杜國棟 唐守忠 丁利霞 張峰(fēng) 趙麗妹
摘 要:電力是油田生(shēng)產的動力(lì)源,電動機是油田(tián)開發過程中廣泛采用的動力設備,在鑽井、作業、采油、集輸等油田生產的各個環節(jiē),都離不開電機的驅動。油田是連續生產單位,電動機工作的性能決定了油田(tián)生產的穩定性。在采油生產過程中(zhōng),抽油機及電器設備(bèi)長期暴露在野外,經受風(fēng)吹(chuī)雨淋,遊梁式抽油機采用的(de)是皮帶(dài)傳動方式,電動機軸承在工作過程中承受著較大的壓力,軸(zhóu)承彈子的潤滑(huá)油膜(mó)易受(shòu)到破(pò)壞(huài),影響潤滑效果(guǒ),造成電動機軸承過熱,進而影響(xiǎng)了電動機的工作性能,因此,需要對電(diàn)動機軸承進行定期保養,延長電動機的(de)使用(yòng)壽命,提高油井生產的穩定性。
關鍵詞:電動機;工作狀態;潤滑保養(yǎng)
1 抽油機應用電(diàn)機的現狀
在抽油機電動機保養過程中發現,部分新電動機的軸承處設置(zhì)有黃(huáng)油(yóu)嘴,潤(rùn)滑保養非常方便。但80%的電(diàn)動機為無(wú)潤滑油孔老電(diàn)機,保養時(shí)需要將電動機軸承端蓋螺絲卸鬆,將(jiāng)端蓋移開後塗抺潤滑油,由於電動機(jī)皮帶輪(lún)的限製,端蓋移動的距離有限(xiàn),操作起來非常(cháng)困難。
我們(men)對2016年2月至2016年3月,6口無潤滑油孔電(diàn)動機軸承保養的(de)用時進行了統計。從數據中可看出加注潤滑油的過程耗(hào)時Z多,且保(bǎo)養時(shí)間也比較長(zhǎng),影響了工作(zuò)效(xiào)率的提高。
2 電動機潤滑保養中存在的問(wèn)題
針對現場抽油機電機保養過程中出(chū)現的狀況,我們經過認真(zhēn)分析討論(lùn),找出了影響電機工(gōng)作的(de)問題及造成加注潤滑油時間長的原因。
2.1設備因素
遊梁(liáng)式抽油機(jī)是通過皮帶(dài)傳遞動力(lì)的,電動機軸上裝有小皮帶輪,經皮帶驅(qū)動減速(sù)箱大皮帶輪工作。安裝皮帶輪後的電機軸承(chéng)端蓋與(yǔ)皮帶輪間隙小(xiǎo),端蓋螺絲不能取出,端蓋不能離開電機多少,不方便操作,為了(le)保養電機拔下皮帶輪是得不償失,這是客觀存在的,確認為非(fēi)要(yào)因。
2.2工具不適合
目(mù)前現場(chǎng)對抽油機(jī)電動機軸承保養(yǎng)的方法,主(zhǔ)要是使用窄木板,用木板挑起潤滑油後塗抺到電動機軸承上,若空間足夠大也非常方便快捷(jié),遇到空間小的電動機軸(zhóu)承時操(cāo)作就比較困難,時間也長。若用黃油槍保(bǎo)養,由於電動機皮帶輪阻擋,黃油槍與電機軸承處於相對平行(háng)的狀態,則發生黃油槍裏出來的潤滑油,不能牢固的(de)附著在電機軸承上,在重力(lì)作用(yòng)下掉落(luò)到抽油機底座上。
目前現場存在的保養工具不合適的現象,從提高工作效率和質量的角(jiǎo)度出(chū)發,我們認為改造現有的保養工具,修改現有的操作方(fāng)法是(shì)有必要的。
3 提(tí)高保養效果采取的措施
3.1操作方法的改進
在用木板對(duì)電機軸承進行保養時,隻要空(kōng)間足夠還(hái)是很方便的,而且也能將潤滑油抺到軸承內部,從抺中發現,隻要將抹油(yóu)板(bǎn)做成與軸承的弧度一致,且能從軸承蓋板的三個固定螺絲間順利的(de)進入到軸承處,即可(kě)實現抹一次就能保養軸承的1/3,再更換位置兩次即可完成一個(gè)軸承的養護,提高保養速度。在(zài)用木板對電機軸承進行(háng)保養時,隻要空間足夠還是很方便(biàn)的,而且也能將潤滑油抺到軸承內部,從抺中發現,隻(zhī)要將抹油板(bǎn)做成與軸承的弧度一致,且(qiě)能從軸承蓋板的三個(gè)固定螺絲間順利的進入到軸承處,即可實現抹一次就能保養軸(zhóu)承的1/3,再更換位置兩次即可(kě)完成一個軸承的養(yǎng)護,提高保養速度。
工具(jù)製作完成後進(jìn)行了現場驗(yàn)證試驗,通(tōng)過試驗發現當操作空間較小(xiǎo)時需要進(jìn)行多(duō)次抹(mò)油才能完成保養,當間隙小到僅能(néng)工具本身通過時(shí)則不能完成保養工作(zuò)。如果將多次的抺變為連續的抺,既能適應小空(kōng)間。小組(zǔ)成員決定將抹油(yóu)板(bǎn)變(biàn)成導流板,操作手柄用直徑Ø10mm不(bú)鏽鋼管代替,長度15cm,兩端加(jiā)工(gōng)與黃油槍出口相匹配的普通螺紋(公扣),將抺油板(bǎn)連接在黃油槍出口,保養時先將導流抹油板(bǎn)放置到電機軸承處,扳動黃油槍壓杆手柄,黃油(yóu)槍裏出來的潤滑油被抹油板(bǎn)約(yuē)束到軸承內,即可實現連續的抺(mèi)油,提高(gāo)電動(dòng)機潤滑保養的工作效(xiào)率(lǜ)。
3.2實(shí)現潤滑油(yóu)量的準確控製
從滾(gǔn)動軸承(chéng)保養有關規定中發現,滾動軸承潤滑的Z佳用量為軸承空腔容積的20-30%,極限用油量為軸承空腔容積(jī)的(de)60%,超過60%後軸承溫(wēn)升急劇增(zēng)加,反而降低了電機軸(zhóu)承內的潤滑(huá)效果,為此我(wǒ)們計算了常用電機軸承的空腔容積和實際用油量,實現設備管理五定中的(de)“定量”保養,既保證了潤滑效果,又避免了潤滑油的浪費。
4 措施效果分析
4.1使用效果檢查(chá)統計
自2016年8月加工成型以後,我們先後(hòu)在602站的5台遊梁式抽油機的電動機上進行了(le)現場應用實驗,並對操作時間進行了統計(jì)。通過抽油機電動機保養工具的應用,縮短了抽油機電(diàn)機保養(yǎng)的時間,應(yīng)用5台抽油機電機保養的平(píng)均時間為7分05秒。
4.2經濟效益
該工具推廣使用後,取得了(le)良好(hǎo)的經濟效益。目前注采602站開井87口,電機潤滑保養後每天可節電2度,87口井每年可(kě)以節約用電=2*365*87=6.3萬kw.h,目前電價0.65元/kw.h可產生經濟效益為4.1萬元每年。減少保養時間15分鍾,每年保養2次,油價1500元/噸,油井平均日產油量3噸/天,則經濟效益為0.82萬元每年。提(tí)高(gāo)了潤滑效果可少更換電機2井次,每台(tái)電機4000元,則可節約成本支出0.8萬元每年。實施定量保養後可有效減(jiǎn)少潤滑油的消耗,節省成本0.5萬元每年。綜合年創(chuàng)經濟效益6.22萬元。
4.3社會(huì)效益
措施應用後,取得了較好的初會效益:縮短了抽油機電(diàn)機保養時間,降(jiàng)低了操作工人的勞動(dòng)強度,提高(gāo)了勞動效率。減少了潤滑油的浪費,提高了注入到電動(dòng)機軸承內潤滑油(yóu)的(de)質量,延長了抽油機電機的使用壽命。
參考文獻
[1]SY/T6422-1999,油田企業節能產品節能效果(guǒ)測定(dìng)[S].
[2]SY/T5266-1997,油田機械采油係統效(xiào)率測試和計算方法[S].
來源:《科教導刊(kān)·電子版(bǎn)》2018年5期