陳(chén)鬆傑
(福建省電力建設公司)
福建(jiàn)華電可門火電廠Ⅰ期工程每台機組配備上海電力修造總廠有限公司提供的50%容量的汽動(dòng)主給水泵2台,30%容量(liàng)的啟動(備用)電動給水泵1台。汽動主給水泵(型號為FK4E39S)安裝在汽機房內13.7m標高層,汽動給水泵(bèng)組采用迷宮密封,密封冷(lěng)卻水係統為開式(shì)回路。電動給水泵、汽動給水泵的密封水采用經調節後的凝結水,回流經(jīng)多級水封後送入凝汽器。給水泵汽輪(lún)機為杭州汽輪機股份有限公(gōng)司提供,型號為NK63/71,油係統設備的安裝(zhuāng)設計為集裝式油站(zhàn),給水泵潤(rùn)滑油與給水泵汽輪機共用一個油係統。
Ⅰ期工程自2006年(nián)雙投以來,給水泵汽輪機(jī)油站的潤滑油經常出現油中帶水的現象,若油品監督不及時,還會發生油品乳化現(xiàn)象,嚴重影響汽動(dòng)給水泵組的安全、經濟(jì)運行。及時組織專業技術人員及專家共同分析,找出(chū)給水泵汽輪機油中帶水的主要原因並能經過現場技術分析(xī)及改(gǎi)進,有效地避免給水泵(bèng)汽輪機油站油中帶(dài)水的現象,保證給水泵及給水泵汽輪機的安全、經濟運行,是確保汽(qì)輪發電機組安全、高效、經濟運行的重要前提。
1 給水泵汽輪機設備情況及潤(rùn)滑油現狀分(fèn)析
1.1給水泵汽輪機設備簡介
可門(mén)電廠給水泵汽輪機的型號(hào)為NK63/71;型式為單缸、單流、單軸、反動式、純凝汽、再熱器冷段蒸汽外切換;運行(háng)方式為變參數、變功率、變轉(zhuǎn)速(sù)。Z大連續功率約13200W;高壓進汽為再熱(rè)冷段汽(qì)源(管道調節閥前);調試(shì)用汽源為輔助蒸汽。結構(gòu)設(shè)計允許從零負荷和轉速不受限製地加(jiā)速到額定(dìng)運行(háng)工況,同時不需對汽(qì)缸的內外壁溫差、脹差等進行監視,即能適應快速啟動和負荷急劇變(biàn)化情況。冷卻水水源為閉式循環冷卻水,水質為除鹽水。每台機組的汽動給水泵為小汽機(jī)頭對頭鏡麵對稱的布置型式。每台(tái)小汽機自(zì)身配置電動油泵供油(yóu)係統(tǒng),供小機本體(tǐ)軸(zhóu)承(chéng)和被驅動的給水泵軸承潤滑用油(yóu)及小汽機保安用油(yóu)。
1.2給水泵(bèng)及給水(shuǐ)泵密封水係統(tǒng)簡介
汽輪(lún)發(fā)電機組所配套的汽動給水泵組為(wéi)上海電力修造總廠進口英國韋爾公司給水泵芯包生產的FK4E39S型(xíng)汽動泵、上海電力修造總廠生(shēng)產的HZB253-640型前置泵。
FK4E39S型汽動泵的密封係統為(wéi)迷宮密封,主要原理(lǐ)是通過間隙控製泄漏的方(fāng)式進行汽動給(gěi)水泵的密封工作。
汽泵密封水采用凝結水泵出口母管來水,在靠近(jìn)泵組部位的注水管路(lù)中設置精細(xì)的濾網進行過濾來保證密(mì)封水的(de)純度;其回水分為2路:①經過密封水回水母管去地溝或凝汽(qì)器;②回到汽泵前置泵進口電動(dòng)門前的前置泵進口(kǒu)管(guǎn)道(見圖1)。密封水的泄漏程度(dù)是采用對軸套(tào)中(zhōng)部(bù)注入(rù)密封水的方式來控製的,故對(duì)於注入(rù)用密封水的質量應維持有高潔淨度是基本要求。給水泵正常運行期間,給(gěi)水從泵進口和泵的平衡腔室(shì)沿(yán)迷宮密(mì)封分(fèn)別泄出;汽動(dòng)給水泵作為備用泵時,給水仍從(cóng)迷宮密封向外泄漏,流出泵的給(gěi)水(shuǐ)由來自正(zhèng)常運行(háng)的暖(nuǎn)泵水所取代。

泵裝有固定襯套注射密封水卸(xiè)荷型迷宮密(mì)封:迷(mí)宮密封是平行單直徑布置,軸套和襯套分別加工有反向的雙頭螺旋槽。冷凝水注射到密封腔(qiāng)內(nèi),在卸荷環處與(yǔ)泵外漏(lòu)的水匯合,並由聯通管(guǎn)送到前置泵進口。隻要保持密封水排水溫度高於注入溫度15℃,就可以用Z小的密封(fēng)水量封堵泵內的熱水。排出的密封水(shuǐ)經U形管回收到凝汽器。
所有運行條件下,壓力控製閥調節到(dào)迷宮密封水壓力至如下數(shù)值:密封水壓力=泄荷水壓力(lì)+0.1MPa,凝結水以高於泄(xiè)荷水0.1MPa的控製壓力注入,壓力(lì)控製閥保持密封水與泄荷水之間(jiān)的壓差(chà)在0.1MPa,壓(yā)力(lì)閥必須安裝(zhuāng)一個差壓控製執行器,自(zì)動執行器信號取自於密封水和(hé)泄荷水上的接頭。每台泵傳動端和自(zì)由端兩隻迷宮,隻須一隻壓力控製閥控(kòng)製(zhì)。為減少(shǎo)控製閥和迷宮密封之間(jiān)的管道損失,控製閥(fá)應盡可能的安裝在靠近給水泵處。可門電廠汽泵(bèng)密封水調節閥位置安裝在汽(qì)機房6.9m層(céng),汽(qì)動給水泵安裝在13.7m層。
1.3給水泵(bèng)汽輪(lún)機潤滑油運行狀況
可門電廠給水泵汽輪機油係統的安裝設計為集裝式油(yóu)站,給水泵潤滑油(yóu)與給水泵汽輪(lún)機潤滑油共用(yòng)一個油係統,油品取樣點為(wéi)主油箱底部放油口。機組安裝後整套啟動前,根據汽輪機驗(yàn)評標準,潤滑油經福建省(shěng)中(zhōng)試所化驗分析(xī)符合機組整套啟動的要求,經檢測油品等級為NAS8級,油中顆粒度及水分的含量在合格範圍(wéi)之內。機組連續運行168h後,由發(fā)電部(bù)化學專業組織油品跟蹤,油品跟蹤期間發現油中含有大量(liàng)水分及(jí)部分懸浮顆粒,隨即維修部組織濾油機濾油並開啟在(zài)線濾油裝置。
2 給水泵汽輪機潤(rùn)滑油油中帶水原因分析
給水泵汽輪機油站油中帶水(shuǐ),經檢查冷油器及外部管路(lù)漏(lòu)水情況,未發現異常現象,同時向汽輪機、給水泵及各同類型電廠了解,由於(yú)給(gěi)水泵與汽輪機采用同一個油係統,我們大致可以(yǐ)從以下2個方麵進行原因分析(xī):①給水泵汽輪機軸端泄漏,由於油係統的負(fù)壓,汽輪(lún)機軸承箱會(huì)將水汽吸入軸承箱體造成油中進水;②給水泵密封處密封水泄漏,密封水與軸承座共處一個(gè)箱(xiāng)體,很容易進入給(gěi)水泵軸承內,導(dǎo)致潤滑油油中(zhōng)帶水。
2.1給水泵汽(qì)輪機軸端泄漏影響分析
給水泵汽輪機(jī)油箱的排油煙風機裝於油箱上部,風量為(wéi)7m3/min,當風機運行時,可以使油箱上(shàng)部(bù)及軸承回油腔室形成一定的微負壓(yā),防止軸承油氣外泄。但同時當(dāng)汽輪機軸(zhóu)封處有蒸汽外漏時,外漏(lòu)的蒸汽也很容易被(bèi)吸入軸承腔室內,蒸汽凝結後的會有大量的水分(fèn),從而造成給水泵汽輪(lún)機油中帶水。
關於給水泵汽輪機軸封部位的漏汽,我們從2個方麵(miàn)進行(háng)觀察。首(shǒu)先,給水泵汽輪機由於是(shì)剛安裝完的新機,安裝過程中間隙(xì)數據(jù)均經過3級驗收,軸封間隙均在合格範圍內,同時檢查軸封供汽壓力正常;小機軸封汽是引入大機(jī)的軸封加熱器,且檢查軸封加熱器及(jí)軸加風機工作正常,我們認為小汽機軸封蒸汽係統工作正常。其次,我們用簡易測溫儀現(xiàn)場測量汽輪機(jī)軸封部位的溫度,該(gāi)處溫度平均在60℃左右,且未發現有蒸汽泄漏跡象。
據現場對汽輪機軸封及軸(zhóu)封蒸汽的觀察、試驗(yàn)、分(fèn)析,我們排除(chú)了由於(yú)給(gěi)水泵汽輪機軸封泄(xiè)漏導致(zhì)的潤滑油(yóu)中帶水的原因。
2.2給水泵軸端密封水進入軸承箱影響分析
該型號汽動給水(shuǐ)泵的密封係統為迷宮密封,主要原理是通過間隙控製泄漏的方式(shì)進行汽動給水(shuǐ)泵的密封工作。汽泵密封水采用凝結水泵出口母管來水,壓力為4MPa,經調壓閥調壓後進入給(gěi)水泵軸端進行密封。其回水除泄荷水外,分為2路:①經過密封水回水母管在啟(qǐ)停機過(guò)程中(zhōng)排地溝;②機組正常運行時(shí)通過U形(xíng)管排(pái)入凝汽器。
給水(shuǐ)泵軸端密封水進入軸承箱體(tǐ),導致給水泵潤滑油中帶水的現象我們從2個方麵來分析:
(1)機組啟停機過程(chéng)中,密封水運行(háng)狀態對油中(zhōng)進水的影響。機組(zǔ)啟停機(jī)過程中,由於密封水回水(shuǐ)排地溝門為手動門,運行人員若疏忽(hū)未(wèi)提前開啟(qǐ),將導致機組真空下降後密封水無(wú)法自吸入凝汽器,從而密封水回水不暢,引起密封水流入給水泵軸承箱。
可門電廠2×600MW機組在調試、試運期間,我們通過跟蹤,發現汽動給水(shuǐ)泵密(mì)封(fēng)水(shuǐ)係統在緊急(jí)停機情況下,多次出(chū)現密封水回水不(bú)暢現象,造成小機油箱中進水,嚴重影響到汽動給水泵和小機的正常安(ān)全(quán)運(yùn)行。根據汽泵密封水的結構設計,在緊(jǐn)急停機時需要在較短的時間(jiān)內打開密封水排地溝門,否則將導致大量密封水無法正常排泄,造成密封水進入軸承室,使潤滑油中大量帶水,破壞(huài)潤滑(huá)油的油質,影響汽泵的(de)再次啟動和軸承、油動機等重要零(líng)部件的安全運行。
1#汽輪機熱態啟動過程中,汽輪機組因高壓缸排汽溫度達428℃而打閘(zhá)停機。汽泵A、B跳(tiào)閘。在(zài)運行人員打開(kāi)密封水回(huí)水排地溝(gōu)手(shǒu)動門時,小機(jī)油箱中已經有相當數量的(de)密封水(shuǐ)進入。此外還造成密(mì)封水從汽泵軸承座呼吸器中大量(liàng)湧出,造成汽泵周圍及平台滿水,並且溢至6.9m、0m地麵。在此後的油質化驗中顯示:小機潤滑油(yóu)水分嚴重超標。此後不得不對小(xiǎo)機潤(rùn)滑油進行濾油工作,嚴重影響到機組的重新啟動(dòng)和並網、發電,使我廠的經濟效益受(shòu)到了一定的影響(xiǎng)。
此後在1#機(jī)組後(hòu)續調試及2#機組整套啟動過程中,經常發現由於密封水排地溝門未及時打開而造成油箱中進水現象。特別是一次(cì)廠用電中斷後停機過程(chéng)中,由於運行人員人手不夠,未打開電動給水泵密封水(shuǐ)排地溝門,造成給水(shuǐ)泵潤滑油箱大量進(jìn)水,直至半乳化(huà)狀(zhuàng)態,影響了機組的再次啟動,後因機組整套啟(qǐ)動(dòng)工期節點的需要(yào),我們將整油箱潤滑油進行了更換,從而造成了較大的經濟損失(shī)。
(2)機組正常運行過程中,密封水運行狀(zhuàng)態對油中(zhōng)進水的影響。汽動給水泵在軸封裝置上采用反螺旋密封結構,即利用略高於前置泵進口壓力的低溫凝(níng)結水(shuǐ)進行反螺旋密封,其密封水大部分流到靠近泵內側的間(jiān)隙處,並與泵內(nèi)流出的高溫給水相混合後從密封卸荷(hé)水(shuǐ)腔室返回前置泵進口,另一部分混合水沿(yán)螺旋齒頂間隙節流降壓後流出泵外,經多級(jí)U型水封槽回凝結器。由於采用反螺(luó)旋密封裝置,使(shǐ)得給水泵(bèng)在運行中的(de)安全可靠(kào)性大為提高,減(jiǎn)少了(le)因更換填料而頻繁起停泵帶來的損失,同時也減少了運(yùn)行當中的跑冒(mào)滴漏。但在現場的應用當中,經(jīng)常出現給水(shuǐ)泵發生密封水回水(shuǐ)不暢,回水(shuǐ)大量外漏,同時凝結水大量進入軸承室內(nèi),引起油質乳化等現象,U型水封裝置無法實現正(zhèng)常的疏水作用。U型水封(fēng)主要是利用U型管與(yǔ)凝汽器2容器間的壓力差進行逐級疏水,同時利用水封中的水柱對2容器間的空氣進行必(bì)要的封堵,使2容器的壓力(lì)不發生變化(huà)。在機組投產後正常(cháng)運(yùn)行過程中,如果密(mì)封水引入凝汽口器的U形管安裝、設(shè)計不合理,給水(shuǐ)泵密封水回(huí)水裝(zhuāng)置U型水(shuǐ)封高(gāo)度在現場的實際安裝值與設計狀態(tài)參數不相符,必將導致凝汽器真空無法將U形管(guǎn)中的密封水引入凝汽器,造(zào)成密封水回水不暢,致(zhì)使凝結水的大量流失和密(mì)封水進入軸承(chéng)室,引起油質(zhì)乳化。
從化學專業(yè)提供的潤滑油跟蹤統計表中,我們不難看出,Ⅰ期工程(chéng)4台給水泵汽輪機油箱(xiāng)中的油在運行過程中均不定期(qī)地出(chū)現油中帶水的現象(xiàng),雖(suī)經濾油後會有所好(hǎo)轉,但(dàn)1~2周後又重複出(chū)現此缺陷,給汽輪發電機組(zǔ)的安全運行帶來嚴重隱患。經過向(xiàng)運行專業人員仔細了解給水泵密封水回水係統(tǒng)的操作過程,也證實了如果密(mì)封水回水切換至凝汽器,給水泵(bèng)汽輪機很容易出現油中進水的現象。
3 汽動給水泵密(mì)封水回水不暢問題方案研(yán)究
根據(jù)汽泵密封水係統在(zài)運行過程中出現的(de)各種(zhǒng)問題,並結合汽泵密封(fēng)水的構造和(hé)功能,我們從以下幾個方麵對該問題產生的原因展開了認真的(de)分析:
3.1運行操(cāo)作方麵的(de)原因
經過對汽泵密封水係統的原理和功能進行仔細的研究分析後,我們(men)了解到該迷宮式密封係統在汽泵正常運行時,密封水回水是通過回水母管、U型水封回收到(dào)凝汽(qì)器。同時汽泵的迷宮式密封裝置采用螺(luó)旋(xuán)型構造,當汽泵運轉時,密封水會沿著螺旋槽向汽泵內部(bù)流動,從而起到密封給水泵軸端的效果。而(ér)當(dāng)汽泵停運以後,汽泵內的鍋(guō)爐給水及密封(fēng)水失去此動力,因此(cǐ)密(mì)封槽內部的水全部向外部(bù)流出,此時隻依靠U型水封回(huí)凝汽器(qì)已不能滿足排水需要(yào)。因(yīn)此,必須(xū)及時打(dǎ)開(kāi)密封水至地溝的排放門進行緊急排泄,如至地溝門不能及時打開,就會造成大量的水沿軸向串至軸承座中,導致小機潤滑油係(xì)統(tǒng)中進(jìn)水。
從現場實際(jì)的設計情況來(lái)看,汽泵給水泵的密封水至地溝截門位置距(jù)離集控室太(tài)遠,一旦出(chū)現汽泵緊急停運情況,運行人員缺少足夠的時間來(lái)打開密封水排地溝門(從集(jí)控(kòng)室到排水閥門大約需要4~6min),因此不能保證密封水(shuǐ)在緊急情況下的正常排泄,分析認為該因素是導致密封水回水不暢的主要客(kè)觀因素之一。
3.2多級水封的安裝、設計
從工作原理上來看,汽泵密封水多級(jí)水封的製造、安裝質量問題對密封水係統(tǒng)的正常運行也有直(zhí)接關係(xì)。分析看來,我們認為主要有以下幾(jǐ)個方麵的因素:
(1)軸封的回水管、泄(xiè)荷管、多級U形水封槽尺寸(cùn):按照上海(hǎi)電力修造總廠的圖紙要求,回(huí)水總(zǒng)管與旁路排地(dì)溝的管徑(jìng)均為89mm,泄荷管管徑(jìng)為57mm。U形水封槽底部應安裝在(zài)凝汽器坑內(一般都大(dà)於-3m)。如(rú)果采用3級水(shuǐ)封槽,引出管至凝汽器汽側(cè)接口距U形水封槽的底部要控製在6~7m之間。
(2)密封水壓力調整:汽泵密封水進水通過調節閥進行調節,閥後壓(yā)力不宜過高,比汽泵前(qián)置泵的進口壓力大(dà)0.05MPa~0.1MPa即可。在回水母管上安裝(zhuāng)的溫度表(biǎo)顯示溫度不(bú)能高於90℃(該溫度(dù)與密封水差(chà)壓<0.015MPa同時產生時跳泵。
(3)密(mì)封軸套與襯套間隙:安裝圖紙要求是0.40~0.48mm(一般取(qǔ)小值);如果間隙過大,就會造成密封水作用失效,無法保證密封(fēng)效果;而間(jiān)隙過小,又(yòu)會造成動靜部分的摩擦,導致泵芯損壞(huài)。
(4)泄荷水管道(dào)的隔離門誤關或閥芯脫落,都會造成泄荷水無法正常回到前置泵(bèng)進(jìn)口。從(cóng)(圖1)我們可以看出,如果泄荷水(shuǐ)不能正常回到汽(qì)前泵入口,那麽汽泵密封水的泄荷水不可避免會增加(jiā)到回U形(xíng)水封的水量中去,造成密封水回(huí)水量大,導致回水(shuǐ)不暢。
3.3密(mì)封水回水不暢的原因
(1)從調試跟蹤情況和機組運行(háng)經驗來看,汽泵密封水調節閥、泄荷(hé)水(shuǐ)閥都處於正常運行狀態,操作過程得當,因此對密封水產生的影響非常小;密封水回水溫度(dù)一般在60℃左右,當密封水壓差Δp=0時,密封水回水溫度才為57.5℃,由此可以看出,閥門運行狀況及(jí)密封水溫度的影響可以排除。
(2)在(zài)汽泵(bèng)實際運行過程中,通過對(duì)密封水壓力的監視發現,密封水壓差在0.85~0.95MPa之間,符合0.05~0.1MPa的設計(jì)要求,對密封水(shuǐ)溫度的影響也可以忽略不計(jì)。
(3)從汽泵的(de)出廠記錄上來看,汽泵密封(fēng)軸套與襯套的間隙(xì)為(wéi)0.42mm,也(yě)在要求範(fàn)圍之內,結合實際運(yùn)行情況,由間隙產生的影響也可以排除。
(4)通過對現場設備的安裝跟蹤調查,多級水封的安裝製造均按照設計要求(qiú)進行,管道尺寸符合規定要求當凝汽器壓力為0.003MPa(全真(zhēn)空)時,U形管回凝汽器出(chū)水高度為(wéi)6m,h3=0.38m(h3為(wéi)水封內水麵與水槽(cáo)底部(bù)相(xiàng)對高度),若出水高(gāo)度再小下(xià)去,則U形(xíng)水封就可能遭到破壞,凝汽器真空將下降。當凝汽器壓力為0.016MPa時,U形(xíng)管回凝汽(qì)器回水高度為7m,h3=2.06m,若U型管底部(bù)布(bù)置得不夠低,例(lì)如在(zài)0m,電泵也在0m,那麽泵軸處將滿水(shuǐ),使大量水進入軸承中。
在實際安裝過程(chéng)中,經過實地測量發現:密封水回水至凝汽器管道高度與設計值有一定的偏差,實際高度比設計值約高出1m,因為設計值對密封水能否正常回收起到致關重要(yào)的作用,對於由此產(chǎn)生的影響我們(men)認為是問題產生的主要因素,通過與廠家技術(shù)人員的協商和討論,雙方取得了一致的意見。
4 汽動給水泵密封水回水不暢問題處理
在進行技術論證的同時,我們對同(tóng)類型設備的使用效果也進(jìn)行了大量的(de)調查研究(jiū),根據(jù)分析的主要原因(yīn),提出改(gǎi)造方(fāng)案並進行了(le)實施。改(gǎi)造分2個步驟進行。
步驟1:將汽動給水泵密封水回水至地溝手動閥門改為電動控製(zhì)閥門(mén),開關信號來自DCS係統。凝汽器(qì)真空降(jiàng)低至(zhì)停機報警值時,給水泵軸封密封水切換至地溝且把密封水回收至(zhì)大氣式疏水擴容器(qì)。
步驟2:根據給水泵密(mì)封水回水(shuǐ)至凝汽器管道高度與設計(jì)值有一(yī)定的(de)偏差,實際高度比設計值約高出1m的現狀,我們在機組(zǔ)停機檢修中,對1#、2#機給水泵密(mì)封水回(huí)水至凝汽器(qì)的接口下降了1m,以利於密封水回水在凝汽器真空的作用(yòng)下順(shùn)利回流至凝(níng)汽器。
5 處理後給水泵汽輪(lún)機運行油質狀況
2007年4月22日,密封水係(xì)統改造工(gōng)作結束,經過(guò)三級驗收和(hé)質(zhì)量監(jiān)督驗收一次合格。在1#機組小修結束後開機前後過程中,我們加(jiā)強了對密封水改造效果的跟蹤,在A、B小機衝轉以(yǐ)及1#機組帶(dài)負荷過程中,我們對汽(qì)泵密封水係統進(jìn)行了全(quán)麵的檢查(chá),發現改(gǎi)造後密封水在機組正(zhèng)常運行過程中能夠保(bǎo)持良好的運行工況,密封水完全能夠起到密封作用,回(huí)水可正常回到凝汽器(qì)。此外,1#機組發電機跳閘,汽輪(lún)機、鍋爐(lú)聯跳,我們隨即對緊急情況下汽泵密封水的回水情況進行了(le)檢查,結果發現密(mì)封水回地溝門能及時打開,密(mì)封水回水暢通無阻。經油質跟蹤檢查,跟(gēn)蹤2個月(yuè)期間沒有出現密封水因為回水不暢而造成小機潤滑油進水的現象。
6 進一步改造建議
給(gěi)水泵密封水改造成功後,經過專業人員的精心整理及經驗總(zǒng)結,為確(què)保密封水回水通暢,防患於未然,普遍認為,對於軸端采用迷宮(gōng)型式(shì)密封(fēng)的給水泵,加裝專門的密封水箱回收給水泵密封水回水,是解決因給水泵密封水回水(shuǐ)不暢造成潤滑油中進水的重要手段。我們同時準備在2008年1#機大修(xiū)期間進行相應的技改。
密封水箱主要是大氣(qì)式水箱,主要接收給水泵密封水回水,節省凝結水的用量。密封水箱工作(zuò)原理主要(yào)是采用浮球閥門式(shì)低位水箱(xiāng),由於浮球(qiú)閥門的關閉及凝(níng)汽器真空的作用,將低位水箱的水吸入凝汽(qì)器中,利用浮球閥門的打開與關閉來保證(zhèng)凝汽器(qì)的真空不被破壞,水箱的工作原理就是利用大氣壓與凝汽器(qì)內(nèi)壓力的壓差來進行工作的。首先把低位水箱(xiāng)安放在凝汽器(qì)坑內靠近凝汽器(qì)附近即可,把(bǎ)低位水箱的出水口管子(57mm)接(jiē)到高出凝汽器Z高水位1m左右(yòu)的位置,利用凝汽器的真空,可以將水泵的(de)重力回水(shuǐ)吸入凝汽器(qì)中。
經過仔細研究、討論(lùn),增加密封水回收水箱方案如(rú)下(xià)。
(1)安裝密封水箱。我們經(jīng)過研究確定了水箱和進水管、回水管的具體位(wèi)置,將水箱位置定在凝汽器坑西側地麵(見圖2)。

(2)管道、閥門連接。密封水(shuǐ)箱入口管連接到原密封水水封入口管道(dào)(0m位置),水(shuǐ)箱出口管連接到(dào)原密封水水封至凝汽器管道(0m位置)上(shàng)。水箱入(rù)口前增(zēng)加一截止閥(型(xíng)號:J41H-25DN100),位置在零m密封水(shuǐ)回水管處。汽泵密封水(shuǐ)回水至水封壓力應為微正壓,我們在汽泵密封水回水封前管道上安裝了(le)負壓表,調節水封注水門來消除汽泵軸封係統漏真空。將原U形水(shuǐ)封後真(zhēn)空門關閉,作為緊急情(qíng)況的備用保留。
7 結論
給水(shuǐ)泵密封(fēng)回(huí)水係統(tǒng)改進後已經受了各種工況的考驗(yàn),證明改造(zào)是成功的,基本解決了給水泵汽輪機油站油中帶水的現象,解決了給水泵密封回(huí)水一直不能回收的問題。4台汽(qì)動給水泵經改造若按(àn)每台泵設計回(huí)水量20m3/h、年運行(háng)300d計算,每年可回收除鹽水約576000m3,對於可門電廠作為淡水(shuǐ)水源(yuán)極其(qí)缺乏(生產用水從距(jù)電廠29km以外水(shuǐ)庫(kù)引水)的沿海地區,經濟效益和社會效益十分可觀。更重要的是小機潤滑油油質(zhì)得到保證,減少現場濾油的次(cì)數(shù),現場(chǎng)文明生產和設備安全運行係數都得到很大的提高。
針對Ⅰ期工程給水(shuǐ)泵密封水回水不暢的現象,在緊接進行(háng)的Ⅱ期工程建設中(zhōng),可門電廠吸取Ⅰ期工程經(jīng)驗,采用了成熟可靠的(de)機械密封技術(shù),徹(chè)底解決了給水泵密封(fēng)水泄漏及回水不暢帶來的問題,提高(gāo)了機組運行的安全可(kě)靠性,為接(jiē)管好(hǎo)、運營好600MW機組奠定更好(hǎo)的基礎。
(來源(yuán):能(néng)源與環境)