蔡江標
(攀鋼集(jí)團成都鋼釩有限公司能動中心,成都 610303)
摘 要:對此(cǐ)次(cì)軸承事故進行原因分析,提出軸承管理的改進措施,以防止事(shì)故的再次發生,保障(zhàng)煤氣加(jiā)壓(yā)機(jī)安全穩(wěn)定(dìng)運行,轉爐煤氣的安全經濟保供。
關鍵詞:軸承;破(pò)裂(liè);改(gǎi)進
0 前言
攀鋼集團成都鋼釩有限公司(sī)有一座(zuò)8萬(wàn)m3的威金斯(sī)轉爐煤氣櫃,櫃型選用活(huó)塞(sāi)橡膠膜密封(PRC型)幹式(shì)煤氣櫃。轉爐煤氣供應工藝流程:轉爐(lú)煤氣回收至轉爐煤氣櫃,經電除塵,至加壓機加壓,外供,通過回流控製外供流量和壓力。轉爐煤氣供應工藝流程圖見圖1。
轉爐(lú)煤氣供應的核心就是加壓環節,在加壓環節(jiē)配(pèi)置2台煤氣加壓機,選用中意機電(湖北(běi))鼓風機製造有限(xiàn)公司煤氣加壓(yā)機,加壓機型號:AI(M)250-1.27,轉爐煤氣加壓機現(xiàn)狀如表1。
轉爐煤(méi)氣加(jiā)壓機主要技術參數如表2。
軸承配置:電(diàn)機與風機連接軸分(fèn)別配置NSK6224深溝球軸(zhóu)承和NSK7224角接(jiē)觸球軸承。
1 事故過程
2013年6月7日3點58分,8萬轉爐煤氣櫃1#加壓機(工頻機)聲音異(yì)響,軸承振動(dòng)較大,超高(>4mm/s)報警,當(dāng)班職工立即停車待檢查,盤車有卡阻現(xiàn)象。立即啟(qǐ)動2#加壓機,外供轉爐煤氣。
6月(yuè)7日,組織對1#加壓機進氣端管道拆除,點動試車,葉輪有軸向明顯軸(zhóu)向串動。由於無備件,決(jué)定軸承到貨後再恢複1#加壓機。
6月8日23點20分,2#加壓機軸承振動瞬間超高報警,故障停機,盤車卡阻,無法再次啟動,導致轉(zhuǎn)爐煤氣無設備運行,停止外(wài)供轉爐煤氣。
6月9日,組(zǔ)織對1#加壓機進行搶修,於10日淩晨4點26分恢複供氣。為確保檢修質量,於10日早晨聯(lián)係診斷中心對1#機進行在線振動分析,並出具(jù)檢驗報告。
6月10日,組織對2#加壓機進行拆除,發現軸承安裝方式與1#機有差異,1#安裝方式為2(6224)+2(7224),2#安裝方式3(6224)+1(7224)。我廠技術人(rén)員立即查閱(yuè)相關技術資料,得到的答案是角接觸(chù)球軸承(7224)按常規均為成對安裝。為慎重起見,我廠立即與中意鼓(gǔ)風(fēng)機廠聯係,落實軸承正確安裝方式。為落實軸承(chéng)安裝方式(shì)同時觀察1#機運行情況,決定(dìng)安排假日期間對2#葉輪做動平衡校正,未及時恢複。
6月12日,23點54分(fèn),1#加壓機軸承振(zhèn)動瞬(shùn)間超高,持續(xù)時間14秒(miǎo),故障停(tíng)機(jī),轉爐煤氣停(tíng)止外供。
2 原(yuán)因分析
(1)對1#加壓機故障發生後,靠葉輪側軸承外(wài)圈破裂,未查找原(yuán)因,就按原有軸承方式進行恢複。運(yùn)行60小時後,瞬間發生軸向串動,導致1#加壓機靠葉輪側(cè)第二個軸承固定架破損(sǔn),鋼球有明顯的凹痕。導致1#機無法(fǎ)運(yùn)行。未按照出廠裝配軸承是此次事故的直接原因。
(2)對2#機拆除後,發現軸承(chéng)安裝(zhuāng)方(fāng)式有差異,雖與廠家取得聯係,但未及時落實軸承安裝方式,導致恢複2#機進度滯(zhì)後,未能在1#機發生故(gù)障後(hòu),及時投運。
(3)對1#機運行恢複後,由於在線振動分析數據較好,觀察運行狀況穩定,存在僥幸心理,未能及時采取措施恢複2#機。
3 改進措施
(1)對(duì)轉(zhuǎn)爐煤氣加壓機及配套設備納入周期性(xìng)維護保(bǎo)養,定(dìng)期(1季度)對加壓機進行(háng)葉輪清灰,軸承檢查、電機維護保養。
(2)確保(bǎo)設備正常運行(háng),對設備運(yùn)行(háng)方式嚴格執行倒換製度,做到一備一(yī)用。
(3)對設備檢修維護,定期與設備廠家溝(gōu)通與交流,嚴格按照原廠(chǎng)家方式進行回裝,確保檢修無誤。
(4)定(dìng)期對加壓機進行在線診斷分析,對振動源及時發現,減少(shǎo)軸向串動。
(5)對1#加(jiā)壓機增設變頻(pín)設備,調節(jiē)平穩送氣,減(jiǎn)少喘振。
作者簡(jiǎn)介:蔡江(jiāng)標(1987-),助理工(gōng)程師,主(zhǔ)要從事:機械(xiè)設備及技術管理工作。
來源:《山東工業技術》2015年17期