基於PLC的壓縮機軸端密封改造設計

2017-09-19

何誌剛
(清(qīng)遠市技(jì)師學院機電(diàn)工(gōng)程係,廣東省清遠市,511517)
  摘 要(yào):浮環密封技術原本是在壓縮機密封改造中應用Z為廣泛(fàn)的,但是隨著使用時間的推移,人(rén)們漸漸發現浮環密封的技術存在一些缺點,因此需要對壓縮機軸端密封技(jì)術進行重新設計(jì)與改造(zào)。本文首先介紹對壓縮機軸端密封技術進(jìn)行改造的必要性,然後介(jiè)紹(shào)幹起密封的改造方(fāng)法。
  【關鍵詞】壓縮機;軸端;密封改造;設(shè)計(jì)
  人(rén)們在對壓(yā)縮機軸端進行密封的時(shí)候,一般(bān)都會采用浮環密封(fēng)的方式,但是浮環密(mì)封有(yǒu)時候會出現不穩定的情況,導致(zhì)很多泄露,不僅浪費了資源,還可能會對環境產生汙(wū)染,而(ér)且隨著科技水平的不斷發展,人們漸漸發現能夠發明出成本更(gèng)低的密封方法,因此重新對壓縮機軸端進(jìn)行密封改造設計和研究。
  1 改造的必要性
  1993年已經生(shēng)產出(chū)了批可以應用於乙烯工廠的製冷壓縮機,在天津石化乙烯廠中工作,當時的乙烯和丙烯壓縮機主要采用的密封技術都(dōu)是浮環密封技術,這一應用後來在(zài)工廠的(de)生產中發揮了很大的作用,並(bìng)被推廣,很多工廠都采用浮環密封方式(shì)進行密封,當時大部分選用的密封油是潤滑油。
  但(dàn)是(shì)隨著時間的推(tuī)移,發生了一(yī)些事故,一些專(zhuān)業的(de)技術工人發現機組的(de)運行的過程當中總是出現泄露的現(xiàn)象,這樣的泄露會讓一些介質不再純淨,可能會殘(cán)雜一些物質,而機組在製冷的(de)過程當中,這樣的(de)介質氣必須純(chún)淨,不能摻雜一些其他的物(wù)質,很可(kě)能會影(yǐng)響換熱器的(de)工作,一旦換熱(rè)器產生了問題,整個壓縮機的工作效果都將會受(shòu)到(dào)影響。
  隨著人們(men)對這些裝置進行(háng)不斷(duàn)的檢測(cè),除了上述的情況之外,還發現了其他的問題,乙烯裝(zhuāng)置(zhì)E-GB201在運行的過(guò)程中出現了故障,不能進行運轉,影響整體的工作效率,對其進(jìn)行研究發現(xiàn)其(qí)過濾器的壓差非常大,必(bì)須對其(qí)進行處理,否則無法(fǎ)正(zhèng)常運(yùn)作。
  首先是將裝置(zhì)暫停工作,將(jiāng)其從流水線中單獨拿出(chū)來,進行清洗,主要將過濾網更換掉,然後(hòu)對內部進行檢查,發現存在漏油的現象,主要是在浮環密封處出現的,因為這樣的問題(tí)非常棘手(shǒu),因此開始(shǐ)逐步的(de)檢查。在檢查過(guò)程中(zhōng)發現,內(nèi)浮環發生了轉(zhuǎn)動(dòng),其(qí)定位銷也不能穩固,內部用於密封的彈簧完全不能發揮作用,在對內浮環的內徑表麵進行觀察可以發現,有一些非常明顯的劃痕(hén),劃(huá)痕如圖(tú)1所示。

圖1 內浮環內部劃痕(hén)
  由於浮環造成了損傷,因此修複工程非常複雜,至少需要兩三天的時(shí)間,但是在這兩(liǎng)三(sān)天(tiān)的時間中,經濟損失將是非常巨大的。人們對整體情況(kuàng)進行調查之後,發現問題的源頭就是浮環密封泄露,Z終導致了巨大的(de)損(sǔn)失。
  浮環密封的工作原理是非常複雜的,想要在其基礎上進行改進是非常困難的,很(hěn)多情況是牽一(yī)發而動全(quán)身,因此想要真正解決內泄漏油的問題就需要改變密封的(de)型式。
  2 幹氣密封
  通過對上述的描述可以知道,浮(fú)環密封由於本身的原因(yīn)容易造成內(nèi)泄漏油,而內(nèi)泄漏油會產生非常嚴重的後(hòu)果,往往讓人們(men)損(sǔn)失巨大,因此在對壓縮機軸端進行(háng)改(gǎi)造的過程中(zhōng),要進(jìn)行(háng)設計和研(yán)究,避免(miǎn)上述問題的再次出現,通過(guò)科學的研究和發(fā)展,人們漸漸發(fā)明出幹氣密(mì)封的方(fāng)式,這種密封方(fāng)法(fǎ)能夠有(yǒu)更好的密封效果,並且讓機械的運作更加穩定可靠,極大地減少了人們的損(sǔn)失。
  (1)根據目前的現(xiàn)有情況,盡量做到少地改動整體(tǐ)情況,這(zhè)樣能夠有效降低成本,因(yīn)此在對機組本身的結構進行詳細的調查之後,開始製定一(yī)組盡(jìn)量對原始結構變動Z小的方案,經過多方的對(duì)比和(hé)研究Z終選用TM02D型(xíng)帶二級進汽的串聯式幹氣密封,將這種(zhǒng)密封方式直接替換原始(shǐ)的浮環(huán)密封即可,對於乙烯裝置中的(de)其他部位,影響不大,都可以順利正常運行。
  (2)分隔一級密封(fēng)氣、二級密封氣和隔離氣,壓縮機的出口有工藝氣,將它作為一級密封氣,對於(yú)幹氣密封來講,選擇密封氣體是非常重要的,氮氣因為其不願意與很多物質發生反應,可以說非常安全,能夠保證整體運作的安全性,因此在二級密封氣和隔離氣的選擇過程中要首選它。
  (3)對改造後的壓縮機(jī)組進行(háng)測試和考核,在考核期(qī)間不斷測試壓縮機(jī)的密閉性,看是否出現內部泄油的情況,並在考核的過程當中對其維護和操作過程進行完善,盡量整理出一整(zhěng)套的操作流程,讓員工在日後的工作過(guò)程中能夠有一(yī)定的參考依據。
  經過將近兩個月的測(cè)試之後,得出如下結果,說明幹氣(qì)密封的確有很(hěn)好的(de)效(xiào)果,可以替代浮環密封(fēng)。
  (1)從經濟上進行(háng)考察,雖(suī)然對壓縮機(jī)進行改造的過程中,將浮環密封改造成為幹(gàn)氣密封(fēng)本身的成本(běn)是(shì)很高的,但是全麵(miàn)觀察,將(jiāng)時間的視角延長之後可以發現,幹氣密封(fēng)在工作的(de)過程中出(chū)現問(wèn)題的情況非常少,能夠保(bǎo)證整體的運行正常,對於(yú)浮環密封發生的內泄漏油Z終導致上百萬的損失而言,這種成本的付出是(shì)值得的,而且幹氣密封的(de)維(wéi)護費用很低,比浮環密封的維護周期也更長,其中的(de)人力和資金也節省下來很多。
  (2)從安全生產方麵進行考慮,浮環密封內部泄漏,很可(kě)能會發生燃燒和爆炸的危(wēi)險,但是(shì)幹氣密封運用的是惰(duò)性氣體—氮氣,本身非常安全,還能保障壓縮機的安全。
  (3)從環保方麵來看,幹(gàn)氣密封運用之後,壓縮機在運作(zuò)的過程中向外界排放的氣體更有利於環保,產生的汙染和有害物質降低了。
  3 總結
  本文首先介紹要(yào)對浮環密(mì)封進行改造的必要性,然後介紹了幹氣密封的具體內(nèi)容(róng),以及經過測試之後得出的結果。
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來(lái)源:《電子技術與軟件工(gōng)程》2017年第3期
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