摘 要:根據(jù)本文方法,結合工作實際,選取合適的修複工藝對電機端(duān)蓋軸承(chéng)室磨損(sǔn)進行(háng)修複,為企業降低維修成本。
引言:電機在(zài)工(gōng)業生產中是不可或缺的設備,在電機的(de)檢修中(zhōng),經常會出現電機軸承室與軸承外圈配合處尺寸嚴重(chóng)超差,導致設備損壞。傳(chuán)統的方法一般采用打麻點的方式進行(háng)修複,但此方法會導致設備二次損壞(huài)致使超差量急劇增大,此時隻能更換(huàn)電機端蓋,造成材料浪費,導致維修成本增加,且由於(yú)此類配件為非標(biāo)準件,備件(jiàn)提報困難,增(zēng)加(jiā)設備檢修周期,嚴(yán)重製約企業的生產。因此,尋找一種(zhǒng)便捷的電機端蓋軸承室修複工(gōng)藝已成為降本(běn)增(zēng)效的(de)必經之路。
一、電(diàn)機端蓋軸承室損壞原因分析
1.轉子軸彎曲變形(xíng)(轉子動平衡不良),導致電機運行時軸承震動量增大,電(diàn)機端蓋和(hé)軸承內圈配合超差。
2.電機裝配工藝(yì)差,電機轉子、軸承、端蓋不同心,導致電機(jī)運行時震動量增大(dà)。
3.電機裝配不合理,運(yùn)行時跑外圈,導致(zhì)軸承室超差(chà)。
4.電(diàn)機(jī)潤滑脂加注(zhù)量不足,導致設備(bèi)運行缺油,軸承發熱(rè),引起軸承內外圈相對運(yùn)動導(dǎo)致配合間隙增大。
5.電(diàn)機運行(háng)時(shí)劇烈震動,導致軸承室損壞,引起(qǐ)軸(zhóu)承震動原因有(如電機缺相運行,三相電壓、電流不平等)。
二、某水(shuǐ)泥企業電機端(duān)蓋存在的設備問題
問題設備為水泥企業的送風(fēng)機電機,設備出(chū)現震動,異響。溫(wēn)度有(yǒu)點偏高(70℃),檢查後,確定電機端蓋軸承室磨損。
設備參數:軸(zhóu)承室直徑325mm,寬度70mm,轉速1240r/min。材(cái)質是鑄鐵,工作溫度40℃--60℃,潤滑方式是潤滑脂。軸承室磨損情況0.7mm左右。
三(sān)、端蓋軸承(chéng)室修複方法及工(gōng)藝
1、電刷(shuā)鍍工藝修(xiū)複
由於軸承室為鑄鐵件,鑄鐵件容(róng)易出現鑄造缺陷(沙眼、縮孔等),這些部位(wèi)易存油(yóu)汙,表麵清理不幹淨,很難保證鍍層與基體的結合(hé)強(qiáng)度,因此鑄鐵件(jiàn)使用電刷鍍工藝(yì)難(nán)度稍大一些。且目前市(shì)麵上的(de)鍍錫(xī)液(yè)內含有有害物質,對作(zuò)業人(rén)員存在(zài)安(ān)全隱患。
2、補焊,車削工藝修複
鑄鐵件補焊(hàn)工(gōng)藝要求(qiú)高,焊接工藝不過關導致焊層整體(tǐ)脫落,再就是焊補(bǔ)硬度增高,機加工難度大。焊補(bǔ)高溫小工件易變形。
3、福(fú)世藍高分子複合材料修複工藝
3.1機加工修複工藝:利用高分子複合材(cái)料(liào)所具有的高粘(zhān)結性、高強度、抗壓(yā)性能,屬於“冷焊(hàn)”技術,不會對基體造成熱(rè)應力影響。表麵(miàn)處理幹淨幹(gàn)燥後塗抹材料,材料固化後按照工件的配合公差進行加(jiā)工修複。
3.2部(bù)件的對應關係修複法(fǎ):用(yòng)內徑千分尺測量軸承(chéng)室磨損情況,確定未磨損的基準尺寸,確定材料用量。根據未磨損的基準麵製作圓柱(zhù)形(xíng)的模具,模(mó)具外徑尺(chǐ)寸比軸承外圈小2--3絲,寬(kuān)度(dù)大於軸承室寬度2--3cm。模具外塗抹一層脫模劑晾幹後進行軸承室的磨損修複,材料固化後用400目的砂紙對表麵進行打磨處(chù)理。修複完成進行裝配。
3.3基準刮研工藝修複:利用未磨損的標準尺寸(cùn)借助刀口尺修複磨損的部位(wèi)。
四、福世藍高分(fèn)子複合材料修複圖例

五、總結
通過這次與企業的合作(zuò)使企業節約成本,節省勞動力,增加了設備的使用(yòng)壽命,使企業的資本得到難(nán)以估量的節約。福世藍公司(sī)多年來一直(zhí)以幫助企業建(jiàn)立一支先進的維修維護(hù)隊伍,提高企業的設備管理水平為己任,通過不斷地整合世界上領先的設備維修維護技術,專(zhuān)業為工業企業服務。(福世藍)