一起新配抱軸瓦碾瓦事故的原(yuán)因分析及改進措施

2016-01-20

劉偉輝
(南鐵安監辦駐福州機(jī)務段驗收室)
  摘 要:針對DF4-7491內燃機車D2位新配抱軸瓦碾(niǎn)瓦的故障情況(kuàng),從理論和實踐上詳細分析了產生碾瓦的原因,提出在現(xiàn)有工裝(zhuāng)設備和工(gōng)藝要求基礎(chǔ)上加以改進的措施,以適應內燃機車長大交路,提高檢修質量,確保(bǎo)安全運行。
  關鍵詞:抱軸瓦;碾瓦;事故原因;改進(jìn)措施
  1 問題的提(tí)出
  泉州鐵路有限公司DF4-7491機車於2009年5月19日在(zài)福(fú)州機務段福州檢修(xiū)車間中修,6月1日竣工,6月(yuè)3日回送。6月6日運行途中發生第二(èr)位齒側抱軸瓦碾瓦故障。6月11日派(pài)人到泉州處理,6月14日運行中同一位(wèi)置又發(fā)生軸溫報警。18日附掛回福州處理,構成(chéng)較大返工修。
  2 產生問題的原(yuán)因分(fèn)析
  DF4型機車采用交—直流電力傳動裝置,牽引(yǐn)電動機為ZQDR-410型直流串勵電動機,其懸(xuán)掛方式為軸懸式(見圖(tú)1)。在軸懸式結構中,牽(qiān)引電(diàn)動機的一(yī)側通過抱軸瓦(wǎ)剛性地支承在輪軸上,另一側通過彈性元件和吊(diào)杆懸掛在轉向架構架上(shàng)。抱軸瓦軸承為(wéi)剖分式軸承,軸承蓋(抱(bào)軸油(yóu)盒)兼作抱(bào)軸瓦的潤滑油箱(xiāng),內部裝有集線器。抱軸瓦的瓦(wǎ)背用(yòng)錫(xī)青銅(tóng)製成,瓦表麵掛(guà)有CuSnSb11-6牌(pái)號的白合金。機車在運行過程(chéng)中(zhōng),抱(bào)軸(zhóu)瓦主要承受來自牽引電動機的重力和牽引電(diàn)動機扭矩的反作用力,還有線路不平順產生的衝擊力、過(guò)彎道時的側向(xiàng)力等等,運(yùn)行環境差。
  DF4-7491機車第二位(wèi)輪對是新品(pǐn),抱軸瓦為(wéi)新配。5月27日試運(yùn)轉時軸溫正常(cháng)(齒輪端44℃,非齒輪端42℃),頂輪檢查正常。該機車返段後即(jí)進行落修輪對檢查。主要檢查情況有:
  (1)測量抱軸瓦(wǎ)相關數據。瓦背間隙:齒輪端0.2mm,非齒輪端0.05mm;軸向橫動量2.25mm;抱軸瓦徑向間隙:齒輪端0.35mm,非齒輪(lún)端0.3mm。均符合工藝(yì)要求。
  (2)分解抱軸瓦(wǎ)。發現齒側上瓦非(fēi)台肩(jiān)側有20mm×40mm碾瓦痕(hén)跡,其餘位置良好。
  (3)測量抱軸瓦大小(xiǎo)喇叭口長度。台肩側(cè)20mm符合要(yào)求,而非台肩側為30mm,未達到(dào)40~60mm工藝要求(qiú)。喇叭口平(píng)滑過渡區尺寸符合要(yào)求,但修刮不均勻,有深有淺。
  (4)集線器毛(máo)線上有少許五金,潤滑油符合標準。
  針對檢查結果(guǒ),分析認為該事故主要是由於在高轉速、高坡運行狀態下抱軸瓦非台肩側油潤不良所(suǒ)引(yǐn)起。引起油(yóu)潤不良的具體原因有:
  (1)DF4機車單(dān)邊齒輪驅動的特點,決定了齒側抱軸瓦(wǎ)受力大於(yú)非齒側抱軸瓦受力。加上運行中車軸(zhóu)受力變形,向上彎,至使上(shàng)瓦非台肩側與軸的間隙變(biàn)小,潤滑油膜(mó)受破壞。
  (2)福州檢修車(chē)間使用的鏜瓦車床無法按工藝標準鏜銷喇叭(bā)口,加工長度僅30mm,非(fēi)台肩側尺寸與工藝要求差距較大,致使該抱軸(zhóu)瓦非台肩側油膜形成、排汙能力、散熱(rè)功能削弱(ruò)。
  (3)喇叭口平滑過渡區修刮不均勻(yún),增加了工作表(biǎo)麵(miàn)的(de)粗糙度,破壞了潤滑油膜而導致軸瓦在該區域的(de)幹摩擦,局部溫度急升時可(kě)形成碾瓦。
  (4)集線器毛線上有五金,會降低毛線(xiàn)的供油功(gōng)能,對抱軸瓦的(de)正常油潤造成較(jiào)大影響。
  3 改(gǎi)進措施
  結合(hé)以上原因(yīn)分析,在現有的工(gōng)裝設(shè)備(bèi)和工藝要求基礎上,針對新配抱軸瓦製定了改善措施:
  (1)新瓦選配時,在鏜瓦過程中軸瓦徑向間隙控製在0.45~0.55mm之間,改變(biàn)以往(wǎng)0.30~0.35mm的習慣,這樣可(kě)以減少由於間隙變化而造成的間(jiān)隙不足引起的(de)碾瓦。
  (2)鏜瓦車床加工非(fēi)台(tái)肩側喇叭口時,改變以往的一(yī)把刀具加工方法,采用兩把刀具先後加工(gōng)方法。即刀(dāo)選用角度(dù)比原先刀具大的刀具旋(xuán)銷,產生25~30mm左右的喇叭口,而後更換上原先的刀具,刀具就調(diào)整到離端麵25~30mm左右位置再進行旋銷。這(zhè)種加工(gōng)方法不僅能使(shǐ)喇叭口長度達到50~60mm,符合(hé)工藝要求,而且還可以減小加工時刀具的振動,使喇叭口更均勻。
  (3)在(zài)抱軸瓦修刮上下功夫。首先是大小喇叭口的平滑過渡區修刮,采用逐步擴散方法,即以瓦工作直麵與鏜(táng)喇叭口斜麵產生的交線為中心,分別逐層擴大修刮麵積,這樣就避(bì)免了漏刮和(hé)多刮(guā)的現象;其次在開鑿油槽時方向不要簡單地(dì)垂直,而是要形成一定的角度,充分滿足在旋轉方向不(bú)同時利用離心力提高供油和排汙能力;抱軸(zhóu)瓦合口處、供油窗口邊緣也要進行修刮;Z後用細砂紙(zhǐ)打磨抱軸(zhóu)瓦,清理(lǐ)毛刺及(jí)刮瓦(wǎ)留下(xià)的五金。
  (4)在輪對電機空磨試驗時,除保證足夠的試驗時間外,還將抱軸(zhóu)油箱油位提(tí)高,使其達到抱軸瓦窗口邊緣。這樣做的目的就是讓潤滑油能帶(dài)走(zǒu)初期磨合產生的大量(liàng)金屬顆粒(lì),防止金屬顆(kē)粒停留在抱(bào)軸瓦和毛線內(nèi),改善抱軸瓦(wǎ)的工作環境。在機車試運、回送時,同樣要保證抱軸油(yóu)箱油位高於油尺刻線,保證供(gòng)油充足。
  4 結束語
  通過以上改進,福州檢修車間加工選配的新抱軸瓦出現碾瓦現象(xiàng)大大降低,效果明顯。但我們應該清楚,許多檢修質量問題和機車(chē)結構上(shàng)的(de)缺(quē)陷同樣也會造成抱(bào)軸瓦(wǎ)碾瓦,例如抱軸螺栓緊固力矩不一致、齒輪(lún)齧合不良、組裝清潔度差、補給油不足等等。因此,在(zài)平常的檢修(xiū)以及保養中(zhōng),應嚴格(gé)按工藝操作(zuò),加(jiā)強檢(jiǎn)查,抱軸瓦碾瓦故障才能真正(zhèng)降到Z低限度。
  參考文獻:
  [1]劉達德.東風4B型內燃機車(結構.原理(lǐ).檢修)[M].北京:中國鐵道出版社,1998.
來源:《海峽科學》2012年第11期
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