YL型煙氣輪機過渡襯環改進設計

2016-04-25

陳榮1,2
(1.渤海裝備蘭州石油化工(gōng)機械廠,甘肅蘭州 730060;2.甘肅省煉化特種裝備工程(chéng)技術研究中心,甘肅(sù)蘭州 730060)
  摘 要:本文通過分析YL型煙氣輪(lún)機過渡襯環原始結構對煙機運行時產生的影響,提出了過渡襯環(huán)結(jié)構的優化改進措施。優化設計後的過渡襯環不但能夠減輕(qīng)催化劑結垢,保證設備的長周(zhōu)期安全穩定運行,而且提高了回收功(gōng)率。
  關鍵詞:煙氣輪機;過渡襯環;催化劑(jì)結垢;回收功率
  一、引言
  煙氣輪機是用於回收煉油廠催化裂化裝置中再生煙氣巨(jù)大能量的專(zhuān)用節(jiē)能透平(píng)設備,是催化裂化裝置核(hé)心機組——主風機組的關鍵設備,在(zài)煉油廠催化裂化裝置上應用煙氣輪機回收高溫煙氣能量始於20世紀50年代,1963年台單級懸臂軸向進氣的煙氣輪機在美國投入工(gōng)業。它的工作原理是將具(jù)有一定壓力的高溫煙氣導入(rù)透平裝置,使再生煙氣的熱能、壓力能在透平裝置中轉化為機(jī)械能,來驅動(dòng)空氣壓縮機或發電機工作,從(cóng)而達到減少能耗,提高催化裂化裝置經濟效益的(de)目的。
  二、原過渡襯環的設計特點及問題
  YL型(xíng)煙氣輪機由進氣錐(zhuī)、靜葉組件、過渡襯環、轉子、機殼、氣封裝置、軸承及軸承箱等零部件組成。
  過渡襯環位於動葉片外(wài)圍,帶有一定的擴壓角(jiǎo),從煙道(dào)進入的(de)高溫煙氣經在進(jìn)氣(qì)錐加速後,再(zài)通過靜葉噴嘴進一步加速並改變氣流方(fāng)向,然(rán)後通過動葉片和過渡襯環(huán)共同組成的流道膨脹做功,推動動(dòng)葉片旋轉(zhuǎn)將煙氣中蘊(yùn)含的壓力能和(hé)熱能(néng)轉化為機械能輸出。
  由於煙氣中含(hán)有硬質的催化劑顆粒,在動葉片高速旋(xuán)轉時,在離心力的作用下(xià),催化劑在動葉片葉頂部(bù)位的(de)分布濃度會比葉根部位大(dà),為了防止催化劑顆粒對動葉葉(yè)頂部位及過渡襯環內部造成衝(chōng)蝕,同時使得催化劑在整個(gè)流道中能夠均勻分布,在過渡襯環入口處設置了3mm左右的防衝蝕台階,同時在過渡襯(chèn)環內表麵噴塗“長城1號”或“長城(chéng)33號”耐磨塗層(céng)。
  這種設計經過三十多年的(de)使用,證明能夠滿足煙氣輪機的正常運轉需求。Z近幾年,隨著裝置進(jìn)行MIP或其他(tā)形式的技術改造,裝置使用的催化劑品種不同程度地進行了更新,尤(yóu)其是采用的降烯烴催化劑強度較低,容易產生細粉,隨之而來的是煙氣輪機的催化(huà)劑結垢問題一(yī)下(xià)子突出(chū)起來。原(yuán)過渡襯環在這種情況下存在以下問題:
  1.過渡襯環的防衝蝕台階(jiē)會造成流道的(de)阻流,影響流場流線的分布,對煙機的回收功率造(zào)成一定的影響。同時在(zài)防衝蝕台階後側的流道內表麵形(xíng)成一定的負壓區,使得催化劑(jì)容易(yì)在過渡襯環內表麵結垢。
  2,根據YL型煙機多年的使用經驗,過渡襯環內表(biǎo)麵的衝(chōng)蝕並不嚴重,反倒(dǎo)是近年來的催化劑結垢現象很嚴重。早期設計時為了防止衝蝕而噴塗的耐磨塗層,由於噴塗後表麵粗糙(cāo)度較低,加(jiā)劇了催化劑在該位置的結垢。
  如果催化劑在過渡襯環(動(dòng)葉圍帶)部位結垢,會造成動葉(yè)葉頂間隙縮小(xiǎo),結垢嚴重時還會出現動、靜(jìng)摩擦,煙機振動值突然增大導致(zhì)停機,甚至動葉片斷裂的事故。催化(huà)劑在動葉片及過(guò)渡(dù)襯環部位結垢(gòu)的(de)圖片。
  三(sān)、過渡襯環改進措施
  經過分析研究,我(wǒ)們對過渡襯(chèn)環進行了改進設計(jì)。
  1.去除(chú)了防衝蝕台階,能夠消除對氣流的(de)阻流(liú)影響,消(xiāo)除了其對流場流線的(de)影(yǐng)響,提高了(le)煙氣輪機的回收(shōu)功率。同時減輕了催化劑在流道內表麵的結垢(gòu)現象,保證了煙氣輪機的長周期安全運行。由於去除了防衝蝕台(tái)階,也降低了加(jiā)工難度。
  2.過渡襯環內表麵不再噴塗耐磨塗層,采用(yòng)豪(háo)克能(néng)金屬表麵加工技術進行處理,提高(gāo)表麵(miàn)粗糙度,經過檢測,表麵粗糙度達到Ra0.02,能夠起到延緩催化(huà)劑結垢的效果。同時硬度提(tí)高了20%以(yǐ)上,具有較(jiào)好的耐磨性能。豪(háo)克能金屬表麵加工技術是源自烏克蘭的一項(xiàng)軍工技術,其利用金屬在常溫狀(zhuàng)態下冷塑性的特點,運用毫克能對(duì)金(jīn)屬零部件進行無研磨劑的研磨、強化和(hé)微小形變處理,使金屬零件表麵達到更理想的表麵粗糙度(dù)要求;提高零件表麵顯微硬(yìng)度的同時(shí)在零件(jiàn)表麵產生壓應力,增強零件的(de)耐磨性、耐蝕性及(jí)疲勞強度和疲勞壽命。
  四、改進後的效果
  對YL型煙氣輪機過渡襯環的改進已(yǐ)近(jìn)經過多台煙機的驗證(zhèng),尤(yóu)其是在山東(dōng)某廠一台8000kW煙機的改造中(zhōng),由於采用了改進後的過渡襯(chèn)環,該(gāi)台煙(yān)機由原來的(de)每2~3月由(yóu)於催化劑結垢必須(xū)停機清(qīng)垢變為改進後可以連續運行一個周期(1年),實現了和裝置的同步檢修,給用戶帶來了可觀的經濟效益,獲得了用戶的高度評價。
  結語
  三(sān)十多年來,在製造廠技術人員和廣大用戶(hù)設備管理人員的共同努(nǔ)力下,我國(guó)催化裂化能量回收技術從無到有,目前已(yǐ)經處於先進水平。作者相信,隻要堅持鍥而不舍的追求,不斷根據(jù)實際應用中出現的問題進行改進,YL型煙氣(qì)輪(lún)機一定(dìng)能夠不斷進步(bù),為(wéi)我國的能量(liàng)回收事業盡一份力。
  參考(kǎo)文獻(xiàn)
  [1]黃義仿,李(lǐ)克雄,趙榮珍.煙氣輪機的故障診斷(duàn)現狀分析[J].潤滑(huá)與密封,2008(03).
來源:《中(zhōng)國新技術新產品》2015年22期(qī)
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