基於加工中心主軸故障診斷與維修研究

2016-03-09

錢煒
(天津市機電工藝學院,天津,300350)
  【摘 要】本文結合實際生產需要,針對數控加(jiā)工中心在使用過程主(zhǔ)軸經常出現的常見典型故障,舉出(chū)典型實例,通過對數控加工(gōng)中心主軸的結(jié)構與工作原理的闡述,剖析了生(shēng)產中刀架出現的故障,並提(tí)出相應的維修方案。
  【關(guān)鍵詞】加(jiā)工中(zhōng)心;主軸(zhóu);故障;維修
  加工中心在(zài)工業生產中的應用日漸廣(guǎng)泛,高自動化、高(gāo)效率的優勢設備給現代製造增(zēng)添了強勁的動力,而如何維護(hù)好這(zhè)些設備便顯得尤為重要。數(shù)控加工中(zhōng)心主軸係統常見的典型故障有外部信號故障、連接器件故障、執行元(yuán)件(jiàn)故障、各種參數(shù)、數據和程序故障、伺服(fú)係統故障和數控係統及(jí)PLC故障等。
  一(yī)、加工中心主軸組成(chéng)及(jí)工作(zuò)原理
  加工中(zhōng)心主軸由(yóu)主軸控製係統、主軸、刀(dāo)杆、鋼球(qiú)、空氣噴嘴、套筒、支撐架、拉杆、蝶形彈簧、定位盤、油(yóu)缸(及活塞)、無觸點開關、滾子、限位開關、定位油缸、開(kāi)關組成。當刀具由機械手或其他方法裝到主軸孔後,操作者向數控機床輸入換(huàn)刀指令,指令傳遞給微機,微機發出換(huàn)刀信號(hào),由此控製主軸(zhóu)動作,刀柄後部的拉釘便被送到主軸(zhóu)內拉杆的前端。當接到加緊信號時,液壓缸推杆(gǎn)向主軸後部移動,拉杆在蝶形彈簧(huáng)的作用下也(yě)向後移,其前端圓周上(shàng)的鋼球或拉鉤在主軸錐(zhuī)孔的逼迫下收縮分(fèn)布直徑,將刀柄拉釘緊緊拉住;當液壓缸接到數控係統的鬆刀信(xìn)號時(shí),拉釘克(kè)服彈簧的(de)彈簧力向前移動,使鋼球或拉鉤的分布直徑變大,鬆(sōng)開刀具,鬆開刀柄,以便機械手方便取走刀具。
  二、典型故障診斷與維修
  (1)故障現象:主軸部件的拉(lā)杆鋼球損壞。,檢查與分析(xī)。檢查發現(xiàn),主軸鬆刀動作與機械手拔刀(dāo)動作不協調。這是因為限位開關擋鐵裝在氣液(yè)增壓缸的氣缸尾部。第二,排除方法。清洗增壓油缸,更換密封環,給(gěi)增壓油缸注油,氣壓(yā)調整至0.5~0.8MPa,試用後故障(zhàng)消失。(2)故(gù)障現(xiàn)象:某(mǒu)立式加工中心鏜孔精度下降(jiàng)、圓柱度(dù)超差、主軸發熱、噪聲大,但用手撥動主軸轉動阻力較小。,檢查與分析。主軸部件解體(tǐ)檢(jiǎn)查,發現(xiàn)故障原(yuán)因如下:一是(shì)主(zhǔ)軸軸承潤滑脂內混有粉塵和水分,這是因為該加工中心用的壓縮空氣無精濾和幹燥裝置,故氣動吹屑時少(shǎo)量粉塵和水氣竄入主軸軸承潤滑脂內,造成潤滑不良,導致發熱且有噪聲;主軸內錐孔定(dìng)位表麵(miàn)有少許(xǔ)碰傷,錐孔與刀柄錐麵配合不良,有微量(liàng)偏心;二是前軸承預緊力下降,軸承遊隙變大;三是主軸自動夾緊機構內部分碟形彈簧疲勞失效(xiào),刀具未被完全拉(lā)緊,有少許竄動(dòng)。第(dì)二,排除方法。更換前軸承及潤滑脂,調整軸承遊隙,軸向遊隙0.003mm,徑向遊隙士0.002mm;自(zì)製簡易研(yán)具,手工研磨主軸內錐孔定位麵,用塗色(sè)法檢查,保證刀柄與主軸定心錐孔的接觸(chù)麵積大於85%;更(gèng)換碟形彈簧。將(jiāng)修(xiū)好(hǎo)的(de)主(zhǔ)軸裝(zhuāng)回主軸箱,用千分表檢查徑向跳(tiào)動,近端小於0.006mm,遠端150mm處小於0.010mm。試加工,主軸溫升和噪聲正常,加(jiā)工精度滿足加工工藝要求。(3)故障現象:某(mǒu)立式加工中心換刀時衝擊響(xiǎng)聲大(dà),主軸前端撥動刀柄旋轉的定位鍵局部變形。,檢(jiǎn)查與分析。響聲主要出現在機械手插刀階(jiē)段,故障初步確定為主軸準停位置誤差和換(huàn)刀參考點漂移。本機床采用霍爾元件檢測定向,引起主軸準停位(wèi)置不準的原因可能是主軸準停裝置電氣係統(tǒng)參數變(biàn)化、定位不牢(láo)靠或主(zhǔ)軸徑向跳動超差(chà)。首先檢查霍爾(ěr)元件的安裝位置,發(fā)現固定螺釘鬆動,機械手插刀(dāo)時(shí)刀柄(bǐng)鍵槽未對(duì)正主軸前端定位(wèi)鍵,定位鍵被撞壞。第二,排除方法。調整霍爾元件的(de)安(ān)裝位置後擰緊並加防鬆膠。重新調整主軸換刀參考點接近開關的安(ān)裝位置,更換主軸前端的定位鍵,故障消失。(4)故障現象:主軸無法定向負(fù)載超出(chū),08號報警。,檢查與分析(xī)。通過查閱機床維修手冊,08號報警為(wéi)主軸定向報警。在交流主軸控(kòng)製器線路板(bǎn)上找到7個發光二極管(6綠1紅)。這7個指示燈分別表示:定向指令、低速檔、磁(cí)道峰(fēng)值檢測、減速指令、靜定向、定(dìng)向停完成、試驗方式(紅色)。觀察(chá)7個指示燈情況如下:1號燈亮,3、5號燈閃爍。這表明定向指示燈已發(fā)出,磁道(dào)峰值已檢測到,但是係統不能完成定向,主號(hào)軸仍在低速運行,故3、5不斷閃爍。調節主軸控製(zhì)器上電(diàn)位(wèi)器RV5、RV6、RV7,仍不能定向。從以上分析,懷疑是主軸(zhóu)箱上的放大器有問題。分析這(zhè)個不正常現象,判斷就是該軟管盤繞使主軸定向偏移而不能準確定向,造成08號報警。第二,排除方(fāng)法(fǎ)。將主軸上(shàng)的加緊液壓缸軟管順直後裝好,再將主軸控製器中的調節器RV11進行重新調節(jiē),故障排除,報警消除,機床恢複正常運行。
  三、結(jié)語
  總之,主軸故(gù)障涉及機械、低壓電器、PLC\傳感器等多科知識,維修人員應(yīng)熟知刀架的機械結構與控製原理以及常用測量工具的使用方法,根據故障現象(xiàng),剖析原(yuán)因(yīn),確定(dìng)合(hé)理的診斷(duàn)與檢測步驟,以便迅速(sù)排除(chú)故障。同時也要求操作人員加強保護措施、延長使用壽命(mìng),比如提高車間電源質(zhì)量(liàng),保持(chí)良好的加工環境條件;防止積塵並定期清除,以完善維護和保養製度為根本,減少機床停機率,有效地提高生產率。
  參考文獻
  [1]沈兵,曆承兆.數控係統(tǒng)故障診斷與維修手冊[M].北京:機械工業出版社,2009
  [2]龔仲華.數控機床故障診斷與維修500例[M].北京:機械工業出版社,2004
來源(yuán):《企業(yè)導(dǎo)報(bào)》2012年(nián)2期
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