(yóu)泵泵軸斷裂,導致汽輪機組非停事件。
  次事(shì)件發生在7月4日10:26:05,機組帶117MW負荷運行時,ETS(汽輪機跳閘保護係統(tǒng))動作,首出“DEH(汽輪機數(shù)字電(diàn)液控製係(xì)統)跳機”。檢查主油泵出口(kǒu)油壓曆史曲線(xiàn),在0.5s內(nèi)出(chū)口油壓從正常運行(háng)時的1.85MPa突降至(zhì)0.25MPa,主油泵入口壓力降至0.0867MPa,潤滑油母管(guǎn)壓力(lì)降至0.0119MPa,隨(suí)後交流潤滑油泵和(hé)直流潤滑油泵均啟動。10:26:11,潤滑油壓恢複,潤滑油母(mǔ)管壓力(lì)為0.126MPa,主油泵進口油壓0.23MPa。檢(jiǎn)查(chá)汽輪機軸係瓦溫(wēn)、振動均在正常範圍內。通過前箱(xiāng)位置的觀察孔檢查盤車狀態(tài)下主油泵自由端(duān)的泵軸轉動情況,判斷主(zhǔ)油泵泵軸已斷裂。當機組具備條件後,打開前箱和主(zhǔ)油(yóu)泵進行檢查,確認泵軸斷(duàn)裂,斷裂位置為圖1中的(de)8所示位置,主油泵的浮動軸(zhóu)瓦存在磨損情況。
  第二次事(shì)件發生在9月22日10:43:23,機(jī)組帶59MW負荷運(yùn)行時,ETS動作,首出“DEH跳機”,現象(xiàng)和動作(zuò)情況與次相同。
  在發生次斷軸(zhóu)後,汽輪機廠家和發電廠的相關技術人員對斷軸原因進行分析,判定斷軸原因是:主油泵(bèng)泵軸存在熱處理或軸中心找正不到位等缺陷,屬偶發性事件。於是采取更換同型號新泵軸的處理方式,在(zài)汽輪機完成注油、機械超速等相關試驗(yàn)後投入正常(cháng)使(shǐ)用。然而,馬上(shàng)發生(shēng)第二次斷裂,且從運行數(shù)據顯示,根泵軸運(yùn)行時間將近1200h,第二(èr)根泵(bèng)軸運行時間不到(dào)450h,接連發生2次汽輪機主油泵斷軸(zhóu),不能定性為偶發性事件,同時在第二(èr)次斷軸後的檢查過程中發現,前箱一側前壓板的螺栓(shuān)鬆動,底(dǐ)板座螺孔牙紋拉裂脫落(luò)。
  3 原因分析
  3.1材質分析
  該(gāi)汽輪機主油泵軸材質采用40CrA合金鋼,對2根斷裂的主油泵軸的化學成分、機械性能以及金相進(jìn)行(háng)檢查和分析。檢測結果表(biǎo)明:化學成分符(fú)合GB/T3077-1999標準;機械性能的檢測結果基本符合NB2074《經調質的一般鍛件和型鋼製件技術條件(南汽)》的要(yào)求(見表1),其中金屬機械性能塑性延伸強度(Rp0.2)偏低(dī);斷(duàn)麵金相見圖2,顯示為珠光體+鐵素體(tǐ),判(pàn)斷泵軸熱處理效果偏差。由此認為:主油泵(bèng)泵軸熱處理效果差導致了Rp0.2等機械性能指標低於或接近標準值。
表1 機械性能(40CrA)檢測結果
  從2次斷軸的斷口(見圖2)觀察斷裂源,有較多(duō)台階,判斷(duàn)為(wéi)多源斷裂,該處為泵軸外徑變化的應力集中位置;擴(kuò)展區占(zhàn)整個斷麵較(jiào)大部分區域,且存在貝紋線;瞬斷區位於一側(cè)斷口邊緣,偏離斷(duàn)麵中心位置,說明泵軸在斷裂時受力不均。因此(cǐ)排除(chú)2次斷軸處存在(zài)沙眼、缺口等缺陷,判斷為(wéi)疲勞斷裂。
圖2 斷裂麵和斷麵金相
  3.2安裝與結構方麵(miàn)分析
  泵軸在安裝過程中,與油封環、浮動軸瓦之間(jiān)的間隙以及短軸(zhóu)晃度,包括主油泵安裝的所有參數均符合安裝設計要求。在汽輪機啟動運行期(qī)間,對前箱前端位置的各方向位(wèi)移量進行監測,發現前箱(xiāng)前端存在5mm的上抬,大於浮動(dòng)軸瓦自(zì)調節能力3mm的範圍。從前(qián)箱右側前壓(yā)板底板座螺孔牙紋脫落可以發現上(shàng)抬作用力非(fēi)常大。從前箱的布置(見圖3)可以看出前箱有2處與高壓缸連接(jiē),分別為位於高(gāo)壓缸下缸(gāng)中分麵位置的貓爪和位於(yú)前箱底(dǐ)部位置的拉回裝(zhuāng)置,這(zhè)將導致在高壓缸(gāng)向(xiàng)前和向下膨脹(zhàng)不均時對前箱產生上抬的作用(yòng)力(lì)。基於以上(shàng)考慮,將圖3中位置2的貓爪橫銷前後(hòu)插板撤除,釋放貓爪對前箱推拉(lā)力。在機組滿負荷時測量前箱的上抬幅(fú)度為0.53mm,此上(shàng)抬量在(zài)浮動(dòng)軸(zhóu)瓦自調節能力範圍(wéi)之內。因此判斷前箱的(de)上抬導致超出浮動軸瓦的(de)浮(fú)動能力範圍,使泵(bèng)軸受力(lì),這是發生泵(bèng)軸斷裂的主要原因。
圖3 前箱布置
圖中,1為汽輪機前箱(xiāng);2為貓爪連接處;3為拉回裝置連接處;4為高壓缸上缸;5為高壓缸下缸;6為前箱上抬測量位置;7為壓板位置。
  根據圖4所示進行架表測量,在貓爪橫銷插板撤除前後的(de)不同狀態下(xià),測得的(de)前(qián)箱上抬(tái)量和機組膨脹數據見表2。
圖4 架(jià)表位置示意
表2 前箱上抬量(liàng)數據
  注:測量數據為正表示上抬,為負表示下(xià)沉。
  從泵軸斷裂處分析,斷裂位置均在該軸葉輪(lún)安裝位置的Φ104-Φ86變徑處(chù),此處R角為R0.4,根據有(yǒu)限元分析(xī)結果,此處應(yīng)力為40MPa,是應力集中的薄弱部位。因此判斷應力(lì)集中也是此處產生斷(duàn)裂的誘因(yīn)之一。
  4 處理與防範措施(shī)
  針對2次斷軸情況,對主油泵及相關設備做以下處理:
  (1)調(diào)整前箱與(yǔ)高壓(yā)缸連接的拉回裝置和貓爪的相(xiàng)互配合,將貓爪(zhǎo)橫銷處的前後插板撤除,消除前箱(xiāng)上抬。
  (2)將泵軸Φ104-Φ86變徑處R角從R0.4提高(gāo)到R2.5,提(tí)高設計安全裕度,盡可能防止變徑處的應力集中(zhōng)現象。
  (3)提升主油泵的泵軸材質,將原先的40CrA鋼更換為30Cr2Ni4MoV鋼。30Cr2Ni4MoV鋼廣泛應用於汽輪(lún)機低壓轉子,其綜合(hé)機械性能好,具有良好的衝擊韌性和和較低的韌脆性轉變溫度,較40CrA鋼具有更好(hǎo)的機械性能(néng),其技術(shù)規範數據見表3。
表3 機械性能(30Cr2Ni4MoV)
  (4)在浮動軸(zhóu)瓦座位置安裝溫度探頭(tóu),監測浮動軸(zhóu)瓦運行狀態;在前箱頭部安裝上下(xià)位(wèi)移傳感器,監測前箱的上抬情況,對浮動軸瓦磨損(sǔn)情況進行檢查監控。
  經過機組一年多時間的運行(háng)過程中對浮動軸瓦的監測,確認主油泵浮動軸瓦和泵軸狀態良好,主油泵運行正(zhèng)常(cháng),問(wèn)題(tí)得到了有(yǒu)效控製。
  5 結語
  通過以上分析得出,2個主油泵泵軸斷裂的直(zhí)接原因為(wéi)前箱的上抬超出了(le)泵軸本身的自調節能力(lì)範(fàn)圍,加上40CrA材質的泵軸熱處理工藝不理想使延伸(shēn)強度(Rp0.2)等機械性能偏低,從而使泵軸受力後在應力集中的變(biàn)徑(jìng)處產生疲勞斷(duàn)裂,同時機組的頻繁啟(qǐ)停也加速了斷(duàn)軸的發生。
  汽輪機主油泵運行的可靠性直接影響機組的安全,對主油泵安裝及相關部件的設計、製造和安裝都應慎(shèn)重考慮和嚴格把關。針對參與電網調峰(fēng)的燃汽輪機的運(yùn)行常(cháng)態,設(shè)備製造廠須充(chōng)分考慮(lǜ)和防(fáng)範機組頻繁(fán)啟停機對設(shè)備運行安全帶來的不利影響。
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來源:《浙江電力》2018年第7期
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